2.1.2 工藝要求上存在的不足
1)35kVAmBmCm三相繞組中部首端出線餅間油道絕緣墊塊存在嚴重工藝上的差異:a:Am相餅間油道墊塊放置5min×3,而Bm Cm兩相餅間油道墊塊放置10mm×3(據(jù)廠家設計人員介紹圖紙應該是5mm為正確)這就使得設計電磁計算時安匝平衡產(chǎn)生了極大誤差,從而也增大了繞組在此區(qū)域的安匝不平衡度,造成故障時的電動力加大,這也是本次事故的主要原因。b:廠家生產(chǎn)人員為了滿足35kV繞組Am、Bm、Cm三相總體電抗高度相一致,由于首端墊塊之差,而在繞組其它餅間,增加(或減少)了餅間油道墊塊片數(shù)。
2)繞組"S"彎處的填充墊塊,本應豎置擺放,這樣機械強度和穩(wěn)定性較好,而實際上填充墊塊既有豎置擺放,也有水平擺放,而Bm、Cm相大部分散落墊塊都是水平擺放的填充墊塊。
3)BmCm兩相故障源點都是在繞組首端上、下包"S"彎處,共有6處,從此證明在對"S"彎工藝處理上還存在著絕緣薄弱和機械強度問題,以及制造加工上對換位組合導線的機械傷害問題。
綜上所述,在制造過程中存在這樣那樣一些問題為變壓器在電網(wǎng)上的安全運行埋下了事故隱患。
2.2 紅旗路站地區(qū)電容電流測試情況
為進一步分析過電壓原因,8月26日對紅旗路站35kV電容電流補償情況進行實測分析。結果如下:
1號變單元,電容電流的計算值為138.7安培.消弧電抗器補償電流為147.7安培;電容電流實測值為110.2安培,過補償電流達到37.5安培,因此,過補償值太大,對電弧熄滅不利,容易產(chǎn)生過電壓。
2.3 縱絕緣損壞原因的綜合分析
2.3.1 變壓器過電壓導致內(nèi)部匝間或層間首端絕緣薄弱點發(fā)生放電
由于線路產(chǎn)生的短路間歇放電和346-4刀閘相間及相間對地放電短路造成變壓器過電壓,導致內(nèi)部匝間或層間首端絕緣薄弱點處發(fā)生放電。變壓器故障過電壓一般是由不對稱短路和間歇電流放電而引起的,為了更好分析在過渡期間變壓器內(nèi)部端電壓的變化,要從三種形式的過電壓波進行分析,即:非周期波、周期波以及合成波。它們波的時間以微秒計算,波的幅值以干伏計算:
1)周期波:一般是由于操作原因引起的。
2)非周期全波:是由于大氣過電壓而產(chǎn)生的。
3)非周期截波:是在變壓器附近發(fā)生閃絡或間歇放電短路時便出現(xiàn)非周期截波;這種非周期截波的危險性極大,這是因為它的幅值常常超過變壓器額定相電壓的10-15倍,且有陡度很大的波頭,即電壓增長速度很快,在其他條件相同的情況下,波頭越陡,過電壓波的危險性就越大,這是因為陡度大的波沿變壓器繞組所產(chǎn)生的電壓梯度也越大的緣故。在這種情況下,非周期波過程被截斷并轉為逐漸衰減的振蕩波。此時變壓器絕緣除了承受快速增長的波頭電壓作用之外,還要承受在波截斷時所出現(xiàn)的急劇電壓變化的作用。在這種外加電壓的作用下,變壓器產(chǎn)生復雜的電磁過程,這個過程將在變壓器繞組匝間、線餅間以及繞組對地部件間等引起過電壓。通過復雜電容、電感、電阻的等值電路分析,當波作用于繞組開始瞬間時,電壓大部分降落到首端附近,使這一部分的梯度很大,從公式u(x)=uoe-ax可以求出當x=0時,梯度G=du/dx∣x=0=[uoe-ax]'x=0=-uoa=-u0/L*aL。式中:u0/L=∣Ecp∣是平均電位梯度。上式說明在沖擊波剛開始作用繞組瞬間時,繞組首端梯度比平均梯度大aL倍:由于電位梯度與電場強度成正比,則當此處電場強度達到此處油紙絕緣的臨界擊穿場強時,開始放電致使絕緣擊穿:變壓器絕緣擊穿部位絕大多數(shù)是在靠近首端(起頭)的地方,這正是本次事故發(fā)生在繞組首端絕緣的原因所在[1]。
