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用工廠化檢修方法解決早期SF6斷路器問題

  
評論: 更新日期:2011年02月27日

 一、LW8-35型SF6斷路器主要問題
  
  由于當時的技術條件所限,這批早期SF6斷路器的制造工藝和產(chǎn)品質量較為落后,經(jīng)過十多年的運行,暴露出很多問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
  
  1、斷路器本體及機構箱銹蝕嚴重,本體蓋板、側蓋板脫落,機構箱前后門無法密封關閉。
  
  2、斷路器套管內電流互感器變比普遍偏小,不能滿足負荷快速增長的要求。
  
  3、斷路器三相瓷套為非防污型,不能滿足污穢區(qū)防污等級的要求。
  
  4、斷路器SF6氣體慢泄漏,廠家技術人員現(xiàn)場無法找到確切的漏氣點,不得不運行一段時間就補一次氣。
  
  5、操動機構二次回路存在缺陷,常發(fā)生彈簧不儲能、拒動或誤合、分合閘線圈燒壞等問題。
  
  二、檢修方法選擇
  
  一般情況下,國產(chǎn)SF6斷路器每隔5到6年機構大修一次,每隔10到13年對滅弧室進行抽樣解體(與制造廠協(xié)商確定),并結合試驗對操動機構和傳動部分進行檢查和維護。采取什么樣的檢修方法徹底解決上述問題,涉及投資、安全以及供電可靠性等多個方面因素,需要進行綜合分析,作出最佳選擇:
  
  方法一、列入年度技改計劃,實施全面更新。優(yōu)點是解決問題徹底,不留后患。缺點是投資大,根據(jù)目前國產(chǎn)SF6斷路器價格,加上安裝工程費用,更換全部21臺斷路器投資大約需要300萬元,若使用進口產(chǎn)品,投資會更大;另外,更換新型號斷路器,原來的設備基礎、斷路器支架全部要更新重做,停電時間長,施工難度大,嚴重影響供電可靠性。
  
  方法二、制造廠來技術人員配合,現(xiàn)場解體檢修。優(yōu)點是投資省、檢修方便、停電時間短。缺點是問題解決不徹底,因為現(xiàn)場難以提供符合滅弧室本體、傳動系統(tǒng)等部件解體的技術條件,有些問題現(xiàn)場也無法解決。
  
  方法三、返廠大修,也稱恢復性工廠化檢修,通過分批分期對斷路器返廠輪流檢修,使檢修后的斷路器達到目前國產(chǎn)SF6斷路器新品出廠時的技術要求。這種檢修方法具有投資適中,實施容易,解決問題徹底等優(yōu)點,在實踐中我們采用了這種檢修方法。
  
  三、工廠化檢修的實施
  
  經(jīng)漣水縣供電公司與制造廠山東泰開高壓開關有限公司協(xié)商,雙方同意以每臺3萬元價格返廠恢復性檢修,具體檢修項目如下:
  
  1、本體解體大修,主要檢查噴口、動靜弧觸頭有無異常,如不符合出廠要求即更換新品,更換表帶觸指,主回路部件重新鍍銀,更換絕緣拉桿、盆式絕緣子,更換三相瓷套,更換SF6氣體。
  
  2、更換機構箱、操動機構,更換三相傳動連桿、分閘簧、分合限位緩沖器。
  
  3、更換全部密封圈、標準件,更換密封器、連接管、自封閥。
  
  4、更換小變比計量及保護用電流互感受器,更換互感器二次引線及不銹鋼罩。
  
  5、更換蓋板、側蓋板,對底架熱鍍鋅,斷路器重新噴漆。
  
  6、按新品出廠標準進行檢測試驗,合格后重新出具合格證,并執(zhí)行新品質量承諾,整機質保期五年。
  
  2006年6月,漣水縣供電公司從制造廠新購兩臺同型號LW8-35型SF6斷路器作為輪換用斷路器,開始了分批輪流返廠檢修工作,到2006年底,已完成了全部21臺斷路器返廠檢修,并重新投入電網(wǎng)運行,檢修達到了預期的效果,被檢修的斷路器經(jīng)過試驗,技術性能和產(chǎn)品質量均能符合相關標準的要求。
  
  四、結論

  
  電力系統(tǒng)中運行的早期國產(chǎn)SF6斷路器比較多,運行時間比較長,在考慮其檢修工作時,應結合斷路器的實際情況,采取返廠檢修、現(xiàn)場更換的原則,開展工作化檢修,以徹底解決這類斷路器運行中存在的問題,為電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行奠定基礎。

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