摘要:某電子企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的酸性廢氣具有腐蝕性、有毒有害的特點。本文以某電子企業(yè)酸性廢氣治理工程為例,采用“兩級堿噴淋塔”工藝,廢氣處理效率高于95 %。工程實例表明“兩級堿噴淋塔”處理工藝可達(dá)到深度凈化、經(jīng)濟(jì)可行、穩(wěn)定性高的效果。
電子元件的超聲清洗、前清洗、腐蝕、蝕刻、淀積、去污、背面蒸發(fā)等生產(chǎn)工藝中,因原輔材料的使用容易產(chǎn)生酸性廢氣。某電子企業(yè)的主要產(chǎn)品為鋁電解電容器和電源基板,由于硅片清洗、氧化膜腐蝕、溝槽刻蝕和化學(xué)鍍鎳等生產(chǎn)過程中需要使用大量鹽酸,因此該企業(yè)產(chǎn)生了大量有組織酸性廢氣,主要成分為氯化氫,該酸性廢氣具有腐蝕、有毒有害特性,對周邊環(huán)境和人身安全可能會產(chǎn)生嚴(yán)重影響[1],合理收集和有效凈化處理酸性廢氣已成為該企業(yè)實現(xiàn)清潔生產(chǎn)的關(guān)鍵。
目前國內(nèi)外對酸性廢氣凈化手段主要包括吸附法、化學(xué)法及濕式高壓靜電法等[2]。吸附法利用活性炭等吸附劑的未平衡和未飽和分子引力或者化學(xué)鍵力特性對氣態(tài)分子進(jìn)行捕捉[3],使氣體污染物濃聚并吸附在活性炭表面,由此實現(xiàn)廢氣凈化。該方法操作原理簡單,吸附量大,熱穩(wěn)定性好,但凈化效率不高,且活性炭消耗量大,具有飽和性,需要定期進(jìn)行更換?;瘜W(xué)法[2]是利用酸堿中和原理實現(xiàn)廢氣的凈化,如堿噴淋塔處理工藝,該工藝?yán)酶咚龠\轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和噴嘴,使吸收液充分霧化,加大吸收液與酸性廢氣的接觸面積,達(dá)到凈化目的。堿噴淋塔凈化效率高,經(jīng)濟(jì)可行,技術(shù)成熟穩(wěn)定性好,但需要持續(xù)加入調(diào)配好的吸收液[4]。濕式高壓靜電法主要通過帶電電極放射出電子,把廢氣電離成正負(fù)離子,酸性顆粒碰到電子而產(chǎn)生電荷,荷電后的酸性顆粒向電性相反的電極移動后,移向沉淀電極并將電荷傳給沉淀極,失去電荷后的酸霧顆粒靠自重流向設(shè)備底部而得以去除;該方法對酸性廢氣去除率高,但耗電量大,投資成本較高。不同凈化技術(shù)各有優(yōu)缺點及其使用范圍,電子企業(yè)產(chǎn)生的酸性廢氣腐蝕性強(qiáng),但現(xiàn)有酸性廢氣處理裝置不能滿足去除率大于95%且廢氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的要求,綜合廢氣特性、凈化效果、經(jīng)濟(jì)成本、穩(wěn)定性等因素,該企業(yè)采用噴淋塔以達(dá)到酸性廢氣處理高效、經(jīng)濟(jì)的效果。
1 廢氣特性和處理要求
1.1 廢氣處理要求
該企業(yè)工藝廢氣中的氯化氫執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)二級標(biāo)準(zhǔn),氯化氫最高允許排放濃度30mg/m3,最高允許排放速率0.43kg/h,排氣筒高度20m。
1.2 設(shè)計工藝流程
為保證企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含有氯化氫酸性廢氣的污染物去除效率達(dá)到95%的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放目標(biāo),并考慮經(jīng)濟(jì)性,該企業(yè)采取“兩級堿噴淋塔”處理工藝對酸性廢氣進(jìn)行處理。