2.3.2 變壓器在故障電流的作用下繞組產(chǎn)生電動力促使縱絕緣損壞而發(fā)生放電事故變壓器繞組的截流導體處在漏磁場中,在這些導體上作用著電動力。電動力在變壓器繞組的材料中產(chǎn)生機械應力,并部分傳到變壓器結構的其他元件上:在額定電流下,電動力并不大。但在短路時,電動力將劇增,甚至可以使變壓器發(fā)生故障,而變壓器繞組是由絕緣墊塊隔開的銅線段所構成的,這種系統(tǒng)的動特性在短路過程中是變化的。因為絕緣墊塊的彈性與壓緊程度有關,即與作用力有關。繞組具有幾個固有振蕩頻率。如果電動力的一個頻率與固有振蕩頻率相重合,便產(chǎn)生共振,或如果由于繞組壓緊程度出現(xiàn)問題,某一個固有振蕩頻率接近50赫茲或100赫茲,也可能出現(xiàn)共振現(xiàn)象。從而使壓強增高,超過靜壓強。造成繞組失穩(wěn)出現(xiàn)變形故障。所以,繞組中的不穩(wěn)定過程是由電磁場和機械力兩個過渡過程的綜合疊加。而變壓器繞組中的漏磁場可劃分為軸向磁場和縱向磁場,其對繞組分別產(chǎn)生徑向力和軸向力,而軸向內(nèi)力繞組的線匝向豎直方向彎曲并壓縮線段間的墊塊。一般最大的彎曲力產(chǎn)生在位于繞組端部的線段中,因為力與磁感應強度成正比,但是最大的壓縮力則出現(xiàn)在位于繞組高度中心的墊塊上,因為在這些墊塊上承受著繞組各線段上所有作用力的總和,這種力不僅與各種絕緣材料的機械性能有關,也與慣性力、彈力和繞組各部件位移時作用其上的摩擦力有關[2](本次事故點所在之處),當繞組不等高時,或磁勢分布不均勻時(即安匝平衡度不好),在繞組中才出現(xiàn)軸向外力,這些力的方向總是使產(chǎn)生這些力的不對稱性增大,軸向外力較之其他的力更能成為產(chǎn)生事故的原因。所以,在設計變壓器時總是力求減小繞組中磁勢分布的不對稱性。軸向外力和軸向內(nèi)力一樣,使線匝向豎直方向彎曲,并壓縮線段間的墊塊;除此之外,這些力還部分地或全部地傳到鐵軛上,力求使其離開芯柱(正是三相繞組事故后高壓繞組與中低壓繞組電抗高度不同產(chǎn)生的原因)。而徑向力沿著線匝整個圓周分布并壓縮線匝,力求使導線長度縮短。因此,在繞組的銅導線中出現(xiàn)壓縮應力。為了提高繞組對徑向力的鋼度,將繞組繞在由絕緣筒或絕緣紙板支撐的撐條上,由于撐條的存在而出現(xiàn)局部彎曲。因此,在內(nèi)繞組除壓縮應力外,還出現(xiàn)了彎曲應力。當繞組中的應力超過屈服點后,則出現(xiàn)永久變形。因此,繞組呈現(xiàn)出典型的星花狀。有時永久變形具有另一種形狀,即在一個撐條間距內(nèi)繞組向內(nèi)部彎曲,而在相鄰撐條間距內(nèi)繞組向外部彎曲,這種變形稱之為穩(wěn)定性喪失[3]。
綜上所述,當變壓器出口短路時,短路電流急劇增加,由于內(nèi)部漏磁場的增大而產(chǎn)生電動力,造成繞組的位移和變形,導線絕緣在電動力的作用下產(chǎn)生摩擦或拉伸造成縱絕緣損壞,在故障電壓、電流的作用下,發(fā)生縱絕緣擊穿放電事故或放電短路事故。
3 事故結論
8月8日22□00~24□00由于雷雨天氣、高溫高濕,而發(fā)生的35kV線路因雷電間歇性放電接地故障。(該站35kV全部是電纜出線,外出為架空線)是由于35kV消弧電抗器的補償不合理,造成補償過大,不能有效息弧,產(chǎn)生過電壓,導致346-4刀閘的B、C相間刀閘口和刀閘對網(wǎng)門相繼擊穿。1號主變向故障點輸送短路電流,而變壓器在設計和制造工藝上存在問題較多不能再承受近區(qū)域故障電流的沖擊,使Cm相、Bm相繞組嚴重變形,造成Cm相匝間縱絕緣放電短路。加之本次事故前期兩次出口短路事故而造成變壓器繞組內(nèi)部 變形損傷的積累效應,為此主變抗短路能力減弱,導致段間絕緣損壞放電短路,變壓器的重瓦斯、差動保護動作掉閘,切斷三側開關,從而造成本次事故發(fā)生。