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基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的脫硫系統(tǒng)預(yù)測模型及應(yīng)用

作者:馬雙忱  
評論: 更新日期:2020年10月25日

摘要

本文建立了一個(gè)隱含層包含一個(gè)長短期記憶層(Long-short Term Memory, LSTM)、兩個(gè)線性整流函數(shù)層(Rectified Linear Unit, ReLU)、兩個(gè)全連接層(Fully Connected Layer)和輸入、輸出層組成的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于脫硫系統(tǒng)主要指標(biāo)預(yù)測。該模型對輸入?yún)?shù)采用了指數(shù)滑動(dòng)平均、合并最小分析周期等數(shù)據(jù)預(yù)處理技術(shù)進(jìn)行降噪,在網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練過程中采用 out技術(shù)防止過擬合。仿真結(jié)果對比現(xiàn)場數(shù)據(jù)表明,模型對漿液 pH 值、出口 SO2濃度和脫硫率均體現(xiàn)出良好的預(yù)測能力。本文還結(jié)合某 2×350MW?燃煤電廠提供的實(shí)際工數(shù)據(jù),以石灰石供漿密度對系統(tǒng)脫硫性能的影響為例,詳細(xì)介紹了利用所建立的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型測試濕法脫硫系統(tǒng)各參數(shù)指標(biāo)對脫硫效果的影響,并結(jié)合化學(xué)機(jī)理和工業(yè)實(shí)際進(jìn)行的診斷過程。

關(guān)鍵詞:燃煤電廠;脫硫系統(tǒng);計(jì)算機(jī)模擬;深度學(xué)習(xí);神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);預(yù)測;模型應(yīng)用;智慧環(huán)保;

當(dāng)前,國家正加快推進(jìn)以 5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(新基建),電力行業(yè)的智能化建設(shè)也蓬勃發(fā)展。國內(nèi)大型火力發(fā)電廠很早就實(shí)現(xiàn)了廠級 DCS 數(shù)據(jù)監(jiān)控,歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)豐富,為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模提供了有利條件。由于脫硫系統(tǒng)受各種復(fù)雜工況的影響,且具有大慣性、非線性等特點(diǎn),化學(xué)機(jī)理建模只能較粗略地對脫硫系統(tǒng)重要指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測。當(dāng)前化學(xué)機(jī)理建模的手段主要是通過傳質(zhì)理論、化學(xué)動(dòng)力學(xué)建立系列微分方程求解,或通過離子平衡規(guī)律、電中性原理建立守恒方程求解?;瘜W(xué)機(jī)理建模的優(yōu)勢在于可以計(jì)算和判斷各主要化學(xué)物質(zhì)的濃度和存在形式,并可以對物質(zhì)的空間分布進(jìn)行分析。但是,化學(xué)機(jī)理建模也面臨因計(jì)算代價(jià)大從而過度簡化、無法考慮復(fù)雜工況等問題,導(dǎo)致預(yù)測效果較差,模型遷移能力不強(qiáng)。

隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)逐漸被應(yīng)用于對脫硫系統(tǒng)進(jìn)行建模預(yù)測。早期技術(shù)主要是基于簡單的反向傳播(Back Propagation, BP)設(shè)計(jì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),但因 BP 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單,存在一些問題。蘇向鵬等采用了基于徑向基函數(shù)(Radical Basis Function,RBF)的改進(jìn)模型,改善了 BP 網(wǎng)絡(luò)易陷入局部最小值的缺陷;李軍紅等利用的廣義回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Generalized Regression Neural Network,GRNN)是基于 RBF 網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,針對樣本較少的情況,預(yù)測效果有所改善。但上述改進(jìn)仍未考慮脫硫系統(tǒng)大慣性的特點(diǎn),F(xiàn)U J 等使的用 LSTM 網(wǎng)絡(luò),就能實(shí)現(xiàn)信息在時(shí)序上傳遞。不過因其設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)只使用了 LSTM 一種結(jié)構(gòu),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上還有改進(jìn)空間?;谏鲜龇治?,本文采用多種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)處理技術(shù)設(shè)計(jì)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,模型預(yù)測誤差水平和訓(xùn)練代價(jià)顯著下降。

