表1 高壓水射流切割的質(zhì)量水平
操作不當或設(shè)備出現(xiàn)故障會影響到切割質(zhì)量,常見的高壓水射流切割缺陷主要有:
① 切割面上緣塌肩(即呈圓角);
② 切割面傾斜;
③ 切口寬度大;
④ 切口呈不對稱形狀;
⑤ 切割面粗糙;
⑥ 缺口。
表2列出高壓水射流切割缺陷及其原因和消除措施。
表2 高壓水射流切割缺陷及其原因和消除措施
切割缺陷 | 原因 | 措施 |
切口上緣呈圓角 | 噴嘴高度偏大 | 減小噴嘴高度 |
噴嘴磨損 | 更換新噴嘴 | |
噴嘴組合不當 | 調(diào)整噴嘴組合 | |
磨料供給量過大 | 檢查并減小磨料供給量 | |
切割面傾斜角大 | 切割速度過快 | 減小切割速度 |
噴嘴高度偏大 | 減小噴嘴高度 | |
噴嘴一側(cè)磨損 | 更換新噴嘴 | |
水壓力低 | 檢查并提高水壓力 | |
磨料供給量小 | 檢查并增大磨料供給量 | |
切割面粗糙 | 切割速度過快 | 減小切割速度 |
水壓力低 | 檢查并提高水壓力 | |
磨料供給量小 | 檢查并增大磨料供給量 | |
噴嘴一側(cè)磨損 | 更換新噴嘴 | |
工件振動 | 改進支撐工件的方式 | |
產(chǎn)生缺口 | 水壓力波動大 | 對水壓力泵進行調(diào)整 |
割槍驅(qū)動裝置不良 | 對割槍驅(qū)動裝置進行修理 | |
磨料的流動性不良 | 消除磨料流的脈動 | |
工件固定不良 | 改進支撐工件的方式 | |
切口寬度大 | 噴嘴孔徑偏大 | 減小噴嘴孔徑 |
噴嘴磨損或損壞 | 更換新噴嘴 | |
切口割斜或單側(cè)割斜面傾斜角異常大 | 噴嘴一側(cè)磨損 | 更換新噴嘴 |
水噴嘴與磨料噴嘴不同心 | 調(diào)整使之同心 | |
割頭傾斜 | 把割頭調(diào)整到垂直位置 |
表4 高壓水射流切割操作時常見的故障、原因及排除措施
原因 | 措施 | ||
純水型 | 水射流無透明區(qū) | 噴嘴為異物堵塞 | 清洗噴嘴 |
噴嘴磨損 | 更換噴嘴 | ||
加磨料型 | 水射流擴散 | 磨料供給量過多 | 減少磨料供給量 |
噴嘴組合不恰當 | 使噴嘴組合最佳 | ||
磨料不流動 | 磨料供給量過多 | 減少磨料供給量 | |
磨料供給系統(tǒng)水濕 | 干燥供給管等 | ||
磨料供給發(fā)生脈動 | 磨料供給量過多 | 減少磨料供給量 | |
磨料堵塞在混合室 | 清洗混合室 | ||
磨料輸送管過長 | 縮短管子 | ||
水射流與軸線不對稱 | 水噴嘴不良 | 更換水噴嘴 | |
磨料噴嘴不良 | 更換磨料噴嘴 | ||
打孔時水逆流 | 噴嘴高度小 | 適當增大噴嘴高度 | |
兼用型 | 噴嘴端部漏水 | 噴嘴密封部不良 | 更換密封墊等 |
啟閉閥不良 | 維修啟閉閥 |
表5水射流設(shè)備常見異?,F(xiàn)象、原因及排除措施
異?,F(xiàn)象 | 原因 | 措施 |
高壓水泵聲音異常 | 忘了打開給水閥 | 把水進口全打開 |
各部分緊固螺栓變松 | 擰緊螺栓 | |
活塞轉(zhuǎn)換聲不規(guī)則 | 高壓水單向閥動作不正常 | 整修閥座或者更換零部件 |
增壓器密封損傷 | 更換密封 | |
增壓器溫度升高 | 高壓水單向閥動作不正常 | 整修閥座或者更換零部件 |
蓄壓器處漏水 | 增壓器密封損傷 | 更換密封 |
高壓水管路處漏水 | 高壓水管接頭變松 | 重新擰緊,若重新擰緊后仍漏水,修整支座面 |
高壓水密封損傷 | 更換密封 | |
油壓管路處漏油 | 接頭變松 | 重新擰緊 |
密封損傷 | 更換密封 | |
工作油溫度升高 | 未向油冷卻器供水 | 通水 |
冷卻器效率降低 | 拆解清洗 | |
高壓水壓力升高不上去 | 射流噴嘴孔徑過大 | 換上孔徑合適的噴嘴 |
高壓水單向閥動作不正常 | 整修閥座或者更換零部件 | |
噴嘴前端漏水 | 啟閉閥動作不良 | 整修閥座或者更換零件 |
射流形狀不對稱 | 噴嘴孔粘有雜物 | 清洗噴嘴 |
噴嘴損壞 | 更換噴嘴 | |
切割性能低下 | 噴嘴孔粘有雜物 | 清洗噴嘴 |
噴嘴損壞 | 更換噴嘴 | |
高壓水壓力低 | 檢查高壓水泵 | |
高壓水排出壓力低 | 更換高壓水濾器 |
表6 切割用純水射流噪聲的測定結(jié)果
水噴嘴孔徑/mm | 水壓力/MPa | 噪聲/dB | |
左右方向 | 后方 | ||
0.2 | 196 | 98 | 91 |
294 | 101 | 97 | |
0.3 | 196 | 100 | 97 |
294 | 106 | 103 |