煤氣管道更換風(fēng)機(jī)后安全措施——安全措施(3)
評(píng)論: 更新日期:2008年05月06日
整個(gè)施工期間消防車、滅火器、水頭等滅火措施到位監(jiān)護(hù)。
1.臨時(shí)管就位
如圖中虛線所示,DN1200臨時(shí)煤氣管道鋪設(shè)到位,A、B、C、D點(diǎn)處與臨時(shí)管相聯(lián)各DN900短節(jié)及4個(gè)DN900臨1#、臨2#、臨3#、臨4#碟閥安裝到位,碟閥外側(cè)堵好盲板,管道、法蘭做氣密性試驗(yàn)合格。G點(diǎn)處開DN25氮?dú)膺M(jìn)氣口并安裝閥門,H、I點(diǎn)開DN100放散口并安裝閥門,4個(gè)碟閥關(guān)閉。
2.A、B、C、D、E、F點(diǎn)碰頭及臨時(shí)管投用
1)關(guān)閉新1#、新2#、新3#閥門,煤氣經(jīng)9#、10#閥過舊煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。堵新1#、新2#閥門外側(cè)盲板,堵新3#閥門內(nèi)側(cè)盲板。打開新1#、新2#閥門外側(cè)放散管(DN100),從新3#閥內(nèi)側(cè)放散管的取樣管(DN20)通氮?dú)獯祾哌M(jìn)行氮?dú)庵脫Q,在新1#、新2#閥門外側(cè)放散管上的取樣管處取樣做含氧分析至合格。
2)E、F點(diǎn)碰頭。在E、F點(diǎn)動(dòng)火和DN1200臨時(shí)煤氣管道碰頭,動(dòng)火期間,一直通氮?dú)獗骸?BR>
3)D點(diǎn)碰頭及D點(diǎn)至4#閥內(nèi)側(cè)DN900管道更換。運(yùn)行1#、2#、3#三臺(tái)風(fēng)機(jī)中兩臺(tái)風(fēng)機(jī),4#風(fēng)機(jī)停用。堵4#內(nèi)側(cè)盲板,4#風(fēng)機(jī)揭大蓋,自4#內(nèi)側(cè)DN20管道通氮?dú)庵溜L(fēng)機(jī)大蓋入大氣進(jìn)行氮?dú)庵脫Q,用CO報(bào)警儀測(cè)試至合格。在4#內(nèi)側(cè)法蘭外動(dòng)火割除DN900管道,更換新管道,并配置DN900短節(jié)和臨4#碟閥相聯(lián)。
臨時(shí)管投用。先打開H、I點(diǎn)放散,從G點(diǎn)通氮?dú)膺M(jìn)行氮?dú)庵脫Q至H、I點(diǎn)取樣做含氧合格后,再打開3#閥內(nèi)側(cè)放散進(jìn)行主煤氣管道氮?dú)庵脫Q至取樣做含氧合格。同時(shí),風(fēng)機(jī)蓋大蓋,自4#閥內(nèi)側(cè)通氮?dú)庵溜L(fēng)機(jī)軸封出至合格。抽出新3#閥處盲板、臨4#碟閥處盲板。停氮?dú)狻?BR>
打開新3#閥、稍開臨4#閥、打開風(fēng)機(jī)本體煤氣取樣口,進(jìn)行煤氣置換至含氧試驗(yàn)合格。此時(shí),煤氣經(jīng)新、舊主煤氣管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。
4)A、B、C點(diǎn)碰頭用步驟③,至此煤氣全部從臨時(shí)管經(jīng)新煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。
3.原DN1200管更換及投用
1)堵新4#閥內(nèi)側(cè)盲板,在1#、2#、3#、4#閥法蘭外側(cè)DN900管道上鉆DN15孔(鉆孔時(shí)在施鉆點(diǎn)淋機(jī)油避免產(chǎn)生火花),由新4#閥內(nèi)側(cè)放散管的取樣管(DN20)通氮?dú)膺M(jìn)行氮?dú)庵脫Q至含氧試驗(yàn)合格。至此,1#、2#、3#、4#、新4#閥均堵盲板,DN1200原煤氣管道及舊煤氣主管與在線煤氣輸出系統(tǒng)完全隔離。
2)氮?dú)獗?,DN1200舊煤氣管道自圖中從右向左分段(一面約5m)割除。割除時(shí),由于管道內(nèi)存在萘、瀝青等沉積物,易燃易爆,特別是在氧氣-乙炔割焰的烘烤下,更加危險(xiǎn)。采取先在管道上方割開一DN50孔,水頭塞入,使沉積物與熔渣被水隔離,DN1200管道割斷余下部分接通大氣后,除采取上述措施外,又在斷面處通蒸汽吹掃,保證不形成爆炸性氣體。預(yù)備進(jìn)一步的安全措施是在沉積物上方鋪石英沙或打泡沫,結(jié)果未用上。
舊管道拆除后,新管道更換(包括與此管相連的風(fēng)機(jī)出口的4根DN900支管),
3)從新1#閥內(nèi)側(cè)、4#閥外側(cè)接管(DN25)通氮?dú)猓蜷_新4#閥處放散進(jìn)行氮?dú)庵脫Q含氧試驗(yàn)合格。抽4#閥處盲板,打開4#閥、新1#閥內(nèi)側(cè)放散管、4#外側(cè)放散管進(jìn)行煤氣置換至含氧合格。
4)運(yùn)行1#2#、3#3臺(tái)風(fēng)機(jī)中2臺(tái)風(fēng)機(jī),4#風(fēng)機(jī)停用,關(guān)閉臨4#碟閥。抽出4#內(nèi)側(cè)盲板,同時(shí)堵臨4#碟閥內(nèi)側(cè)盲板。煤氣經(jīng)新、舊主煤氣管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。
5)按同樣步驟處理1#、2#、3#風(fēng)機(jī),至此煤氣全部從新DN1200管及舊煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。
4.臨時(shí)管拆除
堵新3#閥內(nèi)側(cè)盲板,自G點(diǎn)通氮?dú)?,打開新3#閥處放散進(jìn)行氮?dú)庵脫Q至含氧試驗(yàn)合格,拆除臨時(shí)煤氣管道,E、F點(diǎn)與原煤氣管道碰頭。
抽出新1#、新2#閥外側(cè)盲板及新3#閥內(nèi)側(cè)盲板,做煤氣置換合格,打開新1#、新2、新3#閥,至此煤氣從新DN1200管及新、舊煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用,全部檢修工作結(jié)束。
本工程施工任務(wù)重,施工跨時(shí)長(2個(gè)月時(shí)間),施工現(xiàn)場(chǎng)十分擁擠,施工區(qū)域安全要求極高,如果發(fā)生不測(cè),后果將是災(zāi)難性的。但在整個(gè)工程的準(zhǔn)備上充分、細(xì)致、周密,施工過程中的組織有條不紊,安全措施周密、切實(shí)、到位,雖然倒風(fēng)機(jī)8次、抽堵盲板23次、動(dòng)火作業(yè)近2個(gè)月時(shí)間,沒有發(fā)生一起施工安全事故,沒有發(fā)生一起影響煤氣的正常輸出。檢修完畢后,徹底消除了煤氣風(fēng)機(jī)后管道的腐蝕、堵塞和閥門法蘭的泄漏等威脅安全生產(chǎn)的重大隱患。
嚴(yán)蘊(yùn)奇 徐風(fēng)雷 許萬國 夏旭