1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入數(shù)據(jù)預(yù)處理

1.1 輸入數(shù)據(jù)降噪預(yù)處理

本文采用華北某 2×350MW 電廠 2019 年 7 月 1 日到 27 日按分鐘記錄的脫硫環(huán)保數(shù)據(jù)集(共計(jì) 40000條)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)參數(shù)訓(xùn)練,模型選取的 14 個(gè)分析指標(biāo)和 DCS 監(jiān)測值基本變動(dòng)范圍如表 1 所示:

表 1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入指標(biāo)和其波動(dòng)范圍

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本文對 DCS 提供的原始數(shù)據(jù)采用指數(shù)滑動(dòng)平均技術(shù)(Exponential Moving Average, EMA)進(jìn)行降噪。因?yàn)殡姀S監(jiān)測系統(tǒng)測量值易受溫度、濕度等影響而漂移,EMA 可以使得數(shù)據(jù)輸入更重視變化趨勢而不是瞬時(shí)振蕩,對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練過程、防止過擬合有積極作用。

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式中:vt為 t 時(shí)刻指數(shù)滑動(dòng)平均值,rt 原始值。β 為遞減系數(shù),l 為窗口長度 (min)。

為更好地平衡降噪和趨勢保留,對不同變量,本文采用不同的 l 值,使得測量噪聲得以消去,而變化趨勢得以保留。圖 1 中,展示了入口煙氣流量、SO2含量經(jīng)過滑動(dòng)平均的分析結(jié)果(l 分別取 7 和 5)和監(jiān)測值的對比。對其他變量,模型采用的 l 值基本在 5~15 之間。

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圖 1 數(shù)據(jù) EMA 降噪結(jié)果展示

1.2 最小分析時(shí)間周期劃分

目前基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的脫硫系統(tǒng)相關(guān)預(yù)測模型,大都是基于前 1min 的 DCS 監(jiān)測值預(yù)測后 1min 的監(jiān)測值。這樣模型的預(yù)測誤差雖然較小,但由于控制系統(tǒng)的響應(yīng)很難達(dá)到如此小的時(shí)間精度,實(shí)際應(yīng)用中仍需要對一個(gè)段時(shí)間段(一般為控制系統(tǒng)最小響應(yīng)時(shí)間)取平均,再帶入網(wǎng)絡(luò)計(jì)算,而由于網(wǎng)絡(luò)是針對 1min設(shè)計(jì)和訓(xùn)練的,就容易造成較大誤差。所以,本文在建模初始就進(jìn)行了最小分析時(shí)間周期的劃分,在數(shù)據(jù)預(yù)處理、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上都適當(dāng)考慮了適應(yīng)較長預(yù)測時(shí)間的需求,只需要對模型參數(shù)調(diào)整即可改變最小預(yù)測周期。

圖 2 展示了本文所建立模型的預(yù)測誤差隨最小分析周期變動(dòng)的箱線圖。箱體下端為 25%分位數(shù)的位置,箱體上端為 75%分位數(shù)的位置,這表明箱體包含了 50%誤差值分布。除了箱體的上下邊緣外,箱線圖還展示了幾個(gè)偏離程度較大的異常點(diǎn)。

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圖 2 最小分析周期變化對模型性能的影響

顯然,最小分析周期增大,誤差邊緣范圍擴(kuò)大、異常點(diǎn)增多,這是做長時(shí)段預(yù)測必然面對的情況,電廠可以根據(jù)容忍的誤差限和最短工況反應(yīng)時(shí)間選定網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。本文模型采用最小分析周期為 3min,且預(yù)測效果達(dá)到預(yù)期后選擇盡可能簡單的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)加速運(yùn)算過程。當(dāng)前情況下,模型的訓(xùn)練時(shí)長為 1 分17 秒,計(jì)算輸出結(jié)果僅需數(shù)秒,小于最小分析周期,可以滿足工業(yè)實(shí)際需求。