含有氯化氫的酸性廢氣由風(fēng)管引入噴淋塔,在風(fēng)機(jī)的動力作用下,迅速充滿進(jìn)氣段空間,在噴淋段中吸收液從均布的噴嘴高速噴出,酸性廢氣與吸收液進(jìn)行氣液兩相充分接觸吸收中和反應(yīng),廢氣經(jīng)過凈化后,再經(jīng)除霧板脫水除霧,凈化后的氣體通過風(fēng)機(jī)排向高空。吸收液吸收完酸性氣體成分后落入塔底,沿塔底管道排出,進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。此外,可通過添加界面活性劑進(jìn)一步提升酸性廢氣的去除效率。該處理工藝不斷消耗吸收液,需持續(xù)地將調(diào)配好的吸收液注入系統(tǒng)中,用于補(bǔ)充吸收液的消耗。
2 設(shè)備參數(shù)及工藝特點
根據(jù)企業(yè)廢氣特點、工藝分析以及同類廢氣噴淋塔實際運行效果,采用兩級堿液噴淋方式吸收處理酸性廢氣,酸性廢氣通過設(shè)備配套管道從塔體下方進(jìn)氣口沿切向進(jìn)入噴淋塔,在風(fēng)機(jī)的動力作用下,迅速充滿進(jìn)氣段空間,在噴淋段中吸收液從均布的噴嘴高速噴出,形成無數(shù)細(xì)小霧滴與氣體充分混合、接觸,繼而被水吸收。噴淋液采用人工配料,堿液保證pH值在10左右,通過控制空塔流速和滯貯時間保證廢氣吸收過程的穩(wěn)定。堿噴淋塔運行風(fēng)量為30000m3/h,空塔氣速為1.35m/s,液氣比為3L水/m3廢氣,噴淋密度為9.7m3/(m2﹒h),停留時間為4.8s。該工藝相對較為簡單,管理、操作及維修相當(dāng)方便簡潔,不會對車間的生產(chǎn)造成任何影響,由于壓降較低,操作彈性大,酸堿反應(yīng)速度快、進(jìn)行徹底,且具有很好的除霧性能。
3 工程運行分析
3.1 運行效果
兩級堿噴淋塔投入運行后,測定進(jìn)、出氣口酸性廢氣中氯化氫的產(chǎn)生濃度、產(chǎn)生速率、排放濃度和排放速率指標(biāo),檢測結(jié)果見表1。由表1可知,進(jìn)氣口氯化氫的產(chǎn)生濃度為5.88mg/m3,產(chǎn)生速率為0.50kg/h;經(jīng)“兩級堿噴淋塔”處理后,氯化氫的排放濃度為0.29mg/m3,排放速率為0.03kg/h,可穩(wěn)定達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)二級標(biāo)準(zhǔn),處理效率高達(dá)95.1%。結(jié)果表明,兩級堿噴淋塔對含有氯化氫的酸性廢氣去除效果顯著,可實現(xiàn)廢氣長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
3.2 經(jīng)濟(jì)效益分析
該工程酸性廢氣處理系統(tǒng)主要投資為設(shè)備的一次性投資、設(shè)備運行電費、耗材維護(hù)費用、藥品費用。設(shè)備運行電費約為110萬元,耗材維護(hù)費用為12萬元,藥品費用為1.6萬元,則年總運行費用為123.6萬元,在企業(yè)可以接受的范圍內(nèi),該措施經(jīng)濟(jì)上可行。
4 結(jié)論
針對排放的腐蝕性強(qiáng)的氯化氫酸性廢氣,該電子企業(yè)采用“兩級堿噴淋塔”處理系統(tǒng)對其進(jìn)行處理。通過對比產(chǎn)生、排放濃度和速率可知,該處理系統(tǒng)對氯化氫酸性廢氣的去除效率可達(dá)95%以上。工程實例證明,對電子行業(yè)企業(yè)產(chǎn)生的腐蝕性強(qiáng)、有毒有害的氯化氫酸性廢氣,可采用“兩級堿噴淋塔”凈化工藝,以達(dá)到高效凈化、經(jīng)濟(jì)可行、穩(wěn)定性高的效果。