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振動(dòng)放礦機(jī)的應(yīng)用和改造

  
評論: 更新日期:2015年03月12日

五礦邯邢礦業(yè)北洺河鐵礦自建礦以來,溜井放礦設(shè)備經(jīng)歷了單臺(tái)板振動(dòng)型放礦機(jī),簡單雙臺(tái)板振動(dòng)型放礦機(jī),到結(jié)合本礦實(shí)際改進(jìn)更加適應(yīng)的雙臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)等過程。本文根據(jù)該礦的生產(chǎn)組織工藝和方法,重點(diǎn)介紹溜井放礦設(shè)備振動(dòng)放礦機(jī)的引入和有效的改進(jìn)方法。
    在北洺河鐵礦井下生產(chǎn)當(dāng)中,開采出的礦石倒入預(yù)先設(shè)置好的溜井,最終匯集后至主溜井提升到地表,完成一次井下采礦循環(huán)。振動(dòng)臺(tái)板以一定角頻率振動(dòng)后,可使礦石被穩(wěn)定連續(xù)排放出溜井,避免了卡塊、結(jié)拱、堆滯和跑礦現(xiàn)象發(fā)生。不僅有效改善了溜井放礦效率,同時(shí)提升了生產(chǎn)力。    該礦2000年開始引入ZZ-6型單臺(tái)板振動(dòng)型放礦機(jī),以實(shí)現(xiàn)可控制放礦。至今已在-110m運(yùn)輸水平的礦石溜井中采用了此類型振動(dòng)放礦機(jī)。
    2005年開始引入ZDFK雙臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)技術(shù),并在-110m水平溜井安裝試驗(yàn)。試驗(yàn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)一些問題,1放礦速度慢;2礦車裝滿系數(shù)低;3放礦口偏小;4臺(tái)面礦石分布不均勻;5主梁易斷裂。
    本文針對ZZ-6以及ZDFK單、雙板振動(dòng)放礦機(jī)在北洺河鐵礦的應(yīng)用以及后續(xù)技術(shù)改造、優(yōu)化設(shè)計(jì)等方面將做詳盡介紹和理論分析,提出解決方案,表述實(shí)際效果。
    ZZ-6振動(dòng)放礦機(jī)
    1.1 底板的臺(tái)面傾角α
    臺(tái)面傾角α是振動(dòng)放礦的關(guān)鍵因素。增大傾角可加大放礦能力,但角度過大將導(dǎo)致降低礦物的穩(wěn)定性,易造成跑礦。α一般為10º~20º。但根據(jù)干燥、潮濕的不同程度應(yīng)合理調(diào)整臺(tái)板傾角,故取α=11º。
    1.2 眉線高度h
    眉線高度對放礦能力影響較大,屬首選參數(shù)。在實(shí)踐中h由要求放出的大塊尺寸d和出礦口的大塊通過系數(shù)k來決定,k=1.6~2.5,取h1200mm。
    1.3 通過口高度h1
    h1=2dsinφ/tgδ′ 該礦d=600mm、δ′=40°、φ=60°
    故h1=1238.65 mm
    1.4 振動(dòng)臺(tái)面埋設(shè)深度l
    振動(dòng)臺(tái)板埋設(shè)深度l也是一個(gè)重要的參數(shù)。確定l值應(yīng)兼顧眉線至不動(dòng)礦堆坡面的垂直距離。該礦振動(dòng)放礦機(jī)的埋設(shè)深度l取900 mm。
    實(shí)際測算:la=(h1cosα-hcosφ)/sin(φ-α)=816.07mm
    計(jì)算值肯定了取值的合理性。
    1.5 眉線角、臺(tái)板
    長度L、臺(tái)板工作寬度B以及眉線角δ是一組關(guān)系到放礦安全性的重要參數(shù)。取δ=40°,L=3200 mm,B=1500mm。
    L=(La+Lb)/cosα
    式中:Lb=2355.84mm
    L=3231.37mm
    取L=3200mm
    考慮兩次對車,故取B=1500mm
    總之ZZ-6振動(dòng)放礦機(jī)有效地改善了溜井放礦條件,提升了-110m水平的運(yùn)輸能力。但是單臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)配套的溜井狀況也只能降至約-230m水平的生產(chǎn)組織,后續(xù)投用的深溜井放礦將由雙臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)來完成。
