煤粉制備系統(tǒng)由于煤粉易燃易爆,歷來備受水泥廠重視,在運行過程中,稍有閃失就會釀成嚴(yán)重?fù)p失。
某公司5000t/d生產(chǎn)線煤粉制備系統(tǒng)自投產(chǎn)使用3年來,也出現(xiàn)了一些故障和事故,現(xiàn)就出現(xiàn)過的問題及解決措施進(jìn)行分析匯總。
一煤粉制備系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)
立磨:型號:ZGM113G,臺時產(chǎn)量:45t/h,煤粉細(xì)度:80μm篩余≤9%;
袋除塵器:型號:FGM96—2×10M(L),處理風(fēng)量:130000m3/h,入口氣體溫度:<120℃,壓力損失:<2000Pa,清灰氣體壓力:0.5~0.7MPa。
二煤磨袋除塵器事故分析及技改措施
1袋除塵器著火事故
該生產(chǎn)線于2009年4月t8日點火,6月29日2:45在因倉滿停機(jī)而開機(jī)拉風(fēng)時,整個袋除塵器一片濃煙,打開自動CO2滅火系統(tǒng)已無濟(jì)于事,隨即噴水澆滅,全部1920條濾袋燒壞,窯被迫停產(chǎn),損失嚴(yán)重。
事后分析認(rèn)為是開機(jī)拉風(fēng)時把火星拉到袋除塵器中,從而引燃濾袋。煤磨在調(diào)試階段磨了幾十噸的石灰石,袋除塵器內(nèi)部各積灰點已經(jīng)先被石灰石粉占據(jù),不應(yīng)有積煤點。而在煤磨熱風(fēng)入口處有近200mm的水平段,經(jīng)常有煤渣積存,開機(jī)時間長,常出現(xiàn)自燃現(xiàn)象,隨后對該處進(jìn)行平改斜并加一觀察門,同時要求巡檢工用測溫儀對煤粉制備系統(tǒng)每班不少于兩次測溫檢查,尤其是在開磨前。幾天過后,在一次開磨前進(jìn)行測溫檢查時發(fā)現(xiàn)袋除塵器入口下端溫度超過100℃,用氣割割開口后,發(fā)現(xiàn)里面火光一片。如果開磨拉風(fēng),勢必會出現(xiàn)上次濾袋燒損現(xiàn)象。
該袋除塵器煤粉入口安裝有一個膨脹節(jié),其水平段有400mm。在正常生產(chǎn)時,攜帶煤粉的風(fēng)會在此處旋轉(zhuǎn)落下積煤,入口溫度一般控制在67℃左右,停磨時間長,此處積煤就會自燃,當(dāng)拉風(fēng)時燃燒著的煤粉就會被拉進(jìn)袋除塵器,黏在濾袋上,引燃濾袋。
由于改造時間長,影響生產(chǎn),當(dāng)時只臨時進(jìn)行了處理,在A處做一鐵三角并打上澆注料,后發(fā)現(xiàn)表面還有積煤存在,隨后在年底大修時進(jìn)行了徹底改造,去掉膨脹節(jié),改后未再發(fā)生類似現(xiàn)象。改造前后袋除塵器入口處結(jié)構(gòu)示意見圖1。
2個別濾袋燒損
2011年上半年,經(jīng)常出現(xiàn)個別濾袋表面部分燒損現(xiàn)象。換新袋后,使用一段時間又出現(xiàn)類似現(xiàn)象。每條燒損濾袋表面燒痕多處,大多集中在濾袋中下部。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),所用清灰脈沖氣壓偏低,不足0.5MPa,小于正常值;翻看運行記錄,當(dāng)時袋除塵器進(jìn)出口壓差偏高,在2500~3000Pa左右。說明濾袋表面有積煤,脈沖壓力偏低,濾袋表面積煤不易振落。在正常生產(chǎn)時,濾袋環(huán)境溫度不低于65℃,濾袋表面積煤長時間處于該環(huán)境中,會產(chǎn)生自燃,從而燒損濾袋。經(jīng)調(diào)整,清灰壓力恢復(fù)到0.6MPa以上,此后很長時間未再出現(xiàn)濾袋燒損現(xiàn)象。
