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對(duì)數(shù)控機(jī)床隨機(jī)性精度超差故障處理

作者:李河水  
評(píng)論: 更新日期:2010年12月25日



  五、案例

  1.江鈴底盤(pán)公司有多臺(tái)半閉環(huán)型數(shù)控車(chē)床CAK6150D,在加工過(guò)程中都出現(xiàn)過(guò)徑向(X方向)尺寸無(wú)規(guī)律,偶然有超差現(xiàn)象。
  通過(guò)調(diào)查了解到,這些數(shù)控車(chē)床所加工的產(chǎn)品公差帶比較寬,在0.035~0.06mm之間。正常加工時(shí),尺寸波動(dòng)范圍一般在0.005~0.025mm之間,所以極少有超差現(xiàn)象?,F(xiàn)出現(xiàn)超差,就說(shuō)明機(jī)床可能存在精度功能性故障,通過(guò)對(duì)產(chǎn)品全程跟蹤檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)除超差的廢品外,其余合格品尺寸波動(dòng)范圍也比正常時(shí)大。通過(guò)對(duì)這些精度故障的排除效果追蹤,歸納起來(lái)有如下原因會(huì)引起機(jī)床隨機(jī)性故障超差。
  (1)X軸與伺服電機(jī)連接端軸承ZRKN2052T由于存在自動(dòng)潤(rùn)滑不到位缺陷,人工潤(rùn)滑時(shí)有時(shí)無(wú),使用冷卻液又容易破壞潤(rùn)滑油膜導(dǎo)致軸承滾珠變形,保持架或滾道破壞,嚴(yán)重磨損。故障機(jī)理:當(dāng)滾珠變形,保持架或滾道破壞嚴(yán)重磨損時(shí),當(dāng)切削力通過(guò)絲杠螺母副傳到軸承時(shí),由于磨損或變形不規(guī)則,導(dǎo)致刀架橫向竄動(dòng)量不一,定位精度過(guò)大。排除方法:更換軸承。預(yù)防對(duì)策:通過(guò)改善軸承潤(rùn)滑條件,提高軸承壽命,嚴(yán)禁超出負(fù)荷使用設(shè)備。
  (2)滾珠絲杠螺母副磨損不均勻。滾珠絲杠螺母副磨損不均勻,在切削力作用下會(huì)使刀架定位精度差。對(duì)絲杠螺母副預(yù)緊或采用間隙補(bǔ)償,是不能解決由此引起的超差故障的,必須更換絲杠螺母副。加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng),定期檢查并消除絲杠螺母間隙。
  X軸與電機(jī)相連處螺母松動(dòng)。X軸與電機(jī)相連處螺母松動(dòng),造成絲杠軸向竄動(dòng),由于松動(dòng)造成絲杠軸向竄動(dòng)量在不斷變化,結(jié)果造成加工尺寸不穩(wěn)定。擰緊螺母或加防松裝置后緊固。定期檢查和調(diào)整。
  (3)X軸拖板導(dǎo)軌面或鑲條磨損不均勻。X軸拖板導(dǎo)軌面和鑲條磨損不均勻,機(jī)床運(yùn)動(dòng)特性變差,各處摩擦阻力不等,在切削力作用下致使刀架移動(dòng)松緊不一,定位精度變差。由這類(lèi)引發(fā)的尺寸超差通過(guò)調(diào)整是無(wú)法消除的,只有恢復(fù)導(dǎo)軌精度,才能徹底解決。排除方法是項(xiàng)修,鏟刮X軸拖板導(dǎo)軌面和鑲條。加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng),定期檢查刮屑板,及時(shí)更換失效件。
  (4)刀架定位銷(xiāo)或孔嚴(yán)重磨損。由于刀架定位銷(xiāo)或孔磨損、回轉(zhuǎn)刀架每次定位位置就不唯一,通過(guò)夾緊刀架就保持在定位位置上,由此引發(fā)加工尺寸波動(dòng)。更換磨損件。平時(shí)注意刀架的潤(rùn)滑,防止出現(xiàn)撞擊事件和過(guò)負(fù)荷切削。
  (5)機(jī)床導(dǎo)軌潤(rùn)滑不良或運(yùn)動(dòng)過(guò)程中鐵屑進(jìn)入動(dòng)靜導(dǎo)軌副之間。機(jī)床導(dǎo)軌潤(rùn)滑不良或由于刮屑板失效,鐵屑進(jìn)入動(dòng)靜導(dǎo)軌副之間,導(dǎo)致摩擦阻力大而不均勻,機(jī)床運(yùn)動(dòng)特性變差。堅(jiān)持對(duì)導(dǎo)軌加油,更換破損刮屑板。加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)。

