前言
2003年春節(jié)前后,棗莊市相繼發(fā)生數(shù)十起熱水鍋爐鼓包事故,其中有八起鼓包鍋爐出自某一結(jié)構(gòu),同年3月8日,棗莊市某學(xué)校又一該結(jié)構(gòu)熱水鍋爐在使用僅6個(gè)月后發(fā)生鍋筒鼓包、局部裂紋以及水冷壁管堵塞滲漏事故。給推廣使用這一結(jié)構(gòu)類型鍋爐蒙上了陰影,筆者作為多年從事鍋爐與水處理檢驗(yàn)的技術(shù)人員從該臺(tái)鍋爐的使用管理與鍋爐結(jié)構(gòu)入手,通過(guò)分析論證,發(fā)現(xiàn)鼓包鍋爐普遍存在著一些共性問(wèn)題。
1 鍋爐基本狀況
經(jīng)查:該臺(tái)鍋爐為2001年9月由我省某市鍋爐廠生產(chǎn)的DZL2.8-0.7/95/70-AII型熱水鍋爐,爐膛兩側(cè)布置有長(zhǎng)、短水冷壁管,左右煙室后部還各有兩根后水冷壁管(以下將水冷壁管簡(jiǎn)稱為壁管),長(zhǎng)、短及后壁管從集箱上交叉引出焊接在鍋筒上,短壁管插入鍋筒下部縱軸線兩側(cè)240mm處,長(zhǎng)、短壁管之間形成的空間密封絕熱后組成左右第二回程煙室;鍋內(nèi)定期排污裝置為管式縱向吸污管,吸污管由焊接在鍋筒底部的前后支座固定,吸污管下側(cè)開(kāi)有兩排直徑為12mm吸渣孔(鍋爐結(jié)構(gòu)見(jiàn)示意圖)。
鍋爐結(jié)構(gòu)示意圖
該鍋爐于2001年11月下旬安裝,12月份開(kāi)始投用,至2003年3月份出現(xiàn)鼓包事故,連續(xù)運(yùn)行時(shí)間僅6個(gè)多月;爐膛情況檢查:后拱端以前的鍋筒腹部設(shè)有厚約80mm,長(zhǎng)約1.6m絕熱層,第二回程煙室底部皆為絕熱層覆蓋,爐膛后拱上部比正常后拱加厚約150mm;檢查中發(fā)現(xiàn),在第二回程煙室絕熱層、鍋筒絕熱層及前、后拱端部都伴有較嚴(yán)重結(jié)焦。鍋筒鼓包處檢查,鼓包起始于鍋筒腹部絕熱層終止處,長(zhǎng)約300mm、寬約100mm、高度約25mm~30mm。檢查中還發(fā)現(xiàn)在正對(duì)鍋筒鼓包左側(cè)已有一根短壁管發(fā)生脹粗滲漏。進(jìn)入鍋筒腰孔檢查,發(fā)現(xiàn)鍋筒底部有厚約60mm水渣,鍋內(nèi)、集箱內(nèi)、長(zhǎng)短壁管內(nèi)及煙管可見(jiàn)部位結(jié)垢厚度為0.5mm~1mm之間不等,未發(fā)現(xiàn)受熱部件嚴(yán)重結(jié)垢情況;對(duì)距鼓包中心約450mm吸污管后支座焊根檢查,發(fā)現(xiàn)有兩條交叉熱裂紋存在;對(duì)長(zhǎng)、短壁管全面做堵塞情況檢查,發(fā)現(xiàn)在正對(duì)鍋筒鼓包左右側(cè)各有兩根壁管在下部彎曲處堵塞(含前面提及的左側(cè)滲漏一根短壁管)。
2 事故原因檢查化驗(yàn)分析
2.1 短壁管異物堵塞導(dǎo)致管內(nèi)水流停止并加劇鍋筒工作條件惡化