2011年10月份左右,又出現(xiàn)了類似現(xiàn)象,但這次集中在個別風(fēng)室,當(dāng)時清灰脈沖壓力在0.6MPa以上,應(yīng)屬正常。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),氣動提升閥出現(xiàn)故障,閥蓋關(guān)不嚴(yán),這樣,在脈沖振打時,很多氣體從關(guān)不嚴(yán)的出風(fēng)口處被風(fēng)機(jī)抽走,起不到振打清灰作用,造成濾袋表面積煤而自燃。經(jīng)維修后,現(xiàn)運行正常,未再出現(xiàn)燒損現(xiàn)象。
3濾袋破損
2010年下半年,其中有個風(fēng)室濾袋經(jīng)常出現(xiàn)破損現(xiàn)象,更換新濾袋后,不超過3天又會出現(xiàn)破袋現(xiàn)象。位置總是出現(xiàn)在該風(fēng)室?guī)讉€濾袋附近,而且破損部位集中在濾袋最下部。經(jīng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)正對該風(fēng)室防爆閥內(nèi)的防爆膜有破洞,正常生產(chǎn)時,袋除塵器內(nèi)部為負(fù)壓,外部風(fēng)從防爆膜破洞處進(jìn)入除塵器內(nèi),濾袋被吹得來回擺動,相互摩擦而造成濾袋下部破損。更換破損防爆膜后,未再出現(xiàn)濾袋破損現(xiàn)象。
4壓差大
每年冬季較冷或下雪天氣,煤磨袋除塵器常常出現(xiàn)壓差較高現(xiàn)象,最高時接近3000Pa,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。經(jīng)查看,濾袋表面積煤粉較多,并且潮濕,有糊袋現(xiàn)象。究其原因:
①進(jìn)廠原煤都需經(jīng)過大棚儲存和入庫均化后再入原煤倉,冬季比春夏秋三季入磨原煤水分高出近兩個百分點;
②煤磨袋除塵器環(huán)境溫度低,雖然是三防濾袋,外有保溫,在同樣入口溫度情況下,冬季比夏季的除塵器內(nèi)部溫度低2℃;
③冬季清灰氣壓不穩(wěn)。壓縮空氣中含水分較大,管路中時有堵塞現(xiàn)象,尤其停磨一段時間,環(huán)境溫度降低,再啟動時,提升閥等清灰壓縮空氣系統(tǒng)時有凍塞,造成脈沖振打力量不夠,清灰不凈。
針對以上原因,采取了以下措施:
①提高煤磨袋除塵器入口溫度。一般在冬季,結(jié)合煤粉揮發(fā)分高低及壓差變化,提高1-2℃。
②加強(qiáng)巡檢,及時觀察壓縮空氣壓力變化,勤釋放壓縮空氣罐內(nèi)積水,尤其在停磨再啟動之前,除要檢查氣體壓力外,還要認(rèn)真查看提升閥關(guān)閉情況;另外要查找是否有冷風(fēng)漏入現(xiàn)象,如防爆閥、殼體焊縫接頭處等。
③在倉滿停磨前,停止喂煤后,袋除塵器、通風(fēng)機(jī)不停,多開半小時,以烘干濾袋表面積煤并振打清除。
④加強(qiáng)對壓縮空氣干燥機(jī)、空氣過濾器和氣水分離器等設(shè)備儀器的維護(hù),保證其完好。
⑤對相關(guān)的壓縮空氣罐和管路鋪設(shè)伴熱帶并做保溫。措施實施后,煤粉制備系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。
三結(jié)束語
總之,對煤磨袋除塵器系統(tǒng)做到:無積煤,無漏風(fēng),濾袋清灰氣壓正常,清灰及各檢測裝置、安全設(shè)施完好,同時巡檢工勤檢查就能保障其安全有效運行。