為了體現(xiàn)輸入工況的時(shí)滯性并減少異常值輸入對模型影響,模型在處理輸入時(shí)還采用了加權(quán)周期處理,周期設(shè)置一般取 3~5 個(gè)最小分析單元。之后的預(yù)測結(jié)果表明,此做法增加了模型的魯棒性,模型對異常輸入的響應(yīng)不敏感。圖 3 展示了本文所建立模型的數(shù)據(jù)預(yù)處理過程。

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圖 3 模型數(shù)據(jù)預(yù)處理過程

2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及訓(xùn)練方法

2.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型結(jié)構(gòu)

本文所建立的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型結(jié)構(gòu)如圖 4 所示,除了常規(guī)的輸入層、輸出層和全連接層外,還引入了 LSTM 層、ReLU 層和 out 模塊,增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測能力和泛化性能。

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圖 4 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)

在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中,循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Recurrent Neural Network,RNN)一般用于解決時(shí)序問題。但 RNN在訓(xùn)練過程中容易發(fā)生“梯度消失”現(xiàn)象。LSTM 本質(zhì)也是一種 RNN,但由于其巧妙設(shè)計(jì)了門限結(jié)構(gòu),可將之前的工況影響選擇性地記憶或遺忘,并能解決 RNN 的“梯度消失”問題。近年,LSTM 已在電廠 NOx排放量預(yù)測和電力市場及負(fù)荷預(yù)測被中應(yīng)用。本文模型使用的 LSTM 層的基本運(yùn)算流程如圖 5 所示,模型中架設(shè)設(shè) 1 個(gè) LSTM 層,含如圖示節(jié)點(diǎn)神經(jīng)元 128 個(gè),梯度閾值設(shè)置為 1,并采用 L2 正則化方法,正則化系數(shù)為 0.0001。

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圖 5 LSTM 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的運(yùn)算流程

模型在 LSTM 層和全連接層后都架設(shè)了 ReLU 層。相較于 LSTM 層、全連接層使用的 sigmoid 或 tanh激活函數(shù),使用 ReLU 激活函數(shù)計(jì)算神經(jīng)元響應(yīng),計(jì)算復(fù)雜度顯著下降。另對深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)而言,ReLU激活函數(shù)可顯著降低因 sigmoid 激活函數(shù)接近飽和區(qū)時(shí)導(dǎo)數(shù)趨于 0 帶來的梯度消失現(xiàn)象。此外,在輸入小于 0 時(shí),ReLU 層的輸出也為 0,減少了網(wǎng)絡(luò)間相互依賴過程,對防止模型過擬合有積極作用。

2.2 模型訓(xùn)練過程

網(wǎng)絡(luò)參數(shù)訓(xùn)練采用自適應(yīng)矩估計(jì)(Adaptive moment estimation, ADAM)方法控制梯度下降過程。設(shè)置初始學(xué)習(xí)速率 0.013,最小學(xué)習(xí)批次為 256,為防止梯度爆炸,設(shè)置梯度閾值為 1。模型最大訓(xùn)練輪數(shù)為 60輪,每 20 輪后,學(xué)習(xí)速率降低到原先的 0.6。在模型訓(xùn)練過程中,采用 out 技術(shù)防止模型過擬合,該技術(shù)由人工智能領(lǐng)域著名學(xué)者 Hinton 在 2014受自然選擇和有性生殖過程啟發(fā)而提出。如圖 6,out 技術(shù)在深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練過程中,按照一定的概率將部分神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元暫時(shí)隱藏,此時(shí)相當(dāng)于從原始的網(wǎng)絡(luò)中選取一個(gè)更簡潔的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練。在本文提出的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練中,在第二個(gè) ReLU 層后使用了一個(gè) out 模塊,丟棄率取 0.2。

