2號(hào)發(fā)電機(jī)為北京重型電機(jī)廠生產(chǎn),型號(hào)為QFS-100-2型,有功功率為100MW,冷卻方式為水-水-空。1996年7月投產(chǎn),2001年發(fā)生首次漏水故障,至今共發(fā)生了4次漏水故障。
1 2號(hào)發(fā)電機(jī)4次漏水故障情況
(1)故障停機(jī)時(shí)間:2001-10-19,漏水位置:發(fā)電機(jī)端部勵(lì)側(cè)第56槽上部線圈一空心導(dǎo)線滲水,為一小裂紋,至通水并頭銅盒約25mm。
(2)故障停機(jī)時(shí)間:2002-08-07,漏水位置:發(fā)電機(jī)第57槽上層一空心導(dǎo)線滲水,至通水并頭銅盒約20mm。
(3)故障停機(jī)時(shí)間:2002-12-05,漏水位置:發(fā)電機(jī)端部勵(lì)側(cè)第一槽下層線棒空心導(dǎo)線與通水并頭銅盒焊接處漏水。
(4)故障停機(jī)時(shí)間:2002-12-30,停水位置與第3次相同。
2 漏水原因分析
(1)空心導(dǎo)線本身存在缺陷,加工時(shí)存在殘余應(yīng)力。
(2)2號(hào)發(fā)電機(jī)端部振動(dòng)一直較大,6號(hào)瓦(發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè))在2001年時(shí)振動(dòng)記錄中最高值達(dá)水平振動(dòng)130祄,軸振達(dá)到260祄,主要為6號(hào)瓦臺(tái)板有松動(dòng),導(dǎo)致發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)端部振動(dòng)大,2002年大修中發(fā)現(xiàn)端部勵(lì)側(cè)綁線有一處斷裂,并在大修中對(duì)振動(dòng)問(wèn)題作了處理,6號(hào)瓦地基重新澆灌加固,使6號(hào)瓦振動(dòng)降至合格。
(3)焊接質(zhì)量問(wèn)題。第3次漏水原因?yàn)橹圃鞎r(shí)焊接不好,工藝質(zhì)量差,第4次漏水是由于前次焊接沒(méi)有焊透??陀^上漏水部位位于發(fā)電機(jī)端部勵(lì)側(cè)第一槽下層線棒空心導(dǎo)線與通水并頭銅盒焊接處,且在發(fā)電機(jī)的下部,焊接困難。
(4)加減負(fù)荷快慢的影響。第二次故障停機(jī)前,對(duì)2號(hào)發(fā)電機(jī)漏水與加減負(fù)荷的聯(lián)系作了試驗(yàn),在加減負(fù)荷較快(6MW/min以上)的情況下,漏水光字頻繁發(fā)出,而在加減負(fù)荷平穩(wěn)且較慢(3MW/min左右)的情況下,漏水光字不易發(fā)出,說(shuō)明在負(fù)荷變動(dòng)較快情況下,發(fā)電機(jī)振動(dòng)及空心導(dǎo)線與實(shí)心股線的熱脹冷縮差問(wèn)題,導(dǎo)致漏水明顯。可以說(shuō)加減負(fù)荷平穩(wěn)且較慢在一定程度上將緩解漏水故障的發(fā)生。
3 防漏措施
(1)消除發(fā)電機(jī)端部振動(dòng),定子繞組的端部固定牢靠,使其固有振動(dòng)頻率避開(kāi)100Hz。
(2)發(fā)生漏水后處理時(shí),要保證焊接質(zhì)量,特別是空心導(dǎo)線的并頭封焊處,要采用磷銀銅焊條,要焊透,焊料要填滿。
(3)發(fā)電機(jī)加減負(fù)荷速度均勻。
(4)高阻檢漏儀動(dòng)作后,檢修一定要查明原因。如外部及檢漏儀本身均無(wú)問(wèn)題,應(yīng)對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行水壓試驗(yàn),以便于找出漏點(diǎn),及早處理。如檢漏儀頻繁動(dòng)作,則要采用專(zhuān)人蹲點(diǎn),捕捉漏點(diǎn),嚴(yán)禁將檢漏裝置退出運(yùn)行。加強(qiáng)對(duì)檢漏裝置的維護(hù)和定期檢查,并對(duì)2號(hào)發(fā)電機(jī)加裝濕度差動(dòng)檢漏儀。
(5)通過(guò)幾次漏水,我們感到,必須找到比打水壓更有效的及早發(fā)現(xiàn)漏水隱患的方法。為此我們嘗試用測(cè)量焊接頭絕緣外表面對(duì)地電位的方法,打水壓后,在定子繞組上加額定直流電壓,用高內(nèi)阻的電壓表依次測(cè)量定子繞組焊接頭外表面的電壓,電壓較高者可能有漏水現(xiàn)象。