堵塞的短壁管處于爐膛火焰輻射熱區(qū),堵塞部位處于煙室下部管子彎曲的起始部位,該部位水流阻力大,極易產(chǎn)生水垢或造成管子堵塞。為弄清堵塞原因,首先從水處理設(shè)備檢查著手。經(jīng)查:該衛(wèi)校所用水處理設(shè)備屬順流再生交換器,為鍋爐出廠所帶附機(jī);對(duì)交換器接管及安裝情況檢查,其外觀質(zhì)量符合要求;對(duì)充裝樹(shù)脂質(zhì)量、數(shù)量檢查,其樹(shù)脂出廠見(jiàn)證資料齊全,樹(shù)脂高度占交換器長(zhǎng)度的2/3,在視鏡的中間部位;查閱該校水處理分析記錄:其原水總硬度為10.5mmo1/1,總堿度為4.6mmol/1,鍋爐被給水硬度為2mmol/1~3.5mmol/1(堿度的基本單元為:HCO3-、OH-、1/2CO32-;硬度的基本單元為:1/2Ca2+、1/2Mg2+,下同);鍋水PH值為8.5~9。對(duì)爆破及堵塞的短壁管割管檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在管子彎曲部位均被白色物堵死,堵塞長(zhǎng)度近150mm,對(duì)堵塞物檢查,發(fā)現(xiàn)堵塞物比較疏松,經(jīng)敲打很快有鋼絲清除。取堵塞物在10%鹽酸中進(jìn)行溶解試驗(yàn),堵塞物溶解并不劇烈,無(wú)大量汽泡出現(xiàn),說(shuō)明水垢不是以碳酸鹽為主。但從垢樣色澤看,其為硫酸鹽或硅酸鹽水垢的可能性很小,為慎重起見(jiàn),向垢樣溶液中又加入了10%氯化鋇溶液,但未發(fā)現(xiàn)大量白色沉淀物生成;另取垢樣溶液100ml向其中加入20ml氟化氫溶液也未發(fā)現(xiàn)有效溶解現(xiàn)象,也排除了堵塞物是硫酸鹽或硅酸鹽水垢的可能。為弄清可疑堵塞物的來(lái)源,組織了對(duì)司爐操作人員的詳細(xì)詢查,他們講2002年春季對(duì)鍋爐采取石灰干保時(shí),發(fā)現(xiàn)有石灰粉化后溢入鍋內(nèi),并進(jìn)行了清除,但對(duì)管內(nèi)情況未進(jìn)行認(rèn)真檢查。因此,可以說(shuō)石灰的進(jìn)入導(dǎo)致了個(gè)別管子的局部堵塞,并造成管內(nèi)水流速的減弱和停滯。而管壁的冷卻能力下降,又加速了水垢的生成,于是造成了部分短壁管的全部堵塞。
在鍋爐結(jié)構(gòu)中鍋筒短壁管的設(shè)置是鍋爐安全運(yùn)行的重要保證,管內(nèi)水的快速流動(dòng)對(duì)攪動(dòng)鍋內(nèi)積渣,沖刷、冷卻鍋底起著極其重要的作用。當(dāng)短壁管工作正常時(shí),既使鍋內(nèi)積存一定厚度的水渣,鍋筒也不會(huì)因此出現(xiàn)鼓包事故;但當(dāng)部分短壁管發(fā)生堵塞,管內(nèi)水流減弱或停止后,未予進(jìn)行絕熱而完全置于輻射熱區(qū)的鍋筒在積存一定厚度的水渣時(shí),鍋筒下部鋼板工作環(huán)境則加速惡化。所以,短壁管的部分堵塞直接導(dǎo)致并加速了鍋筒鼓包事故的發(fā)生。
2.2 水處理方面影響
雖然本臺(tái)鍋爐水處理質(zhì)量未使鍋爐出現(xiàn)大范圍嚴(yán)重結(jié)垢,但給水硬度較嚴(yán)重超標(biāo),鍋水PH值不合格,在引起這次短壁管爆管及鍋筒鼓包事故中仍占有較大的份量,據(jù)統(tǒng)計(jì),該類型鼓包鍋爐普遍存在給水硬度嚴(yán)重超標(biāo)問(wèn)題,其給水硬度嚴(yán)重超標(biāo)會(huì)造成以下嚴(yán)重后果。
(1)水硬度過(guò)高加劇了短壁管堵塞的速度
