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氨法脫硫超低排放改造中影響硫氨結(jié)晶因素探討

作者:蔣新偉 柯昌華  來源:《云南化工》 
評論: 更新日期:2020年09月04日

摘要:針對某煤化工燃煤鍋爐超低排放改造后出現(xiàn)的硫氨結(jié)晶品質(zhì)差原因進行了簡要探討,并提出了初步建議。

關鍵詞:煤化工;氨法脫硫;超低排放;硫氨結(jié)晶

1概述

某煤化工廠4臺480t/h鍋爐超低排放改造完成后,經(jīng)常出現(xiàn)結(jié)晶顆粒小,離心機出料困難,吸收塔漿池中的漿液呈懸浮狀,離心機運行時振動大,出料濕度大等問題。特別是,在酸性氣入爐摻燒后,原煙氣SO2濃度偏高,同時由于燃燒不充分,原煙氣中存在H2S和硫磺,導致結(jié)晶困難、氧化率下降、漿液及硫銨產(chǎn)品呈黃色。該電廠在實際運行過程中化工區(qū)產(chǎn)生的三種酸性氣(低甲酸性氣、酚回收酸性氣和煤氣水酸性氣)全部入爐燃燒。為了確保硫銨結(jié)晶正常,顆粒達到塔內(nèi)蒸發(fā)結(jié)晶的正常粒徑(0.10~0.15mm),需要對相關可能性影響因素進行具體分析。

2原因分析及措施影響

塔內(nèi)蒸發(fā)結(jié)晶工藝中硫銨結(jié)晶的主要因素有:吸收塔pH值、氧化率、煙氣中H2S和硫磺等雜質(zhì)、氨水中酚等雜質(zhì)。

2.1吸收塔pH值

吸收塔pH值高,使得濃縮段的脫硫效率上升,產(chǎn)生了大量的亞硫酸銨。如果不能及時將亞硫酸銨氧化成硫酸銨,則會生成大量細顆粒的亞硫酸銨結(jié)晶。這種漿液呈懸浮狀,黏度增加,會造成在離心機中布料不均勻,離心機運行時振動大,脫水困難等問題。高濃度硫酸銨溶液的pH值約5.5。

正常運行時,吸收塔濃縮段會吸收小部分SO2,使得吸收塔的pH值降低至2~3。正常運行時,吸收塔濃縮段會吸收小部分SO2,使得吸收塔溶液的pH值降低、呈酸性。吸收塔濃縮段漿液的溫度取60℃,通過計算可知,濃縮段漿液中溶解的SO2的摩爾分數(shù)xi=3.82×10-5,H2SO3的總濃度c=0.002123mol/L,[H+]=0.005644mol/L,即pH=2.25??梢姡_\行時,理論上吸收塔的pH值可以控制在2~3。在運行過程中,如果集液器溢流和漏液、進入濃縮段硫銨副線中含有較多的氨或者SCR過量的逃逸氨進入脫硫系統(tǒng),則吸收塔的pH值會升高,嚴重時會超過5。

控制吸收塔pH值的主要措施有:

1)保證集液器不溢流和漏液。通過選擇合適的集液器開孔面積、液體通流面積、集液器高度以及回管管徑,集液盤采用316L材質(zhì),來保證集液器不溢流。

2)加氨槽和氧化槽單獨設置,吸收段實行分級吸收,保證二級吸收中氨完全反應。

3)業(yè)主加強SCR加氨的控制,防止多余的氨量隨原煙氣進入脫硫系統(tǒng)。

2.2氧化率

如果亞硫酸銨的氧化率低,即溶液中存在大量的亞硫酸銨,而亞硫酸銨會先于硫酸銨產(chǎn)生細小結(jié)晶(粉末狀),那么溶液呈懸浮狀,黏度增加,脫水困難。

在增容改造方案中,考慮到原煙氣中SO2質(zhì)量濃度較高,設計工況原煙氣中SO2質(zhì)量濃度為5521mg/m3。所以選擇氧硫比為6,通過提高氧硫比、加大氧化風量來保證亞硫酸銨的氧化率不低于98.5%。

