摘要: 介紹了臭氧脫硝氨法脫硫(O3+NH3)用于催化裂化煙氣處理的聯合工藝.該技術是煙氣先在臭氧作用下,煙氣中的NOx被氧化成易溶于水的高價氮氧化物,然后進入煙氣洗滌塔,并與氨反應生成亞硫酸銨、硝酸銨,亞硫酸銨經空氣氧化生成硫酸銨.與LoTOx+EDV技術相比,臭氧脫硝氨法脫硫技術總投資降低69%左右,運行成本降低39%左右.
在GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》中,催化裂化(FCC)再生煙氣污染物排放二氧化硫質量濃度限值為50 mg/ m3、氮氧化物質量濃度限值為100 mg/ m3、顆粒物質量濃度限值為30mg/ m3。這與火電廠大氣污染物排放二氧化硫質量濃度限值為35 mg/ m3、氮氧化物質量濃度限值為50mg/ m3、總塵排放質量濃度限值為5 mg/ m3 相比,尚有一定差距。這一標準的制定與現有石油煉制化工企業(yè)采用的尾氣處理工藝相適應,但排放濃度不適應最新的環(huán)保要求。也有企業(yè)采用LoTOx +EDV、氨法脫硫脫硝技術處理FCC 煙氣,但其部分排放指標也未達到最嚴標準要求,且投資、運行成本偏高。筆者介紹一種臭氧脫硝氨法脫硫(O3 +NH3 )聯合處理FCC 煙氣工藝,可達到投資、運行成本都較低的效果。
1 技術分析
1. 1 臭氧氧化NOx原理
氧化脫硝是利用強氧化劑氧化NOx ,使NOx轉化為高價氮氧化物(NO2,N2 O5),常用的氧化劑有羥基自由基HO-,O3,H2 O2,MnO-4 ,ClO2,Cl2,其中臭氧是低成本、最常用的氧化劑。其反應速率快,在與煙氣充分混勻條件下,氧化率達95%以上,且運行穩(wěn)定,在FCC 煙氣、鍋爐煙氣、炭黑尾氣煙氣脫硝上應用業(yè)績較多。臭氧氧化適宜溫度為50~180 ℃,且臭氧氧化選擇性強,SO2對氮氧化物氧化影響很小。
在煙道內臭氧與氮氧化物反應方程式如下:
NO+O3 →NO2 +O2
2NO2 +O3 →N2O5 +O2
2N2O5 →4NO2 +O2
1. 2 SOχ 、NOχ吸收氧化原理
在濃縮區(qū),臭氧氧化后的FCC 煙氣與洗滌液接觸,煙氣被降溫、除塵,N2 O5 和NO2 與洗滌液反應生成硝酸溶液,其pH 值降低。具體反應方程式如下:
N2O5 +H2O →2HNO3
3NO2 +H2O →NO+2HNO3
反應中產生的NO 繼續(xù)被煙氣中的臭氧氧化、吸收,直到臭氧被完全利用。
在吸收區(qū),煙氣與洗滌液接觸、除塵,SO2、氮氧化物與氨水反應,生成亞硫酸銨、硝酸銨溶液。亞硫酸銨被空氣氧化,生成硫酸銨。其反應方程式如下:
SO2 + H2O →H2SO3
H2SO3 +NH3 →NH4HSO3
NH4HSO3 +NH3 →(NH4)2SO3
(NH4)2SO3 +H2SO3 →2NH4HSO3
2(NH4)2SO3 +O2 →2(NH4)2SO4
HNO3 +NH3 →NH4NO3
以上反應在裝置適當的區(qū)域進行。
1. 3 脫硫脫硝工藝流程
臭氧脫硝氨法脫硫聯合處理FCC 尾氣工藝流程見圖1。
FCC 尾氣與臭氧混和前,先經煙氣間冷器降溫冷卻到140 ℃以下,然后與臭氧發(fā)生器制得的臭氧在煙道內充分混合。NOx 被氧化成高價氮氧化物后,進入脫硫脫硝洗滌塔濃縮區(qū)。在濃縮區(qū),尾氣與洗滌液接觸、降溫、除塵,高價氮氧化物溶解于洗滌液中,生成硝酸溶液。溶液pH 值降低到2. 0 左右,氮氧化物溶解過程中生成少量的NO 繼續(xù)被煙氣中的臭氧氧化、再吸收,直到臭氧被完全利用,經濃縮區(qū)后的煙氣進入洗滌塔的吸收區(qū)。在吸收區(qū),煙氣與洗滌液接觸,SO2、氮氧化物與氨水反應,生成亞硫酸銨、硝酸銨溶液。凈化后的尾氣經洗滌塔頂部的多級高效除霧器除霧后排放。
