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輥壓機預粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)技術措施

  
評論: 更新日期:2014年09月27日
前言:
陜西堯柏特種水泥有限公司蒲城分公司為2500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線,2003年12月點火投產(chǎn),年產(chǎn)優(yōu)質熟料86萬噸,水泥125萬 噸,水泥粉磨由兩套¢4.0m×13.0m雙倉管磨和O-sepa高效選粉機組成的閉路系統(tǒng)承擔。磨機設計產(chǎn)量75t/h(比表面積340m2/kg),水泥粉磨在2005年5月投產(chǎn)以來,實際各品種產(chǎn)量遠高于設計產(chǎn)量,由于近幾年來水泥銷售供不應求,為了提高水泥產(chǎn)能,滿足銷售,降低電耗,2008年年底,我公司在原有生產(chǎn)線投資興建輥壓機預粉磨系統(tǒng),2009年7月下旬投產(chǎn)運行,投入運行后,各品種水泥臺時提產(chǎn)幅度較小,達不到預期目的,水泥電耗居高不下,為此我們進行了一系列技術措施,通過技術攻關,提產(chǎn)幅度較大,達到了預期目的,現(xiàn)將技術措施總結如下:
1、主機配置:表1

 

設備名稱
                       主要技術參數(shù)
 
4mx13m
磨機筒體有效內徑:1倉、2倉:¢3900mm,有效長度:1倉:4500mm;2倉7850mm,磨機轉速:16.3r/min,研磨體裝載量180t,傳動方式:中心傳動,功率:2500kw.
O-Sepa選粉機
規(guī)格:O-Sepa2000     最大喂料量400t/h,成品產(chǎn)量:72-120t/h,選粉機空氣量:2000m3/min,功率:132kw
成品袋收塵器
規(guī)格:PPDC128-2x6,處理風量:135000 m3/h,收塵阻力:1470-1770pa
主排風機
型號:2600SIBB24,風量:138000 m3/h,電機型號:YRKK450-6,功率:450kw
 
輥壓機
型號:TRP140-110,通過量:450-500t/h,最大喂料粒度:35mm,料片厚度:28-36mm,輥間最大壓力:9000KN
輥壓機主電機
型號:YKK500-6,功率:2x710kw
混合料提升機
型號:NSE500-29470mm,輸送能力:500t/h,功率:75kw
2、工藝流程:
我公司主要產(chǎn)品有:P.O42.5、P.C32.5R 、P.O42.5R、P.O42.5低堿,配料站設置熟料、米石、脫硫石膏、粉煤灰4個配料庫,本系統(tǒng)預粉磨系統(tǒng)主要由輥壓機、稱重倉、混合料提升機、成品提升機、帶式輸送機組成,主要對熟料進行擠壓,擠壓后的熟料經(jīng)帶式輸送機進入熟料庫。
按照一定比例的熟料、米石、脫硫石膏、粉煤灰經(jīng)入磨皮帶入磨粉磨,出磨物料經(jīng)溢流絞刀、出磨提升機、斜槽、選粉機、袋收塵器、斜槽、入庫提升機后入庫,粗粉經(jīng)粗粉斜槽入磨再次粉磨。
3、技改措施:
(1)、輥壓機操作參數(shù)的優(yōu)化:

 

熟料粒徑分析數(shù)據(jù)   表2
套篩粒徑mm
9.500
5.000
2.360
1.180
0.600
0.300
0.150
0.075
0.075
輥縫31-36mm比例%
21
15
7.1
11.5
7.4
8
6
5
19
輥縫28-31mm比例%
6.6
18
10.3
12.1
6.9
10.1
14
8.2
13.8
由于我公司采用的是輥壓機預粉磨系統(tǒng),系統(tǒng)沒有打散分級和V選設備,輥壓機是根據(jù)料床粉碎原理設計而成,,預粉磨工藝和聯(lián)合粉磨差別較大,通過對輥縫、壓力、倉重、回料閥等操作參數(shù)的調整,最終通過監(jiān)測熟料粒徑分析結果得出(表2):壓力9.5mpa(最大壓力10 mpa),輥縫28-31mm,回料閥開度20%,倉重為60%的運行參數(shù)水泥臺時最高。
 (2)、調整鋼球級配(表3):

