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300噸轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)粉塵排放影響因素及解決措施

作者:郝冬彬 史良等  
評(píng)論: 更新日期:2020年01月01日

摘要:當(dāng)今鋼鐵廠大多采用轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)合吹煉轉(zhuǎn)爐煉鋼。轉(zhuǎn)爐吹煉的附加產(chǎn)物多,處理工序復(fù)雜,處理困難。隨著對(duì)環(huán)保問(wèn)題的重視,已影響到鋼鐵廠的生產(chǎn),目前環(huán)保治理是許多鋼鐵廠重點(diǎn)項(xiàng)目,工業(yè)除塵是其中的關(guān)鍵一項(xiàng)。本文重點(diǎn)介紹轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)粉塵排放異常解決。

1、300噸轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)簡(jiǎn)介

轉(zhuǎn)爐一次除塵采用干法回收系統(tǒng),主要原理為高溫的轉(zhuǎn)爐煙氣在ID風(fēng)機(jī)的強(qiáng)制作用下,經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)回收一部分熱量后,煙氣溫度降低至800~1100℃,后經(jīng)蒸發(fā)冷卻器的作用將粗灰濾除,隨后的煙氣通過(guò)電除塵器再次降溫及除塵作用,將含塵量降至10mg/m3以下,溫度控制在70~80℃左右,進(jìn)行回收處理。

2、干法除塵粉塵排放影響因素及解決對(duì)策

某煉鋼廠采用2+3的“全三脫”兩步冶煉生產(chǎn)模式,配置有2座300t脫磷轉(zhuǎn)爐和3座300t脫碳轉(zhuǎn)爐。5座轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)均采用了普銳特的干法除塵技術(shù),除塵設(shè)備規(guī)格相同。這5套干法除塵系統(tǒng)于2009年初陸續(xù)完成調(diào)試,并交付生產(chǎn)營(yíng)運(yùn),目前5條干法除塵工藝線的蒸發(fā)冷卻器出口溫度控制模塊、電除塵器的 振打時(shí)序控制模塊、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制模塊及主要工藝參 數(shù)的設(shè)定相似,至今已有近9年時(shí)間。除塵系統(tǒng)一直存在粉塵排放不太理想的問(wèn)題,通過(guò)針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)除塵運(yùn)行數(shù)據(jù)采集、除塵設(shè)備檢查,了解到目前的干法除塵系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題有:由于沒(méi)有具體粉塵測(cè)試數(shù)值,主要通 過(guò)放散煙囪口排放煙氣的色澤、透光度 判斷,且在線粉塵監(jiān)測(cè)儀監(jiān)測(cè)數(shù)值不準(zhǔn)確,目前主要 通過(guò)目測(cè)放散煙囪口排放煙氣,認(rèn)為在吹煉開始階段,粉塵排放不理想。

2.1 干法除塵系統(tǒng)的運(yùn)行及參數(shù)分析

(1)蒸發(fā)冷卻器出口溫度控制。在吹煉期間,蒸發(fā)冷卻器入口煙氣溫度約950℃,出口溫度設(shè)定值180℃,蒸發(fā)冷卻器平均加水量為70m3/h,平均蒸汽用量為12t/h,且蒸汽從兌鐵階段就開始注入。在整個(gè)吹煉過(guò)程中,蒸發(fā)冷卻器出口溫度最終控制193~210℃之間。

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可以從上圖1趨勢(shì)看到,蒸發(fā)冷卻器出口實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)溫度曲線,變化趨勢(shì)較為平緩??膳卸壳暗恼舭l(fā)冷卻器出口溫度控制正常,工藝參數(shù)設(shè)定值合理,滿足電除塵器入口工作溫度在160~180℃工作區(qū)間。

(2)電除塵器的振打時(shí)序。通過(guò)調(diào)取電除塵器的陽(yáng)極、陰極、進(jìn)出口分布板振打時(shí)序的歷史數(shù)據(jù),電除塵器均采用了獨(dú)立程序功能塊,該功能塊所采用的完全不同的陽(yáng)極、陰極振打周期時(shí)間表,大概運(yùn)行了2年左右。

目前電除塵器所采用的陽(yáng)極振打時(shí)序表(吹煉期)見(jiàn)下表 1。

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筆者認(rèn)為該振打周期表可能存在下述2個(gè)問(wèn)題。

在吹煉期,第四電場(chǎng)采用高頻率振打模式會(huì)影響電除塵器出口的粉塵排放。因?yàn)樵诖禑捚?,?jīng)過(guò)第4電場(chǎng)的粉塵量盡管很少,但或多或少總有一些粉塵被電場(chǎng)捕集,附著在陽(yáng)極板上。此時(shí)若開啟陽(yáng)極振打,第4電場(chǎng)末段的粉塵會(huì)直接被煙氣帶到下游,在電除塵下游已無(wú)有效的除塵裝置,若放散,將直接隨煙氣排放出去。故在振打時(shí)序表中,第四電場(chǎng)的陽(yáng)極振打裝置一般在吹煉期不工作;且陽(yáng)極板振打裝置的連續(xù)振打時(shí)間設(shè)定為60秒。設(shè)定值在30秒左右即可,因?yàn)檎翊蝈N頭能夠使 陽(yáng)極板獲得滿足清灰要求所需要的加速度,30秒內(nèi)的振打頻次,可以滿足正常陽(yáng)極板的清灰要求。若該時(shí)間設(shè)定過(guò)長(zhǎng),可能并不會(huì)帶來(lái)更佳的陽(yáng)極板清灰效果,可 能會(huì)形成振打清灰時(shí)的二次揚(yáng)塵,同時(shí)提高振打機(jī)構(gòu)的 維護(hù)工作量。

