3 技術(shù)上的改進(jìn)
??? 我們綜合引起事故的原因及相關(guān)因素,提出技術(shù)措施,進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn),保證了充填安全和產(chǎn)品質(zhì)量。
3.1 充分利用防爆墻,增設(shè)充填卡具接頭,以降低流速
??? (1)液氧汽化充裝后,縮短了充填時(shí)間,氣體的流速提高了3~6倍。汽化采用前是每組充填排5個(gè)充填卡具接頭;汽化采用后,改為每組10個(gè)充填卡具接頭,就是在這種情況下,發(fā)生兩起事故。說(shuō)明氣體的流速仍然很高。為了保證充填安全,還要保證產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量,液氧泵電機(jī)轉(zhuǎn)速還不能低于800r/min,唯一可行的技術(shù)措施就是增加充填卡具接頭,等壓分流,使氣流的流速降下來(lái)。
??? (2)在組裝、連接液氧汽化設(shè)備過(guò)程中,增設(shè)了防爆墻,但由于原切換閥和壓力表等沒(méi)有移設(shè),所以這個(gè)防爆墻沒(méi)有發(fā)揮很好的作用。這次為從根本上解決問(wèn)題,在增設(shè)充填卡具接頭的同時(shí),我們將兩組切換閥、壓力表等移到防爆墻北側(cè),發(fā)揮了防爆墻的作用。
3.2 改用聚四氟乙烯高壓金屬軟管
??? 撤掉原內(nèi)壁是可燃物質(zhì)的高壓橡膠軟管,改換上內(nèi)壁是聚四氯乙烯的高壓金屬軟管,杜絕可燃物質(zhì)。雖然高壓金屬軟管價(jià)格貴一些(高壓金屬軟管每根180元左右,高壓橡膠軟管每根98元左右),但具有耐老化、耐腐蝕、耐彎曲、保安全等優(yōu)點(diǎn)。
3. 3 修訂操作規(guī)程
??? 調(diào)整操作方法,修訂操作規(guī)程,以法規(guī)形式確定,避免操作上的失誤。從事故原因之一看,存在操作方法不當(dāng)?shù)膯?wèn)題,過(guò)去的規(guī)程中沒(méi)有提到,這次我們把正確的操作加到“注意事項(xiàng)”中:“在排風(fēng)裝置不靈或無(wú)排風(fēng)裝置時(shí),應(yīng)按如下方法進(jìn)行卸壓操作:
?? (1)氣瓶充滿(mǎn)到壓后,先緩慢關(guān)閉該組切換閥;
?? (2)關(guān)閉每只氣瓶的瓶閥,做到關(guān)閥有順序,不丟、不漏、不忘;
?? (3)操作工3人及以上把好充填卡具;
?? (4)工長(zhǎng)與之應(yīng)答后;
?? (5)操作工同時(shí)松開(kāi)3個(gè)充填卡具及以上,管內(nèi)余氣從卡具嘴中排出卸壓,壓力表指針為“0”為止。
?? 這樣就能消除事故中的人為因素。
?? 我們采取了上述三項(xiàng)技術(shù)措施后,經(jīng)過(guò)一年多的充裝實(shí)踐,取得了較好的效果:生產(chǎn)效率提高了17%;氣流的平均流速降低了39.3%;安全狀況良好,操作工增強(qiáng)了安全感,我們也如釋重負(fù)。請(qǐng)看表1所列改進(jìn)前后對(duì)照表。
表1? 技術(shù)改進(jìn)前后的對(duì)照表
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項(xiàng)目 比較 | 一組充填卡具頭數(shù)(個(gè)) | 平均流速(m/s) | 平均流速降(%) | 充填瓶數(shù)(瓶/時(shí)) | 生產(chǎn)率(%) | 安全狀況 |
改進(jìn)前 | 10 | 167.167 | 100 | 57 | 100 | 燃爆 |
改進(jìn)后 | 17 | 97.24 | 60.7 | 68 | 117 | 良好 |
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?? 注:改進(jìn)前投產(chǎn)兩個(gè)月,平均每月一次燃爆事故:改進(jìn)后安全狀況良好,一年無(wú)事故,改進(jìn)后液氧泵電機(jī)轉(zhuǎn)速為800~900r/min.
??? 總之,通過(guò)對(duì)兩起事故的淺析和我們的改進(jìn),使我們體會(huì)到:一項(xiàng)新技術(shù),不管技術(shù)含量高低如何,決不能馬虎從事,必須嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待,同時(shí)也必須老老實(shí)實(shí)地向內(nèi)行的人們學(xué)習(xí),積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),這是我們應(yīng)取的態(tài)度。