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圖 6 Hinton 在論文中展示的 out 示意圖

3 模型的輸出結(jié)果分析

根據(jù)第 2 章中神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和計(jì)算方法,模型輸出值為下個(gè)最小分析周期的 pH 和出口 SO2濃度。但在電廠實(shí)際運(yùn)行中,脫硫率是運(yùn)行人員判斷吸收塔實(shí)時(shí)脫硫能力、對控制策略做出調(diào)整的重要參考指標(biāo)。目前主流的脫硫系統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型也大都以脫硫率預(yù)測結(jié)果來評價(jià)模型的性能。故本模型將預(yù)測的出口SO2濃度轉(zhuǎn)化,增加脫硫率指標(biāo),一則貼近現(xiàn)場需求,二則方便與其他模型預(yù)測性能進(jìn)行比較。脫硫效率計(jì)算公式如下:

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3.1 關(guān)于脫硫率和 pH 值的預(yù)測結(jié)果分析

圖 7,圖 8 展示了訓(xùn)練后神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在測試集上的預(yù)測結(jié)果與實(shí)際值對比。測試數(shù)據(jù)集采用華北某2×350MW 電廠 2019 年 7 月 28 日到 30 日中按分鐘記錄的一段 DCS 監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)(共 4000 條)。從圖中展示的系統(tǒng)出口 SO2含量、脫硫率的 DCS 降噪處理后的實(shí)際值(藍(lán)線)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測輸出結(jié)果(紅線)的對比可以看出,預(yù)測出口 SO2含量和脫硫率變化趨勢和實(shí)際值對應(yīng),模型預(yù)測效果良好。

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圖 7 出口 SO2濃度降噪后實(shí)際值和預(yù)測值的對比

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圖 8 出口脫硫率降噪后實(shí)際值和預(yù)測值的對比分析

此外,圖 9 展示了 DCS 降噪前的實(shí)際監(jiān)測值(藍(lán)線)和降噪后的實(shí)際值(綠線)以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測值(紅線)在測試集 2400 min 到 4000 min 的一段局部對比。圖中 3100~3200 min、3400~3500 min 及 3700 min~3900 min 內(nèi),DCS 監(jiān)測值振蕩嚴(yán)重,而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測值平滑變動(dòng)??梢钥闯?,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測結(jié)果能跟隨出口 SO2含量的變化趨勢,但不會(huì)跟隨監(jiān)測噪聲振蕩,表明模型的預(yù)處理手段和系數(shù)選取合適。

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圖 9 出口 SO2濃度降噪后實(shí)際值和預(yù)測值的對比(局部放大)

DCS 對 pH 監(jiān)測時(shí),也會(huì)發(fā)生同樣的隨機(jī)波動(dòng)誤差,但除此之外,由于 pH 計(jì)管每隔 2h 沖洗一次,會(huì)導(dǎo)致測定點(diǎn) p H 值瞬間升高,所以此時(shí) DCS 測量的 pH 值數(shù)據(jù)不能很好地反應(yīng)吸收塔漿液真實(shí)情況。不過,由于本文的數(shù)據(jù)預(yù)處理技術(shù),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對此刻的突變并不敏感。這表明在 DCS 監(jiān)測值因某種原因失真的情況下,模型預(yù)測值可以實(shí)現(xiàn)一定程度上的“軟測量”功能,輔助運(yùn)行人員決策。圖 10 就展示了這種情形,圖中藍(lán)線為 DCS 實(shí)時(shí)反應(yīng)的 pH 值,綠線為預(yù)處理降噪后的 p H 值,紅線為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測輸出結(jié)果。

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圖 10 漿液 pH 實(shí)際值和預(yù)測值的對比分析

3.2 關(guān)于脫硫率和 pH 值的預(yù)測結(jié)果指標(biāo)評價(jià)