 

鋼球級配     表3
 
 
 
 
 
 
 
規(guī)格
90
80
70
60
50
40
30
25
20
17
合計
平均球徑mm
填充率%
原裝載量(t)
1倉
13
24
23
10
 
 
 
 
 
 
70
75.71
28.97
2倉
 
 
 
 
9.5
9.5
12
15
34
30
110
25.27
26.10
調整后裝載量(t)
1倉
 
3
13.6
17.0
20.0
21.0
 
 
 
 
74.6
54.32
30.88
2倉
 
 
 
 
 
10
20
28
31
28
117
23.90
27.76
入磨綜合物料粒徑分析數(shù)據(jù)   表4
 
套篩粒徑mm
9.500
5.000
2.360
1.180
0.600
0.300
0.150
0.075
0.075
 
比例%
7.8
17.2
17.2
9.8
10.8
7.4
7.0
8.0
14.8
 
                                                 
 
 輥壓機運行前,磨機1倉采用4級配,最大球徑¢90mm,平均球徑75.71mm;2倉采用6級配,最大球徑¢50mm,平均球徑25.27mm;輥壓機運行后,由于入磨熟料粒度大幅度下降,故對應的鋼球平均球徑也要進行調整,根據(jù)入磨綜合物料粒徑分析(見表4),確定了最大球徑和平均球徑,級配調整后,各品種水泥臺時提高幅度較大(見表5)
(3)、礦渣粉摻入方式的技改
為了增加水泥產(chǎn)能,改善水泥性能,2008年7月我公司在2臺水泥磨磨機旁邊分別安裝一臺70噸的水泥鋼儲罐用于儲存礦粉,礦渣粉經(jīng)翻板閥、螺旋喂料機(WLC-2-φ250×2000)、螺旋計量稱(WLC-2-φ250×1200)管道加入到水泥磨磨尾溢流絞刀中,和出磨物料混合后,經(jīng)出磨提升機進入選粉機進行分選。通過長時間的生產(chǎn)實踐,磨尾加入礦渣粉增加了選粉機的負荷,選粉機電流接近額定電流235A,影響磨機臺時的提高。在級配調整后尤其明顯,為此我們策劃將礦渣粉由磨尾摻入改為在成品中直接摻入。具體方案是用氣力提升泵進行輸送,將原閑置的螺旋氣力提升泵、羅茨風機、輸送管道等設備進行技改,考慮使用氣力提升泵后礦粉直接入成品斜槽后造成廢氣無法處理,造成環(huán)境污染,考慮袋收塵器和主排風機的能力,決定將礦粉送到到收塵灰斗。改造后,選粉機電流較原來下降10A,各品種水泥臺時提高約4-6噸,磨機系統(tǒng)壓力沒有明顯變化,經(jīng)取樣檢驗,礦粉加入方式技改后水泥產(chǎn)品性能和以前沒有明顯變化。
4、效果驗證:
    通過上述技術改造和參數(shù)優(yōu)化,各品種水泥臺時得到了大幅度提高(表5),水泥電耗由原來的45kwh/t,降為36 kwh/t。

 

          技改前后臺時對比表    表5
 
水泥品種
臺時(t/h)
細度指標(0.045mm篩余)
輥壓機運行前
輥壓機運行后
礦粉摻加技改后
P.O42.5dj
66.79
83.8
88
5.0±1.0
P.O42.5R
79.08
94.2
99.2
5.0±1.0
P.O42.5
85.17
102.3
107
5.0±1.0
P.C32.5R
93.39
113
119
6.0±1.0
5、結語:
我公司通過以上技術措施,磨機臺時大幅度提高,但還有挖掘的潛力,根據(jù)磨機情況:1倉的倉長偏長,2倉的襯板型式不合理,由于銷售旺季,故此項技改定在水泥銷售淡季進行技術改造。
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