武漢某鑄鍛中心最近發(fā)生一起氧氣管道低溫態(tài)爆破事故,其具有共性的一些特征與原因可供同行借簽,特介紹如下。
1事故經(jīng)過
武漢某鑄鍛中心,原配套小氧站裝有150m3/h、350m3/h小型制氧機各二臺,供電爐吹氧和其它切割焊接等用戶。由于這幾臺小設備年代已久,能耗高、出力不足、技術經(jīng)濟指標落后,計劃淘汰,并新建液氧站取代,由附近鋼鐵公司的大型空分設備供給液氧。其供氧氣統(tǒng)見氧氣管道示意圖。
新建液氧站有1.6MPa、20m3粉未真空絕熱立式液氧罐兩座,1.6MPa、800m3/h空氣換熱汽化器一臺,相關閥門、管道及儀表等。為了向液氧罐充液氧時罐不卸壓,減少放氧損失和保證用戶氧壓穩(wěn)定,還配了一臺充罐增壓用的離心式液氧泵。用氧流程為:液氧罐液氧→空氣換熱汽化器汽化→氧氣管道→電爐和其它氧氣用戶,是空氣換熱汽化器增壓的無泵流程。
該系統(tǒng)于2006年2月中旬新建完工,經(jīng)過試壓、查漏和吹掃,質量檢查合格,通過工程驗收。2月22日至23日液氧罐泵入液氧50%以上。2月27日下午對有關人員進行了安全教育和操作培訓,再次對新建系統(tǒng)進行檢查與確認,于18時啟動液氧系統(tǒng)向氧氣管網(wǎng)補充供氧。氧氣管道示意圖中,A點以前為新建氧氣管道,其在空氣換熱汽化器前為不銹鋼管道(低溫部份),汽化器后為碳鋼管(常溫部份),其余老管道均為碳鋼管。啟動液氧系統(tǒng)補充供氧前小氧站150m3/h、350m3/h制氧機正常運行,啟動液氧系統(tǒng)后小氧站減量。
液氧站調試使用至第二天上午9時許,制氧站人員巡檢時發(fā)現(xiàn),液氧汽化器后及φ133氧氣主管有100余米管道外壁掛霜結凍現(xiàn)象嚴重。當即關小汽化器液氧供給閥,減量運行。但已來不及阻止事故的發(fā)生,2月28日上午10時許,只聽轟然一聲,液氧站汽化器出口管與系統(tǒng)φ133氧氣主管交匯處至氧氣分氣缸進口處長約60余米氧氣管道爆破,多處斷開落地,事故范圍就在氧氣管道示意圖的A、B、C三點之間。事故造成電爐停產(chǎn)、用戶斷氧,幸未傷人,也未引起火災。
2原因分析
2.1氧氣管道低溫態(tài)超壓物理性爆破
根據(jù)事故現(xiàn)象與經(jīng)過,通過現(xiàn)場情況分析,碳鋼氧氣主管表面掛霜結凍現(xiàn)象嚴重,說明未完全汽化的超低溫(-183℃)液氧已進入碳鋼氧氣主管,管壁溫度驟降,造成大氣中的水份在管壁附近遇低溫過飽和析出,管壁掛霜、結露、凍冰。超低溫造成碳鋼管機械強度大大下降,承壓能力驟減。氧氣主管多處斷開落地,大塊碎片四散,斷口承脆性斷裂,都是低溫所致。
超低溫液氧進入碳鋼管道,通過管壁與大氣進行熱交換而汽化增壓。在汽化器出口管與系統(tǒng)φ133氧氣主管交匯處,液氧遇小氧站送出的常溫氧氣,更是造成激烈汽化,液氧變氣氧體積膨脹800倍,管內(nèi)壓力劇增,超過管材的強度極限就發(fā)生了爆破。這也是事故范圍在氧氣管道示意圖的A、B、C三點之間,而不A點之前的原因。A點之前管內(nèi)有液氧,溫度雖低,但尚未劇烈汽化,承壓并不高。
這次事故沒有起火燃燒,斷口無熔化、炭黑痕跡,沒有化學反應。
綜上所述,這次事故是超低溫液氧進入了不耐低溫的碳鋼管道,管道低溫冷脆,降低了機械強度,又在液氧激烈汽化增壓的雙重作用下,造成的一起典型的氧氣管道低溫態(tài)超壓物理性爆破事故。
2.2系統(tǒng)汽化緩沖能力不足
新建液氧站從2月27日18時開始調試使用,到2月28日上午10時發(fā)生事故前,15個小時送出氧氣約7000m3,平均負荷為470m3/h左右,并未超過汽化器800m3/h的設計能力。但是,主要用氧大戶的電爐不是一個連續(xù)穩(wěn)定的用戶,高峰與低谷負荷相差甚懸,由流量表可看出,高峰用氧已達2000m3/h,超過小氧站供氧(機組未全開)和液氧站汽化能力之和,再加上系統(tǒng)緩沖能力不足,造成液氧未經(jīng)完全復熱就進入碳鋼管道,釀成事故。管道掛霜結凍嚴重就是明證。對于不均衡的用氧大戶,系統(tǒng)汽化緩沖能力必須滿足高峰負荷的需求,這樣才能確保安全運行。