石灰石制水泥傳統(tǒng)的窯灰處理方法主要有三種,一是在增濕塔后設(shè)拉鏈機(jī)輸送到入庫斗式提升機(jī)和新磨制的生料一起進(jìn)入到生料均化庫進(jìn)行二次煅燒;二是另設(shè)窯灰?guī)?,將窯灰收集后單設(shè)窯灰倉或者稱重倉用于二次生料配料;三是用于制成水泥[1]。而對于電石渣制水泥多選用第二種處理方法,如內(nèi)蒙古伊東冀東水泥有限公司。我公司在設(shè)計(jì)之初主要考慮了電石渣干粉的性質(zhì),將窯灰通過斗式提升機(jī)輸送進(jìn)電石渣干粉庫,與干粉進(jìn)行氣力混勻用于生料配料。但前期受干粉秤計(jì)量和窯灰與電石渣干粉化學(xué)成分波動(dòng)的影響,導(dǎo)致生料配料波動(dòng),影響生料煅燒,后期結(jié)合化驗(yàn)數(shù)據(jù),對窯灰處理工藝流程進(jìn)行技改,逐步達(dá)到穩(wěn)定使用的效果。
1存在的問題
我公司電石渣干粉庫有兩個(gè),技改前窯灰主要采用的是單點(diǎn)入庫單側(cè)卸料的形式,見圖1。
圖1窯灰處理技改前后工藝
技改前存在如下弊端:
1)窯灰主要入1號干粉庫,不入2號干粉庫,因此配料時(shí)1號和2號干粉庫的物料成分會(huì)有差異,原先的四組分配料未考慮窯灰的摻雜影響,應(yīng)當(dāng)將1號庫當(dāng)作單獨(dú)的一種原料進(jìn)行五組分配料。
2)窯灰入1號干粉庫采用的是單點(diǎn)側(cè)面卸料,電石渣入1號干粉庫采用的是中心點(diǎn)卸料,窯灰與旋風(fēng)筒收集下來的電石渣一同進(jìn)行配料,因此受電石渣上料波動(dòng)影響較大,尤其是在窯灰持續(xù)產(chǎn)生和電石渣上料不正常時(shí),電石渣中窯灰含量局部占比變大,影響生料配料。
2化學(xué)成分分析
窯灰、電石渣和生料的化學(xué)分析見表1。
表1窯灰、電石渣及生料化學(xué)分析
從表1可以看出,入廠的電石渣與配料所用的電石渣差異比較明顯,氧化鈣含量相差約4%,這還是在電石渣烘干工藝穩(wěn)定的前提下,如果不穩(wěn)定,差距將更加明顯,因?yàn)殡S著窯灰摻入量的加大,配料的電石渣氧化鈣含量必然會(huì)降低。
3技改方案
1)通過對1號電石渣計(jì)量秤的技改,將部分緩沖倉的電石渣經(jīng)收集通過架設(shè)配料干粉輸送斜槽入窯灰斗式提升機(jī)和窯灰混合均勻一起入1號電石渣庫,可以達(dá)到提升窯灰品質(zhì)的目的。
2)改造庫頂窯灰入庫方式,在窯灰入庫非標(biāo)段安裝到庫頂電石渣輸送拉鏈機(jī)的窯灰輸送斜槽,使產(chǎn)生的窯灰進(jìn)入干粉庫由單庫單側(cè)卸料改造成為雙庫中心卸料,確保產(chǎn)生的窯灰和烘干后的電石渣一同進(jìn)入干粉庫,減小窯灰對電石渣干粉配料的影響。
3)嚴(yán)格控制電石渣干粉上料,確保窯灰能夠和干燥的電石渣混合入1號庫。
窯灰處理技改后工藝見圖1。
4效果
通過技改,弱化了窯灰波動(dòng)對于電石渣的影響,對于穩(wěn)定生料配料和提高生料質(zhì)量起到至關(guān)重要的作用。表2是技改后對1號干粉庫電石渣化驗(yàn)的結(jié)果檢測數(shù)據(jù),表明窯灰的處理完全能夠滿足生料配料的生產(chǎn)。
表2技改前后電石渣化學(xué)成分%
?