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燒結煙氣低溫SCR脫硝設計及脫硝催化劑的選擇

作者:王鵬  
評論: 更新日期:2020年03月22日

摘要:本文從低溫SCR脫硝工藝的流程、設計和運行的要點及脫硝系統(tǒng)的協同治理能力等幾個方面進行闡述,為相關從業(yè)者提供一些思路。

關鍵詞:燒結煙氣;低溫SCR;濕法脫硫;冷凝脫水

引言

本文針對濕法脫硫后配置低溫SCR脫硝系統(tǒng)的工藝路線,從工藝流程、設計及運行過程中的關鍵要點和低溫SCR脫硝的協同治理能力等幾個方面進行闡述,為低溫SCR脫硝技術能夠進一步推廣應用,提供一些措施和建議。

1燒結煙氣的排放現狀

燒結生產過程中產生的煙氣主要含有粉塵、SO2、NOx、CO、二噁英等多種污染物,其中粉塵濃度約10g/Nm3左右,SO2濃度1000~3000mg/Nm3,NOx濃度200~400mg/Nm3,CO濃度5000~10000ppm,二噁英約1~3ng-TEQ/Nm3;煙氣的氧含量約15~18%,含濕量約7~13%,煙氣溫度約120~180℃;且受生產原料和工況的影響,煙氣量、煙氣溫度和污染物濃度波動較大[1]。按靜電除塵+石灰-石膏法脫硫+濕式電除塵+低溫SCR脫硝的煙氣治理工藝路線,經兩級除塵和濕法脫硫后的煙氣粉塵濃度可控制在10mg/Nm3左右,SO2濃度可控制在35mg/Nm3以下。其煙氣溫度一般在50~55℃,煙氣含濕量將增加到15%~20%,煙氣中除含有NOx,還有少量的SO2、SO3和經過濕法脫硫時夾帶的可溶性鹽霧滴等。該煙氣在進入低溫SCR脫硝系統(tǒng)前,為減少煙氣中SOx和水分等對脫硝系統(tǒng)的影響,需對其進行冷凝脫水和加熱升溫等預處理。

2濕法脫硫后配置低溫SCR脫硝的工藝流程

常規(guī)的低溫SCR脫硝系統(tǒng)主要包括:脫硝反應所需的反應器、催化劑等;煙氣升溫所需的回轉式煙氣換熱器和煤氣加熱爐及混煙加熱裝置等;還原劑供應所需的氨水儲存、輸送、稀釋汽化及噴氨裝置等;克服系統(tǒng)阻力配套的增壓引風機和系統(tǒng)運行所必需的分析儀表、控制及電氣設備等。針對濕法脫硫后的低溫SCR脫硝系統(tǒng),在上述設備配置的基礎上,還增加了煙氣冷凝器、野風引入擋板門及煙氣切入擋板門等。當脫硫入口的煙氣溫度在140℃以下時,經濕法脫硫和濕式電除塵后,煙氣溫度一般在50~55℃,經冷凝脫水后煙溫降至45~50℃,后進入回轉式GGH由脫硝后的280℃凈煙氣換熱逐步升溫至240~245℃,再經煤氣熱風爐加熱升溫至280℃,通過SCR脫硝催化劑完成脫硝反應,脫硝后的凈煙氣由GGH降溫至80~85℃后排入大氣[2]。

3低溫SCR脫硝設計及運行過程中的幾點關鍵

3.1煙氣的冷凝脫水

煙氣冷凝脫水一般采用間接換熱降溫冷卻的方式。采用氣水換熱器,冷卻水走管程對殼程煙氣進行吸熱降溫。煙氣中的飽和水蒸氣隨著煙溫下降而凝結析出,同時會附著少量可溶性硫酸鹽及超細粉塵等。冷凝水呈酸性,PH值在3~4,進行簡單PH調節(jié)后,用于濕法脫硫的除霧器沖洗和石灰制漿。吸熱升溫后的冷卻水進入配套冷卻塔進行降溫冷卻,循環(huán)利用[3]。但需對冷卻水進行定期補水和加藥,以保證其循環(huán)水量和水質。脫硫后的低溫濕煙氣具有極強的腐蝕性,冷凝器的煙氣接觸側一般選用氟塑料或2205雙相不銹鋼等材質。

