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電化學(xué)預(yù)處理對(duì)剩余污泥厭氧發(fā)酵制氫效能影響的研究

作者:黃陽陽  
評(píng)論: 更新日期:2022年12月30日

本研究采用經(jīng)電化學(xué)預(yù)處理后的剩余污泥進(jìn)行厭氧發(fā)酵,試驗(yàn)考察了不同投配率對(duì)污泥厭氧發(fā)酵效能的影響,并進(jìn)行了對(duì)照試驗(yàn),結(jié)果得出,在相同的運(yùn)行條件下,污泥投配率分別是5%、7%和10%的時(shí)候,電化學(xué)組TCOD去除率較對(duì)照組分別增加了12.4%、9.5%和4.7%。投配率為7%的條件下氫氣含量最高,結(jié)合投配率對(duì)TCOD、VFAs、產(chǎn)氣量和氫氣含量等影響,得出將污泥投配率控制在7%有利于發(fā)酵系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

1.前言

采用生物法的污水處理廠運(yùn)行過程中會(huì)產(chǎn)生大量剩余污泥,隨著廢水處理量的增加,剩余污泥的產(chǎn)量也大幅增長(zhǎng)[1]。目前,較為常用的處理方法是對(duì)污泥進(jìn)行厭氧消化處理,一方面可以實(shí)現(xiàn)生物污泥減量、減容,為后續(xù)處理提供便利;另一方面污泥在厭氧消化過程中產(chǎn)生氫氣、沼氣等能源。但大部分有機(jī)質(zhì)包含在剩余污泥細(xì)胞壁內(nèi),不易被微生物利用,為提高污泥厭氧發(fā)酵效率需對(duì)剩余污泥進(jìn)行預(yù)處理來提高其有機(jī)質(zhì)利用效率[2-4]。

目前,常用的剩余污泥預(yù)處理方法有物理、化學(xué)、生物等方式。本研究對(duì)電化學(xué)方法預(yù)處理后剩余污泥進(jìn)行厭氧消化處理,并進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),考察電化學(xué)預(yù)處理前后剩余污泥厭氧消化性質(zhì)的變化情況。

2.試驗(yàn)材料與方法

2.1污泥特性

本試驗(yàn)所用污泥取自長(zhǎng)春市某污水處理廠濃縮池污泥,將此污泥進(jìn)行電化學(xué)處理后(處理?xiàng)l件:pH=10,電壓30V,極板間距為2cm,反應(yīng)時(shí)間為間歇電解50min即電解10分鐘停5分鐘)。

2.2試驗(yàn)方法

2.2.1試驗(yàn)裝置

污泥厭氧發(fā)酵試驗(yàn)裝置由有機(jī)玻璃加工而成,有效容積6.0L,反應(yīng)器內(nèi)徑20.0cm,高38.0cm,試驗(yàn)裝置設(shè)有攪拌機(jī),使反應(yīng)器內(nèi)厭氧微生物與基質(zhì)充分混合,攪拌軸與反應(yīng)器蓋連接處裝有水封墊,確??諝獠荒苓M(jìn)入反應(yīng)器內(nèi),維持厭氧反應(yīng)所需條件。并設(shè)有恒溫水浴裝置,保證反應(yīng)器內(nèi)溫度維持在35±1℃范圍內(nèi)。

2.2.2反應(yīng)條件

厭氧反應(yīng)器pH值控制在4.2~4.5之間,通過改變污泥的投配率變化厭氧發(fā)酵系統(tǒng)的有機(jī)負(fù)荷,并檢測(cè)進(jìn)泥和出泥的TCOD、揮發(fā)酸(VFAs)、污泥沉降性、等。