    ZDFK雙臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)
    2.1 雙臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)為兩個(gè)單臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)的組合。具有出礦能力大、兩個(gè)臺(tái)板可同時(shí)或分別工作等優(yōu)點(diǎn),適合出礦量大的主要溜井。
    2.2 雙臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)設(shè)計(jì)理論基礎(chǔ)
    2.2.1 臺(tái)板傾角α
    梅山鐵礦設(shè)計(jì)取l5°,但因該礦礦石較粘結(jié),取16°30′。
    2.2.2 眉線高度h
    h= K d,為了保證出礦口的流暢,K=1.6~2.2為宜,取K=2。d為礦石最大直徑,該礦d=700mm
    代入式:h=1400mm
    2.2.3 眉線角δ
    眉線角δ比自然安息角小5°~8°,取δ=40°
   2.3 雙臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)應(yīng)用的幾點(diǎn)不足及改造:
    2.3.1 溜井臺(tái)板底梁設(shè)計(jì)
    臺(tái)板面積大、振源集中,而且傳遞面小,造成激振力傳送和釋放效果差,會(huì)導(dǎo)致臺(tái)板底梁被振斷,影響生產(chǎn)。
    2.3.1.1 設(shè)計(jì)過程
    隨著生產(chǎn)任務(wù)量提高,溜井臺(tái)板存在的缺陷愈加明顯,工作臺(tái)板疲勞斷裂失效發(fā)生的可能性劇增。改造后在舊底梁上增加一道過渡保護(hù)梁,效果非常明顯。
    2.3.1.2 使用后的實(shí)際效果
    振動(dòng)臺(tái)板使用壽命延長,振動(dòng)電機(jī)損壞數(shù)量減少,降低了檢修頻率。
    2.3.2 中間密封板的設(shè)計(jì)
    2.3.2.1 概況
    雙臺(tái)板振動(dòng)放礦的效率高,兩臺(tái)板間必須有一定的間隙,為防止間隙漏礦,原設(shè)計(jì)是采用兩臺(tái)板接觸邊的下部各焊接一個(gè)“L”型鋼,把20mm的橡膠皮安裝在兩臺(tái)板中間,并沿著臺(tái)板長度方向上用沉頭螺栓把膠皮和臺(tái)板連接起來。
    2.3.2.2 存在的問題
    中間橡膠密封撕裂后造成臺(tái)板漏礦,嚴(yán)重時(shí)臺(tái)板被膠皮帶起,無法正常放礦。
    中間橡膠密封的安裝時(shí)間長,達(dá)1個(gè)班以上。
    2.3.2.3 改造
    直接把膠皮安裝到兩臺(tái)板之間,再把臺(tái)板下口用鋼板焊接。
    2.3.3 參數(shù)調(diào)整:
    1、臺(tái)板傾角由15°增大至16°30′。
    2、橫梁由1200mm抬高至1400mm,通過額墻的高度控制眉線高度。
    3、振動(dòng)放礦機(jī)臺(tái)板寬度由2500mm增加至2900mm。
    4、振動(dòng)放礦機(jī)臺(tái)板長度由4350mm增加至4550mm。
    試驗(yàn)的實(shí)際效果
    3.1 放礦效率大幅提高,
    3.2 減少了對車次數(shù),提高了礦車裝滿系數(shù)
    3.3 合理抬高眉線,使礦石的通過性能有了較大的提高,減少了棚井現(xiàn)象的發(fā)生。
    3.4 臺(tái)面礦石在下放過程中,礦石厚度均勻,減少礦石堆積。
    3.5 振動(dòng)臺(tái)板使用壽命延長。

    綜上所述,根據(jù)北洺河鐵礦目前的生產(chǎn)組織模式,經(jīng)過不斷實(shí)踐、修改和完善,現(xiàn)已全部在-230m運(yùn)輸水平的中段放礦中應(yīng)用,積累了經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù),并且在設(shè)備技術(shù)狀況上有了較大的提高,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
 

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