3.2煙氣的加熱升溫

脫硝系統(tǒng)運行一段時間以后,催化劑表面微孔內會存有少量NH4HSO4等硫氨鹽,占據催化劑表面的活性位。NH4HSO4的熔點為147℃,沸點為350℃,在低溫脫硝180~300℃的運行條件下,以熔融態(tài)存在的NH4HSO4對催化劑活性的危害不可避免。為此,可在燒結減產期間,階段性提高脫硝催化劑運行溫度至350℃以上;或在燒結停產期間,引入野風空氣并加熱至350℃以上,促使催化劑表面的NH4HSO4汽化,恢復催化劑的表面活性,延長催化劑化學壽命。催化劑熱解析風量按脫硝系統(tǒng)全負荷運行時煙氣量的50%進行設計,熱解析過程一般維持12~24h,熱解析周期一般為半年[4]。

3.3低溫SCR脫硝催化劑運行溫度的選擇

在以NH3作為還原劑時,與中高溫SCR脫硝相比,低溫SCR脫硝催化劑運行過程中更容易產生硫氨鹽。因此,低溫SCR催化劑的運行溫度主要取決于煙氣中的SOx濃度。目前國內已投入商用的低溫脫硝催化劑運行溫度一般選擇在180~300℃。比如垃圾焚燒鍋爐煙氣經SDA半干法脫硫及除塵后,SO2濃度在5~10mg/Nm3,其低溫脫硝催化劑運行溫度選擇在180~230℃;焦爐煙氣經SDS干法脫硫及除塵后,SO2濃度在5~30mg/Nm3,其低溫催化劑運行溫度選擇在250~270℃;寶鋼4#燒結機和常州中天550m2燒結機等機頭煙氣經CFB/SDA半干法脫硫系統(tǒng)后,SO2濃度在30~50mg/Nm3左右,其低溫催化劑運行溫度選擇為280℃。

3.4還原劑NH3的逃逸率控制

(1)采用矩陣式噴氨格柵和配套靜態(tài)渦流混合器使氨氣與煙氣充分混合,保證煙氣進催化劑前的絕對氨氮混合濃度偏差<±5%;

(2)設計導流板和均流格柵等,進行全煙氣流程的流場模擬,保證進催化劑前的絕對煙氣速度差<±10%;

(3)采用噴射型高溫煙氣混合加熱裝置,確保熱風爐的高溫煙氣與待脫硝的原煙氣進行充分對流混合,保證進催化劑前的絕對煙氣溫度差<±5℃;

(4)實時監(jiān)控催化劑運行溫度,調節(jié)熱風爐煤氣量,保證催化劑的運行溫度在280±5℃;

(5)根據脫硝入口煙氣量和NOx初始濃度,結合脫硝出口的NOx排放濃度和NH3逃逸量,采取程控或手操的方式,實時調節(jié)控制NH3的用量[5]。

3.5催化劑及換熱器的防堵措施

造成催化劑和回轉式GGH堵塞的主要原因是逃逸的NH3與煙氣中的SOx反應生成硫氨鹽,以熔融狀態(tài)粘結在催化劑和換熱片表面,并粘附煙氣中的粉塵,最終在催化劑和換熱片表面形成搭橋,從而堵塞催化劑和換熱器的通道。除上文所述的降低煙氣中SOx含量、保證運行溫度、控制氨逃逸率等措施,從源頭控制硫銨鹽的生成外,在催化劑上部和在回轉式GGH的上部加裝清灰裝置,定期對催化劑和換熱片表面進行清理保護也很重要。催化劑的吹灰器一般選用半伸縮式耙式吹灰器,吹灰介質為加熱后的N2或壓縮空氣;回轉式GGH的吹灰器一般選用伸縮集成式吹灰器,同時攜帶氣體噴嘴和高壓水噴嘴[6]。

4結論與建議

低溫SCR脫硝技術完全可應用于濕法脫硫后的煙氣脫硝。通過采取煙氣冷凝脫水、對脫硝系統(tǒng)進煙氣前的熱備和煙氣逐步置換空氣進行煙氣預熱等措施,可有效提高脫硝系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性;通過定期對催化劑進行熱解析,可有效緩解硫氨鹽對催化劑的影響,延長催化劑的使用壽命。低溫催化劑選擇280℃的運行溫度,能夠同時保證較高的脫硝和脫二噁英效率。通過控制脫硝后凈煙氣的排煙溫度,還可協同實現煙氣“脫白”。

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