2.3煙氣中H2S和硫磺等雜質(zhì)

該廠天然氣工藝中會產(chǎn)生各種酸性廢氣,主要有低甲酸性氣、煤氣水酸性氣、酚回收酸性三種酸性氣,其中低甲酸性氣的熱值較高。該廠已完成酸性氣入爐摻燒改造,將這三股酸性廢氣送入已有煤粉鍋爐進行摻燒處理。但是,由于酚回收酸氣中CO2的含量高達95%以上,在入爐摻燒時會影響到低甲酸性氣的燃燒,導致H2S不能充分燃燒。沒有燃燒完全的H2S一部分與煙氣中SO2發(fā)生克勞斯反應生成單質(zhì)硫隨煙氣被帶入脫硫系統(tǒng),另一部分H2S進入脫硫系統(tǒng)液相中被氧化生成單質(zhì)硫。因此,煙氣中H2S不僅本身會在脫硫系統(tǒng)中搶奪氧化空氣造成氧化率下降,而且反應生成的單質(zhì)硫會影響硫銨的結(jié)晶,使硫銨結(jié)晶變小,嚴重時漿液呈絮狀、不結(jié)晶。

另外,單質(zhì)硫的存在還會影響硫銨產(chǎn)品的品質(zhì),硫銨產(chǎn)品呈黃色。同時,還有一部分硫磺最終會隨著凈煙氣排向大氣,造成煙氣總塵超標、出現(xiàn)黑色的拖尾。針對酸性氣體中H2S不能完成燃燒而產(chǎn)生硫磺雜質(zhì)進入脫硫系統(tǒng)的情況,在增容改造方案中,主要采取以下兩個措施:

1)從源頭上控制,保證酸性氣體在爐膛中充分燃燒。對酸性氣入爐的位置進行調(diào)整,尤其是酚回收酸性氣的入爐位置,避免影響低甲酸性氣的充分燃燒。

2)增加硫磺過濾系統(tǒng),定期從循環(huán)槽中抽取一部分溶液中進入硫磺過濾系統(tǒng)去除硫磺,降低溶液中硫磺濃度,消除硫磺對亞硫酸銨的氧化和硫酸銨結(jié)晶的影響。

2.4氨水中存在酚等雜質(zhì)

原有脫硫系統(tǒng)的脫硫劑采用的是酚回收車間產(chǎn)生的廢氨水,廢氨水中酚等雜質(zhì)含量較高。查閱源頭稀氨水某一時段的檢測數(shù)據(jù),氨水中總酚平均質(zhì)量濃度為64.1mg/L,最大質(zhì)量濃度118.3mg/L、最小質(zhì)量濃度24.9mg/L。廢氨水中的酚,尤其是其中的不揮發(fā)酚,在脫硫系統(tǒng)中累積到一定程度后會影響到硫銨的結(jié)晶,造成結(jié)晶顆粒小,嚴重時漿液呈絮狀、無法結(jié)晶。

建議業(yè)主對酚回收產(chǎn)生的廢氨水進行脫酚提純處理,使得用于脫硫的廢氨水達到《氨水煙氣脫硫工程通用技術規(guī)范》(HJ2001-2018)中對副產(chǎn)氨水的要求(表1)。

表1氨水的質(zhì)量標準

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3結(jié)論

1)對于超低排放改造過程中出現(xiàn)的硫銨結(jié)晶問題,通過分析提出控制吸收塔pH值、提高亞硫酸銨的氧化率以及增加硫磺等雜質(zhì)過濾系統(tǒng)等方面賴保證硫酸銨結(jié)晶,粒徑達到塔內(nèi)蒸發(fā)結(jié)晶的正常粒徑(0.10~0.15mm)。

2)需保證酸性氣體的充分燃燒、對廢氨水進行脫酚處理,從源頭上控制影響硫銨結(jié)晶和氧化的雜質(zhì)進入脫硫系統(tǒng)。同時,加強后處理系統(tǒng)設備的維護,關注離心機篩網(wǎng)網(wǎng)孔變大的情況,定期更換離心機篩網(wǎng),保障后處理能正常出料。

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