由前文 3.1 節(jié)所討論的,為降低 DCS 監(jiān)測數(shù)據(jù)中振蕩噪聲帶來的影響,在模型評價(jià)中使用經(jīng)過降噪處理,并以 3min 為最小分析周期取平均值合并的實(shí)際值作為真實(shí)值標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)模型的預(yù)測誤差。本節(jié)采用了 3個(gè)指標(biāo):均方根誤差(Root Mean Square Error, RMSE)用于反映泛化誤差水平,平均百分誤差(Mean Absolute Percentage Error, MAPE)用于直觀體現(xiàn)預(yù)測值的偏差水平,誤差值的方差用于直觀反應(yīng)模型的泛化能力,上述指標(biāo)計(jì)算公式如下:

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表 2 集中展示了漿液 pH 值、出口 SO2濃度和系統(tǒng)脫硫率的預(yù)測結(jié)果主要評價(jià)分析指標(biāo) RMSE、MAPE和誤差的方差。結(jié)果表明,模型預(yù)測能力很強(qiáng),預(yù)測誤差很小。

表 2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸出指標(biāo)和其波動(dòng)范圍

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圖 11(a)、(b)為模型預(yù)測 p H 和脫硫率的誤差頻次分布圖,可以看出,預(yù)測結(jié)果的誤差分布接近均值為0 的正態(tài)分布,說明模型的預(yù)測效果較好。

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圖 11 預(yù)測 pH 和脫硫率誤差的頻次分布直方圖

3.3 本模型與其他主流神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測性能對比

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)種類有很多,為驗(yàn)證本文使用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測脫硫率和 p H 具有良好效果,本節(jié)采用目前主要流行的深度 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、LSTM 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型與本文提出的人工深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測效果進(jìn)行對比。對比指標(biāo)選擇漿液 pH 值和系統(tǒng)脫硫率,最小分析時(shí)間周期均取 5min,對比的參數(shù)是 RMSE和 MAPE。對不同的模型,輸入?yún)?shù)采用同樣的數(shù)據(jù)處理和降噪手段。

本文對比采用的深度 BP 神經(jīng)參照文獻(xiàn)設(shè)計(jì),為提高網(wǎng)絡(luò)性能,BP 隱含層數(shù)量增至 10 層,LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參照 FU J 等文獻(xiàn)模型的參數(shù)和架構(gòu)設(shè)計(jì),因 FU J 在文獻(xiàn)中已經(jīng)對比 LSTM 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相對 RNN網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢,本文不再設(shè)計(jì) RNN 對比。

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圖 12 不同網(wǎng)絡(luò)預(yù)測 pH 和脫硫率誤差主要指標(biāo)對比

如圖 12,本文提出的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對于 pH 的預(yù)測值 RMSE=0.0947,優(yōu)于深度 BP 的 0.116、僅使用 LSTM 層模型的 0.1095;脫硫率方面,本文模型脫硫率預(yù)測值的 RMSR=0.1066,而深度 BP 的預(yù)測值RMSE=0.2781,幾乎是本文深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測泛化誤差的兩倍,而僅使用 LSTM 的預(yù)測值RMSE=0.2351(FU J 等文獻(xiàn)中所求 RMSE=0.2909,可能因其數(shù)據(jù)未經(jīng)本文預(yù)處理手段,噪聲較大降低模型性能),僅僅略優(yōu)于深度 BP 的預(yù)測效果。上述結(jié)果說明,本文提出的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在 5min 尺度上的預(yù)測結(jié)果要明顯優(yōu)于主流的 BP 和僅使用 LSTM 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