氨或氨水加入到洗滌塔底循環(huán)池中,中和亞硫酸氫銨,生成有吸收能力的亞硫酸銨溶液。亞硫酸銨溶液經循環(huán)泵輸送到洗滌塔吸收區(qū)與煙氣接觸,吸收了煙氣中的SO2和NOx ,生成亞硫酸氫銨、硝酸銨溶液。洗滌液回流到塔底循環(huán)池,在池中亞硫酸氫銨被鼓入的空氣氧化,生成硫酸銨。部分硫酸銨、硝酸銨溶液經泵輸送到濃縮區(qū)。在濃縮區(qū),硫酸銨、硝酸銨溶液與煙氣接觸,溶液中部分水分蒸發(fā)、濃縮,并吸收了煙氣中的氮氧化物,洗滌了煙氣中催化劑粉塵。濃縮后硫酸銨、硝酸銨溶液經氨水中和,進入固液分離器分離出溶液中的催化劑粉塵。清液作為煙氣間冷器的冷源,清液在煙氣間冷器內被加熱并經氣液分離器氣-液分離,進一步濃縮,最后硫酸銨、硝酸銨溶液去化肥蒸發(fā)結晶裝置。
1. 4 工業(yè)應用
目前,國內中海油山東某石化公司首次應用臭氧脫硝氨法脫硫技術治理FCC 煙氣,對該裝置相關煙氣數據進行檢測,結果見表1。
由表1 可見:①經臭氧脫硝氨法脫硫裝置處理后的FCC 尾氣中SOx 、NOx 、粉塵質量濃度分別為21,44,2. 8 mg/ m3,達到了火電廠大氣污染物最新排放標準。特別是其中的粉塵質量濃度很低,這與濃縮區(qū)、吸收區(qū)、高效除霧裝置的特殊結構形式有關。②尾氣經煙氣間冷器預冷到140 ℃ 后再進入洗滌塔,洗滌塔出口飽和溫度相應降低,減少了工藝水用量。
臭氧脫硝氨法脫硫產品為硫酸銨和硝酸銨的混合肥料,其中(NH4 )2 SO4 質量分數占80%左右,NH4NO3質量分數占20%左右,符全相關肥料規(guī)定。硫酸銨和硝酸銨混合物完全可以作為肥料使用,其化學性質穩(wěn)定,不易燃、不易爆,儲運安全。
2 經濟分析
該裝置與用LoTOx +EDV 技術處理規(guī)模相當煙氣裝置的投資和運行成本進行對比,對比結果分別見表2,3。
表2 中,臭氧脫硝氨法脫硫裝置煙氣處理量為190 000 m3 / h,LoTOx +EDV 技術脫硫裝置煙氣處理量為200 000 m3 / h,投資對比可以看出:①工程裝置的總投資,臭氧脫硝氨法脫硫技術比LoTOx +EDV 技術少1 421. 95 萬元,占LoTOx +EDV 技術投資69%。②除臭氧脫硝氨法脫硫裝置的輔助設備比LoTOx +EDV技術高365. 87 萬元外,其他各項投資都低。
從表3 看出:
1)臭氧脫硝氨法脫硫比LoTOx +EDV 技術運行成本少491. 336 6 萬元/ a,運行成本下降了39%,主要表現在電、工藝水、吸收劑方面差別較大,分別下降了16. 6%,47. 8%,57. 5%,表明技術方案的改變對運行成本影響較大;
2)臭氧脫硝氨法脫硫技術中產生的可直接銷售的4 360 t 硫酸銨和硝酸銨混合肥沒有計入運行成本中。如按400 元/ t 計算,年銷售約174 萬元,則臭氧脫硝氨法脫硫裝置運行成本降為578 萬元/ a左右;LoTOx +EDV 裝置中產生的4 678 t 硫酸鈉和硝酸鈉混鹽,無法直接銷售,需進一步處理。
3 結論
臭氧脫硝氨法脫硫處理FCC 煙氣的聯合裝置有以下特點:①FCC 煙氣經處理后,排放氣體污染物濃度可達到火電廠大氣污染物最新排放標準;
②臭氧脫硝氨法脫硫裝置的總投資比現采用的LoTOx +EDV 裝置低69%左右,運行成本比LoTOx +EDV 裝置降下39%左右;如考慮混合肥收入,則運行成本可降下53. 5%左右;③在運行過程中副產品為硫酸銨與硝酸銨,可作為化肥用于農業(yè)生產,不外排放廢水、廢渣等,不存在二次污染問題; ④采用煙氣間冷器回收煙氣熱量,充分利用煙氣熱量,節(jié)能、節(jié)水;⑤濃縮區(qū)與吸收區(qū)分離,更有利于亞硫酸氫銨溶液的低濃度氧化,減少氧化空氣用量;⑥運行過程無需價格昂貴的進口絡合催化劑,降低運行成本。