  2.在一臺(tái)H1-K001三軸單元上精鏜11A主減殼直徑l00mm、90mm等孔,該機(jī)由兩個(gè)加工中心單元組成,其中NC1單元精撞直徑l00mm孔,NC2單元精撞直徑90mm孔,加工時(shí)NC1單元精鏜直徑100mm孔從未出現(xiàn)過(guò)超差,而NC2單元精撞直徑90mm孔則不時(shí)出現(xiàn)尺寸超差現(xiàn)象,廢品概率少時(shí)約1‰,高時(shí)達(dá)2%左右(此數(shù)中不含刀具磨損、對(duì)刀錯(cuò)誤等異常情況造成的廢品)。
  眾所周知,撞刀一經(jīng)調(diào)好,就成定值刀具,如對(duì)刀錯(cuò)誤,產(chǎn)生的精度超差也為系統(tǒng)誤差?,F(xiàn)加工過(guò)程中有時(shí)出現(xiàn)鏜孔尺寸超差,不作任何調(diào)整又恢復(fù)正常尺寸這種隨機(jī)性精度故障。為此,專(zhuān)門(mén)成立一個(gè)攻關(guān)小組,列出工件材料、刀具夾緊力、冷卻液、吹屑系統(tǒng)、主軸和刀具7:24錐面、拉釘與抓爪、套筒、蝶形彈簧等配合移動(dòng)情況等7項(xiàng)可能會(huì)引起精度故障原因,并逐一檢查分析。在不正常時(shí)對(duì)機(jī)床跟蹤監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)以下4種情況:
  (1)不同廠家毛坯出現(xiàn)的廢品概率不同;
  (2)檢查發(fā)現(xiàn)主軸與刀柄7:24錐面接觸面積達(dá)不到要求;
  (3)主軸刀具夾緊裝置內(nèi)出現(xiàn)兩片碟形彈簧破碎,使廢品寫(xiě)提高;
  (4)NC2單元在刀具交換時(shí),NC1單元精撞直徑100mm孔仍在進(jìn)行,鐵屑飛濺落在NC2單元主軸內(nèi)超差。
  從故障處理效果看,引起偶發(fā)尺寸超差主要原因是,主軸刀柄夾緊力不足和主軸內(nèi)錐與刀柄接觸剛度差所致。當(dāng)材料較硬時(shí),由于刀桿較長(zhǎng),主軸與刀柄接觸剛度又差,切削力較大時(shí),刀片位置就會(huì)發(fā)生變化,所以鏗出孔偏大。

  3.江鈴底盤(pán)公司2004年購(gòu)進(jìn)一批CKA6150數(shù)控車(chē)床中,有一臺(tái)投產(chǎn)三個(gè)月后開(kāi)始偶爾出現(xiàn)X軸方向尺寸超差(加工件公差帶0.035mm),廢品基本上出現(xiàn)在返回參考點(diǎn)后加工第一件,但并非每次回參考點(diǎn)加工第一件都是廢品,只是偶爾出現(xiàn)。經(jīng)檢查加工件超差有幾個(gè)毫米,只要重回一下參考點(diǎn),又正常。
  在排除操作者誤操作可能性后,判斷這故障與回參考點(diǎn)有關(guān),檢查減速擋塊及電氣開(kāi)關(guān),無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象,于是通知機(jī)床生產(chǎn)廠“三包”人員,在同廠家人員一起對(duì)廢品檢查中,發(fā)現(xiàn)超差約為一個(gè)絲杠螺距,可是檢查減速擋塊到參考點(diǎn)距離也正常。后偶爾一次檢查發(fā)現(xiàn),由于減速開(kāi)關(guān)處很多灰塵堆積,導(dǎo)致開(kāi)關(guān)靈敏度變差,更換減速開(kāi)關(guān),故障排除。

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