4 模型應(yīng)用案例

4.1 模型對石灰石供漿密度對出口 SO2和脫硫率影響仿真

脫硫系統(tǒng)出于自身安全性的考慮,往往不能進(jìn)行大范圍、多狀態(tài)試驗(yàn),導(dǎo)致探究脫硫系統(tǒng)內(nèi)各變化因素對系統(tǒng)的影響一般通過建立中試平臺實(shí)驗(yàn)完成,但這種做法往往存在較大的誤差,不能很好反應(yīng)脫硫系統(tǒng)真實(shí)情況。本文神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型建立完成后,事實(shí)上提供了一種基于計(jì)算機(jī)仿真的工況診斷與優(yōu)化分析方法,并且因模型在訓(xùn)練時(shí)使用的是特定電廠的數(shù)據(jù),相對于一般的中小試實(shí)驗(yàn)更有針對性。本節(jié)案例選取石灰石供漿密度對系統(tǒng)脫硫性能的影響,測試值位點(diǎn)選擇為系統(tǒng)各工況參數(shù)均值附近最大概率分布區(qū)間內(nèi)的中位數(shù)值。測試范圍為監(jiān)測情況下該工況參數(shù)變動(dòng)范圍的 95%,測試因素變化時(shí),其他工況參數(shù)條件不變。圖 13 為本文深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的仿真結(jié)果。圖中可見,石灰石供漿密度在達(dá)到 1260kg/m3左右時(shí),對系統(tǒng)脫硫率的貢獻(xiàn)就非常有限,而增大到 1270 kg/m3 以上時(shí),過高的石灰石漿液密度甚至抑制了塔內(nèi)反應(yīng),導(dǎo)致脫硫率下降,出口 SO2濃度上升。

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圖 13 吸收塔石灰石漿液密度對出口脫硫率和 SO2濃度的影響

從化學(xué)傳質(zhì)和反應(yīng)的角度可以解釋上述模型的仿真結(jié)果:一般情況下,石灰石漿液密度升高,脫硫率增大,是因密度較低時(shí),CaCO3含量不足,化學(xué)反應(yīng)不充分導(dǎo)致脫硫率低,同時(shí) CaSO4密度小,也使石膏晶體不易生成長大。但是當(dāng)漿液密度過大時(shí),漿液中 CaCO3的濃度趨于飽和,增加的石灰石溶解并不充分,不能進(jìn)一步提升脫硫率,并且因?yàn)樯傻?CaSO4溶解度小,過飽和的 CaSO4可能覆蓋在碳酸鈣表面,阻滯反應(yīng)。此外,由于吸收塔漿液密度和石灰石漿液密度具有關(guān)聯(lián)性,長期輸入過高密度的石灰石漿液可能間接提升吸收塔漿液密度,觸發(fā)石膏排出泵工作,導(dǎo)致未反應(yīng)的 CaCO3也一并排出,造成脫硫劑浪費(fèi),并降低石膏品質(zhì)。

4.2 結(jié)合仿真結(jié)果對電廠實(shí)際工況的分析

圖 14 為該廠脫硫系統(tǒng) 2019 年 7 月 1 日到 31 日(共 44640 條)按 min 記錄的吸收塔石灰石漿液密度頻次分布圖。發(fā)現(xiàn)監(jiān)測的 2019 年 7 月工況下,超過 1260 kg/m3的時(shí)間段占比為 6.45%,其中超過 1270 kg/m3的時(shí)間段占比為 1.91%。該廠部分時(shí)間段存在石灰石供漿密度過大而對脫硫反應(yīng)不利的情況。電廠應(yīng)盡量減少供漿密度超過這一限值的情況。

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圖 14 監(jiān)測時(shí)段吸收塔石灰石漿液密度頻次分布圖

由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型屬于端對端模型,對于輸入和輸出之間容易測試影響,而對于其他中間過程則屬于“黑箱”,故本團(tuán)隊(duì)同時(shí)也設(shè)計(jì)了基于化學(xué)機(jī)理的過程模型進(jìn)行補(bǔ)充探討中間過程、使得診斷過程更加全面。通過該機(jī)理模型推理反應(yīng)線索,認(rèn)為過高的石灰石供漿漿液密度除了影響吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng),還會(huì)導(dǎo)致吸收塔漿液密度過高、結(jié)垢傾向大。結(jié)合工程經(jīng)驗(yàn),還可能導(dǎo)致漿液循環(huán)泵葉輪磨損,在吸收塔壁、吸收塔底部和循環(huán)泵入口濾網(wǎng)結(jié)垢。綜上,應(yīng)對電廠脫硫系統(tǒng)相關(guān)位置做結(jié)垢分析。

