蕪湖發(fā)電廠共安裝4臺(tái)125MW國(guó)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)鍋爐配置2套中間儲(chǔ)倉(cāng)式熱風(fēng)送粉制粉系統(tǒng),其中四期制粉系統(tǒng)配置的是由沈陽(yáng)電力機(jī)械廠制造的JG-80型皮帶式給煤機(jī),其額定出力是80t/h。自投產(chǎn)以后,JG-80型皮帶式給煤機(jī)就發(fā)生過(guò)多次堵煤現(xiàn)象,特別是近兩三年,給煤機(jī)發(fā)生堵煤較頻繁,平均每個(gè)月發(fā)生堵煤2~3次,嚴(yán)重影響了給煤機(jī)的正常運(yùn)行及制粉系統(tǒng)的正常制粉,并危害鍋爐的安全穩(wěn)定燃燒。因此,消除給煤機(jī)堵煤現(xiàn)象,保證制粉系統(tǒng)正常運(yùn)行,勢(shì)在必行。
1堵煤原因分析
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及分析,JG-80型皮帶式給煤機(jī)發(fā)生堵煤現(xiàn)象的原因主要是:
(1)給煤機(jī)輸煤皮帶兩側(cè)裙邊容易掉煤
JG-80型皮帶式給煤機(jī)輸煤皮帶兩側(cè)邊擋煤裙邊高度只有72mm,而輸送的原煤層厚度為156mm,煤層超過(guò)皮帶擋煤裙邊84mm,在輸送原煤的過(guò)程中,原煤從兩側(cè)裙邊跨過(guò)而滾落到給煤機(jī)筒體底部,使筒內(nèi)煤越積越多,造成給煤機(jī)堵煤。
(2)給煤機(jī)尾部落煤斗容易掉煤
因?yàn)镴G-80型皮帶式給煤機(jī)尾部的落煤斗底平面與輸煤皮帶之間存在118mm的間隙,在運(yùn)行時(shí),從落煤斗落下來(lái)的煤容易從此間隙處滾落到給煤機(jī)筒體底部,使筒內(nèi)煤越積越多,造成給煤機(jī)堵煤。
2采取的措施
(1)在給煤機(jī)輸煤皮帶兩側(cè)邊安裝200mm×2800mm×10mm擋煤橡膠皮,并用支架將擋煤皮固定在給煤機(jī)筒體內(nèi)上方,輸煤皮帶兩側(cè)邊安裝擋煤皮后,與原來(lái)兩側(cè)裙邊共同形成一道阻墻,從而使擋煤裙邊不再掉煤。
(2)在給煤機(jī)尾部落煤斗與輸煤皮帶間隙處安裝136mm×570mm×10mm擋煤橡膠皮,并固定在尾部落煤斗鋼板上,使落煤斗與輸煤皮帶之間的間隙被封堵,從落煤斗落到輸煤皮帶上的煤就無(wú)法滾落到給煤機(jī)筒體內(nèi)。這樣,給煤機(jī)筒體內(nèi)就無(wú)法積煤,最終解決了堵煤?jiǎn)栴}。
3改進(jìn)后的效果及經(jīng)濟(jì)效益
以上兩項(xiàng)措施實(shí)施后,JG-80型皮帶式給煤機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生一次堵煤現(xiàn)象。另一方面,改進(jìn)前給煤機(jī)堵煤造成輸煤皮帶嚴(yán)重磨損,減少了皮帶的使用壽命(每年需要更換一次皮帶),但是經(jīng)過(guò)改進(jìn),一根輸煤皮帶可使用4年以上,可見(jiàn)改進(jìn)既延長(zhǎng)了給煤機(jī)輸煤皮帶的使用壽命,又保證了給煤機(jī)的正常運(yùn)行及制粉系統(tǒng)的正常制粉,也減少了運(yùn)行工作人員消除堵煤的勞動(dòng)量,保障了鍋爐的穩(wěn)定燃燒。
4遺留問(wèn)題及解決方法
雖然JG-80型皮帶式給煤機(jī)的堵煤現(xiàn)象基本上得到解決,但是給煤機(jī)在運(yùn)行時(shí)筒體內(nèi)仍然存在一些少量的積煤,運(yùn)行工作人員在清除這些少量的積煤時(shí),筒體內(nèi)中間部位的積煤因滾筒阻擋夠不著,清掃不到,使這些少量的積煤越聚越多,造成給煤機(jī)堵煤。
為了方便運(yùn)行工作人員清掃給煤機(jī)筒體內(nèi)中間部位的積煤,給煤機(jī)筒體外中間處安裝了600mm×475mm方孔門(mén),工作人員可打開(kāi)此門(mén)定期對(duì)筒體內(nèi)中間積煤進(jìn)行清掃,從而最終消除了給煤機(jī)的堵煤?jiǎn)栴}。