GB1576-2001《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》規(guī)定承壓熱水鍋爐給水硬度≤0.6mmol/1,目的是防止熱水鍋爐嚴(yán)重結(jié)垢,造成鍋爐受熱承壓部件過(guò)熱鼓包等事故,但目前仍有不少熱水鍋爐使用單位存有麻痹思想認(rèn)為熱水爐出水溫度95℃以下,給水硬度高一些問(wèn)題不大。棗莊地處礦區(qū),原水硬度較高,用自來(lái)水做水源的原水硬度已達(dá)10.5mmol/L,對(duì)于流再生交換器一級(jí)處理給水硬度達(dá)標(biāo)已屬困難,如不重視水處理工作,給水硬度嚴(yán)重超標(biāo),在管子受輻射熱或內(nèi)有異物時(shí),管內(nèi)熱水就會(huì)發(fā)生汽化,從而會(huì)使鍋爐承壓部件嚴(yán)重結(jié)垢,并導(dǎo)致管子堵塞、過(guò)熱而鼓包。此臺(tái)鍋爐短壁管的堵塞過(guò)熱及爆破,給水硬度過(guò)高對(duì)已不暢通的管孔起到了快速填充的作用,若此臺(tái)鍋爐安裝運(yùn)行初期給水硬度控制在GB1576-2001規(guī)定范圍之內(nèi),則管內(nèi)金屬面會(huì)比較平滑,使遺落的石灰不存或少存成為可能,或在鍋爐運(yùn)行初期脫落,從而起到避免短壁管堵塞爆破事故出現(xiàn)的時(shí)間,避免鍋筒底部出現(xiàn)的鼓包事故。
(2)水硬度過(guò)高造成了爐筒大量片狀水渣的沉積
從本臺(tái)鍋爐鍋內(nèi)清除的水渣中發(fā)現(xiàn),水渣多為煙管較簿的水垢脫落沉積而成。煙管屬對(duì)流受熱面,受熱不嚴(yán)重,管外水溫低,水流沖刷力度大,故水垢容易脫落。檢查發(fā)現(xiàn)每塊水垢表面積比較大,約30×20(mm2)左右,由于管式排污吸污口小,難以將其有效排出鍋外。而當(dāng)給水硬度符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí),結(jié)垢物質(zhì)很少,熱水鍋爐由于基本不存在鍋水的蒸發(fā)與濃縮,因而鍋水雜質(zhì)不會(huì)因溶解飽和而沉淀,少量沉淀的污物當(dāng)鍋水PH值符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)其粘性小、流動(dòng)性較好,多為粒狀物,只要司爐工正確排污,就會(huì)通過(guò)排污管排出鍋外,或通過(guò)系統(tǒng)管道上的除污器而排出,而此臺(tái)鍋爐由于給水硬度超出標(biāo)準(zhǔn)3~6倍,使鍋內(nèi)煙管結(jié)垢,但由于給水硬度小于堿度,水垢為碳酸鹽成份,垢樣較薄,吸附力也較弱,容易在鍋內(nèi)較高速水流的沖刷下片狀脫落而沉積在鍋底,而鍋水PH值的不達(dá)標(biāo),使水渣的流動(dòng)性較差,固不能有效的排出鍋外。加上此處未進(jìn)行絕熱,當(dāng)水渣積到一定厚度時(shí),此處鍋底短壁管又發(fā)生堵塞時(shí),水流無(wú)法對(duì)鍋筒底部進(jìn)行沖刷使有效冷卻,造成此處鋼板過(guò)熱、鋼板許用應(yīng)力降低,當(dāng)達(dá)不到承受能力,出現(xiàn)塑性變形,而發(fā)生鼓包,而統(tǒng)計(jì)顯示,棗莊鼓包的鍋爐中,鍋內(nèi)都存在較大厚度的片狀水渣。
2.3 鍋爐結(jié)構(gòu)本身存在的不足