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圖 15 吸收塔壁垢樣、健康石膏和循環(huán)泵濾網(wǎng)入口垢樣的 SEM 圖

圖 15 是 2020 年 3 月該電廠脫硫系統(tǒng)垢樣分析報(bào)告中,對電廠吸收塔塔壁、吸收塔底部和循環(huán)泵入口濾網(wǎng)垢樣的 SEM 圖。觀察到吸收塔壁垢樣(圖 15(a))顆粒直徑主要在 20μm 以上,晶體生長痕跡明顯,且以片狀形式堆疊生長,結(jié)構(gòu)緊湊、晶體間空隙較小,表面附著直徑 2-3μm 左右雜質(zhì)顆粒。與健康生長石膏(圖 15(b))相比,晶體結(jié)構(gòu)存在差異:健康生長石膏多為六棱柱結(jié)構(gòu)、晶體間有明顯空隙、表面無細(xì)小雜質(zhì),推測差異的原因是漿液中 CaSO4過飽和,結(jié)晶在吸收塔塔壁可以生長的物質(zhì)表面。此外,吸收塔底部與循環(huán)泵入口濾網(wǎng)結(jié)垢樣品晶體(圖 15(c))整體偏小,一般在 5-10μm 左右,且存在較多細(xì)碎顆粒。結(jié)合 XRD 結(jié)果,結(jié)垢樣品主要存在物質(zhì)為 CaSO4·2H2O。綜上所述,可以判斷該廠部分時(shí)段吸收塔漿液密度過大,CaSO4過飽和,在吸收塔壁、吸收塔底部和循環(huán)泵入口結(jié)垢。

綜上,本節(jié)先通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的仿真結(jié)果,得到了該電廠石灰石漿液密度過高、影響脫硫系統(tǒng)主要化學(xué)反應(yīng)的參考邊界,再經(jīng)對該廠 7 月工況下石灰石漿液密度的分布情況分析,判斷有 6.45%的時(shí)間段該廠石灰石漿液密度偏離了最適范圍。隨后通過化學(xué)機(jī)理模型,判斷吸收塔內(nèi)存在結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn),之后進(jìn)行 SEM、XRD 等化學(xué)分析也印證了這一結(jié)論。該診斷過程體現(xiàn)了基于數(shù)據(jù)建模、機(jī)理建模與實(shí)驗(yàn)分析相互協(xié)調(diào)補(bǔ)充的脫硫系統(tǒng)智慧環(huán)保體系基本工作流程。

5 結(jié)論

本文設(shè)計(jì)了一種基于 LSTM 層、ReLU 層和全連接層按單元組合的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,能夠?qū)崿F(xiàn)對脫硫塔出口 SO2濃度、漿液 pH 值和脫硫率進(jìn)行預(yù)測。由于考慮了脫硫系統(tǒng)重要指標(biāo)在時(shí)序上的慣性以及采用了合適的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和數(shù)據(jù)處理技術(shù),模型對系統(tǒng) pH 值、SO2排放量和脫硫率有很好的預(yù)測效果,可實(shí)現(xiàn)對未來數(shù)分鐘的 SO2排放濃度趨勢預(yù)判,為運(yùn)行人員提前優(yōu)化運(yùn)行,保證 SO2的排放處于合理范圍內(nèi),降低其波動(dòng)性創(chuàng)造了空間。

另一方面,由于模型預(yù)測結(jié)果對監(jiān)測噪聲和異常突變并不敏感,在因某些情況下 DCS 監(jiān)測數(shù)據(jù)失真時(shí),模型的預(yù)測結(jié)果能起到一定的“軟測量”補(bǔ)充作用。

該模型還可以用于對脫硫系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算機(jī)仿真實(shí)驗(yàn),探究各個(gè)重要參數(shù)變化對脫硫系統(tǒng)脫硫率、出口SO2濃度或 p H 的影響,與化學(xué)機(jī)理分析相配合,對脫硫系統(tǒng)進(jìn)行工況診斷和運(yùn)行優(yōu)化。

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