(3)電除塵器的第一電場(chǎng)二次電流平均值過(guò)低。通過(guò)電除塵的運(yùn)行監(jiān)測(cè)參數(shù)普遍存在的一個(gè)的問(wèn)題是:第一電場(chǎng)的二次電流值非常低,閃絡(luò)相對(duì)頻繁。在排除表計(jì)測(cè)量回路本身故障的原因外,分析其中可能的原因主要有:

①陽(yáng)極板或陰極線積灰嚴(yán)重;

②進(jìn)口煙氣中的 含塵濃度過(guò)高,產(chǎn)生電暈封閉現(xiàn)象;

③陰極線脫落或變形嚴(yán)重。

2.2 干法除塵系統(tǒng)粉塵影響因素及解決對(duì)策

(1)蒸發(fā)冷卻塔的雙介質(zhì)噴槍前的噴嘴易堵塞霧化噴嘴出口,可能導(dǎo)致蒸發(fā)冷卻器該區(qū)域降溫效果差,其余噴嘴噴水量加大,水霧化效果變差(主要體現(xiàn)在水霧化粒徑變大,需更多的蒸發(fā)停留時(shí)間);若問(wèn)題噴槍數(shù)量占比過(guò)大,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行可能產(chǎn)生的后續(xù)問(wèn)題有:粗灰變潮、蒸發(fā)冷卻塔內(nèi)壁局部區(qū)域易掛灰、蒸發(fā)冷卻塔除塵效果變差,增大后續(xù)電除塵器的除塵壓力。同時(shí)蒸 發(fā)冷卻塔的雙介質(zhì)噴槍的尾部供水管內(nèi)壁附著大量的層灰白色的水垢。較為嚴(yán)重的地方水垢幾乎堵塞了3/4的管道截面。如圖2。

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噴水管路堵塞,導(dǎo)致在噴頭處水壓偏低,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,可能發(fā)生堵塞問(wèn)題。

(2)轉(zhuǎn)爐配套電除塵器的入口煙道120°彎頭處積灰嚴(yán)重,電除塵入口爬坡段煙道出口積灰嚴(yán)重,積灰時(shí)間長(zhǎng),表面已經(jīng)硬化。整個(gè)灰堆約占截面的20%左右,積灰點(diǎn)至電除塵器入口水平段煙道(約3m)內(nèi)部干凈,無(wú)積灰問(wèn)題。

根據(jù)現(xiàn)階段實(shí)際吹氧量60000Nm3/h,蒸發(fā)冷卻器出口計(jì)算煙氣流量223500Nm3/h,當(dāng)電除塵入口煙氣溫度為160~180℃時(shí),電除塵器入口DN2400煙道內(nèi)煙氣流速在21.8~22.4m/s,對(duì)于轉(zhuǎn)爐一次除塵管道設(shè)計(jì),該流速為合理設(shè)計(jì)值。分析煙氣在爬坡管道出口,局部煙氣可能分布不均,導(dǎo)致部分大顆粒粉塵沉積,時(shí)間長(zhǎng)了,灰積成堆,表面硬化,將加劇這個(gè)問(wèn)題。常規(guī)采取的主要方式為定期清理,我們采取增加一路氮?dú)庾詣?dòng)吹掃管路,在吹煉末期自動(dòng)吹掃20秒左右,其中氮?dú)獯祾呖谂c煙氣逆向吹掃。

(3)在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程發(fā)現(xiàn),在經(jīng)過(guò)連續(xù)機(jī)械振打清灰后,第1電場(chǎng)的許多陽(yáng)極板上仍然附著的很多灰粉,陽(yáng)極板局部區(qū)域產(chǎn)生反電暈問(wèn)題,影響除塵效果。框架上的陰極線的上端脫開或斷線,可能引起電場(chǎng)內(nèi)拉弧放 電及電場(chǎng)短路,需利用檢修機(jī)會(huì)取出。個(gè)別陽(yáng)極板的機(jī)械振打,個(gè)別錘頭及砧子已錯(cuò)位或偏心,導(dǎo)致該列陽(yáng)極板未能有效清灰。

我們采取的的措施是利用檢修計(jì)劃,檢查陽(yáng)極板振打裝置是否正常工作,針對(duì)振打錘子及砧子,進(jìn)行校正,并結(jié)合大修機(jī)會(huì)進(jìn)行徹底清理或更換新的陽(yáng)極板。

3、結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際設(shè)備及工藝運(yùn)行,查找干法除塵電場(chǎng)粉塵污染的源頭原因,通過(guò)采取切實(shí)可行的有針對(duì)性的手段,最終實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐冶煉干法除塵系統(tǒng)粉塵達(dá)標(biāo)運(yùn)行,取得了較 好的經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益。

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