鍋爐廠為了防止熱水鍋爐鼓包及短壁管結(jié)垢爆管事故的出現(xiàn)。在制造鍋爐時(shí),分別在鍋筒下腹部1600mm輻射受熱面加上了絕熱層,也在短壁管組成的煙室下部統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置了絕熱層,并采取了加厚后拱等一系列措施。經(jīng)計(jì)算,這一措施,使鍋爐輻射受熱面減少了近1/2,第二回程煙室的設(shè)置又使?fàn)t膛的容積大大減小,從而提了鍋爐爐膛容積熱強(qiáng)度。從下面爐膛容積熱強(qiáng)度的計(jì)算公式中可以看出上述結(jié)構(gòu)對(duì)爐膛容積熱強(qiáng)度的影響。
qv< /sub>=Bqd/V式中:qv< /sub>——爐膛容積熱強(qiáng)度;B——單位時(shí)間耗煤量;qd——燃料的低位發(fā)熱量;V——爐膛容積。從上式可以看出,由于鍋筒絕熱層的增加,第二回程煙室的設(shè)置及后拱的加厚,使?fàn)t膛容積V大大減小,爐膛容積熱強(qiáng)度qv< /sub>增大。爐膛容積熱強(qiáng)度qv< /sub>增大及輻射面的減少造成了爐膛排煙溫度的升高與超標(biāo),煙塵熔化而導(dǎo)致絕熱層結(jié)焦,爐拱結(jié)焦。結(jié)焦一方面使?fàn)t膛容積熱強(qiáng)度qv< /sub>進(jìn)一步增大,更嚴(yán)重后果是惡化了鍋爐未予絕熱受熱面的工作條件。當(dāng)給水硬度超標(biāo)時(shí),受熱面會(huì)快速結(jié)垢,當(dāng)鍋筒水渣積存到一定厚度時(shí),從而導(dǎo)致承壓部件因快速過(guò)熱發(fā)生變形鼓包。值得注意的是:以焊接方式與鍋筒底部聯(lián)接的引污管后支座,焊接根部的開(kāi)裂也是由于工作條件惡化因過(guò)熱及傳熱不良引起的。
3 應(yīng)對(duì)措施
針對(duì)本鍋爐查出的問(wèn)題,為避免類似事故的出現(xiàn),在保證鍋爐基本結(jié)構(gòu)不變的同時(shí),對(duì)我市該類型鍋爐提出了以下應(yīng)對(duì)措施:1、嚴(yán)格控制鍋爐給水及鍋水PH值,使其符合國(guó)標(biāo)要求;2、拆除鍋筒腹部拱端1600mm絕熱層,以降低鍋爐爐膛容積熱強(qiáng)度;3、將煙室短壁管由下面絕熱密封改變成上面絕熱密封,以增加爐膛輻射受熱面,并降低鍋爐爐膛容積熱強(qiáng)度;4、拆除鍋內(nèi)管式排污管及支座,磨平支座底部焊肉,以增加對(duì)不同水渣污垢的適應(yīng)性,并消除由支座引起的過(guò)熱裂紋因素;5、在鍋內(nèi)前端距鍋底30mm處自鍋內(nèi)回水管引一長(zhǎng)約1000mm向后沖刷管,以攪動(dòng)鍋底積渣并提高后部排污效果。
4 有益的啟示
引起鍋爐事故的因素不是孤立的,相互間有著密切聯(lián)系。在這起鍋爐事故中,短壁管堵塞、鍋筒底部積渣、爐拱墻嚴(yán)重結(jié)焦是引起這起事故的三個(gè)原因。本臺(tái)鍋爐石灰堵塞短壁管是引發(fā)鍋筒鼓包的先決條件,鍋爐水處理效果差及鍋爐結(jié)構(gòu)方面存在的問(wèn)題間接促進(jìn)并引發(fā)了鍋筒鼓包事故的發(fā)生。通過(guò)對(duì)此事故的分析,相信2003年6月1日國(guó)務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條件》正式實(shí)施后,必將對(duì)促進(jìn)鍋爐檢驗(yàn)事業(yè)的發(fā)展,對(duì)特種設(shè)備的安全運(yùn)行和檢驗(yàn)人員技術(shù)水平的提高產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。