3.試驗(yàn)結(jié)果與討論

3.1污泥TCOD隨污泥投配率的變化情況

厭氧發(fā)酵反應(yīng)器污泥投配率與系統(tǒng)有機(jī)負(fù)荷成正比,試驗(yàn)期間考察了厭氧發(fā)酵系統(tǒng)污泥投配率變化對(duì)污泥TCOD去除的影響。在相同污泥投配率條件下,經(jīng)電化學(xué)預(yù)處理后(電化學(xué)組)污泥TCOD去除率均高于對(duì)照組,在污泥投配率分別是5%、7%和10%的時(shí)候,電化學(xué)組TCOD去除率較對(duì)照組分別高出12.4%、9.5%和4.7%,即有機(jī)負(fù)荷越大,電化學(xué)預(yù)處理對(duì)污泥TCOD去除的影響越小。

且對(duì)照組污泥和電化學(xué)組污泥的TCOD去除率均隨著污泥投配率的增加而減小,投配率由7%升至10%時(shí),對(duì)TCOD去除的影響較大,此時(shí)電化學(xué)組TCOD去除率由40.3%降至27.2%,而投配率由5%升至7%時(shí),系統(tǒng)TCOD去除率變化不大。

3.2不同投配率下的揮發(fā)酸濃度(VFAs)變化情況

厭氧發(fā)酵過程主要包括:水解、產(chǎn)酸發(fā)酵、產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸和產(chǎn)甲烷四個(gè)階段,本試驗(yàn)厭氧消化過程控制在產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸階段,因此,揮發(fā)酸濃度可在一定程度上反映系統(tǒng)運(yùn)行情況。在相同的運(yùn)行條件下電化學(xué)組VFAs濃度明顯高于對(duì)照組,說明經(jīng)電化學(xué)預(yù)處理后污泥厭氧消化性能的到明顯改善。

同時(shí)還可看出VFAs濃度隨著投配率增加而降低,分析認(rèn)為,反應(yīng)器啟動(dòng)初期水力停留時(shí)間長(zhǎng),發(fā)酵過程進(jìn)行的較徹底,反應(yīng)器內(nèi)VFAs濃度較高,隨著污泥投配率增加,水力停留時(shí)間逐漸減小,反應(yīng)器內(nèi)酸化菌不能充分將底物分解,導(dǎo)致VFAs濃度下降,但下降不明顯,在投配率為5%,7%和10%的情況下,僅由最初的3350~3800mg/l降為3000~3200mg/l,對(duì)照組污泥由823~1134mg/l降至804~820mg/l。

3.3污泥沉降性變化

由試驗(yàn)結(jié)果可知,對(duì)照組進(jìn)泥的平均沉降比(SV)為83%,電化學(xué)組進(jìn)泥平均SV有顯著地提高,可達(dá)57%,表明電化學(xué)預(yù)處理可明顯提高污泥的脫水性。從結(jié)果還可看出,電化學(xué)組和對(duì)照組污泥的沉降性隨著經(jīng)發(fā)酵處理后均變差,分析認(rèn)為發(fā)酵過程中,污泥中大分子物質(zhì)如:蛋白質(zhì)和多糖的分解使污泥的親水性能變大,沉降性能也隨之變差。

4.結(jié)論

本文以電化學(xué)預(yù)處理的剩余污泥和原剩余污泥為基質(zhì)進(jìn)行了污泥厭氧發(fā)酵制氫試驗(yàn)研究,得出如下結(jié)論:

(1)在相同的運(yùn)行條件下,污泥投配率分別是5%、7%和10%的時(shí)候,電化學(xué)組TCOD去除率較對(duì)照組分別增加了12.4%、9.5%和4.7%。

(2)電化學(xué)處理后污泥沉降性和脫水性均得到改善,經(jīng)厭氧發(fā)酵后沉降性和脫水性均變差。

(3)隨著污泥投配率的增加產(chǎn)氣量也隨之升高,但投配率由7%升至10%時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)氣量變化不大,且對(duì)在相同的運(yùn)行條件下,兩組反應(yīng)器產(chǎn)氣中氫氣含量相差不大,且均在投配率為7%的條件下氫氣含量最高。結(jié)合投配率對(duì)TCOD、VFAs、產(chǎn)氣量和氫氣含量等影響,將污泥投配率控制在7%有利于發(fā)酵系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

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