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燈泡式貫流機組定子線棒端部破裂分析

  
評論: 更新日期:2010年01月01日
1 概況

  白石窯水電廠位于北江干流英德市望埠鎮(zhèn)境內(nèi),是北江干流梯級開發(fā)的第二級,為日調(diào)節(jié)電廠,裝有四臺燈泡貫流機組,機組采用擴大單元接線。單機容量18MW,設(shè)計水頭9.37m,額定轉(zhuǎn)速88.2r/min,定子直徑5.8m,繞組為波型繞組,357槽,導線為MYSRE-1雙玻璃絲包聚酰亞胺扁銅線繞成,F(xiàn)級絕緣。定子端部為高阻半導體玻璃絲帶包扎,導入絕緣盒,注入環(huán)氧樹脂進行熱固化處理成型。四臺機組分別于1997年4、11月、1998年8月、1999年2月相繼并網(wǎng)投入運行。投產(chǎn)幾年后,四臺發(fā)電機定子端部絕緣盒發(fā)生了不同程度的破裂,還發(fā)生過兩次線棒絕緣擊穿短路事故。

    2 定子端部破裂情況

  1號水輪發(fā)電機縱差、橫差和轉(zhuǎn)子一點接地保護動作,機組突然甩負荷,出線真空開關(guān)、滅磁開關(guān)、勵磁開關(guān)相繼跳閘,值班員下燈泡頭觀察,發(fā)現(xiàn)煙霧很大。試驗人員搖測定子絕緣電阻為零,進入轉(zhuǎn)子室檢查發(fā)現(xiàn)上游側(cè)下端部有一處絕緣擊穿。經(jīng)過對線棒燒傷痕跡和絕緣表面氧化物徹底打磨干凈,用棉布蘸酒精進行清理,重新包上高阻半導體玻璃絲帶,套上新的絕緣盒,并在絕緣盒朝上開一個大孔,以方便灌注環(huán)氧樹脂,朝里端開口用膩子仔細封堵嚴,以防膠體流出,然后從上端開孔處慢慢注入環(huán)氧樹脂。處理后測得絕緣電阻為4.17MΩ,吸收比1.8。 

  4號水輪發(fā)電機開機并網(wǎng)后,負荷增至18MW時,出現(xiàn)發(fā)電機差動信號繼電器動作,4號機電氣事故停機,后經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員試驗檢查發(fā)現(xiàn)4號機上游側(cè)定子線圈端部有兩個絕緣盒明顯擊穿,并按上述方法作了同樣處理。

  發(fā)生過兩次類似事故,開始意識到問題的嚴重性,遂組織技術(shù)人員對四臺發(fā)電機定了端部絕緣盒進行全面檢查,檢查發(fā)現(xiàn)1、4號機定子端部絕緣盒有95%已破裂,2、3號機定子端部絕緣盒有50%已破裂,還發(fā)現(xiàn)3號機有兩根槽楔已掉落,4號機轉(zhuǎn)子絕緣線夾的螺絲掉出,刮傷了定子絕緣層。

    3 破裂原因分析

  白石窯水電廠發(fā)電機定子端部絕緣盒運行了四、五年就發(fā)生了嚴重的破裂現(xiàn)象,經(jīng)分析主要有以下幾種原因:

  (1)定子存在先天性缺陷。繞組端部絕緣制造工藝質(zhì)量是造成定子端部短路故障的根本原因。燈泡貫流機組的定子室與燈泡頭和管形座距離較短,繞組成型較差,線棒之間空隙小,所以綁扎環(huán)氧粉云母帶和玻璃絲帶時不好操作,端部與綁環(huán)間不服帖、綁扎松弛,成為端部絕緣弱點;采用的絕緣盒質(zhì)量欠佳,表面凹陷,導入線棒端部時需橇開口用錘子敲進去,中間填充環(huán)氧樹脂不均勻,內(nèi)部產(chǎn)生貫穿性氣泡,端部固定整體性差。為縮短工期,進行強行風干后易出現(xiàn)縫隙或分層,又未進行第二次澆注,成為端部絕緣的另一絕緣弱點。白石窯水電廠因其庫容小,在清遠地區(qū)擔負著日調(diào)峰作用,當發(fā)電機頻繁開停機時,引起機組振動、沖擊,及操作過電壓,強大的電動力造成繞組振動導致綁繩開斷,溫度升高使其膨脹,從而使絕緣盒破裂。1號機發(fā)生的定子絕緣擊穿事故原因是該機定子端部絕緣存在缺陷,端部絕緣為瀝青云母帶包扎,絕緣整體性差,模壓絕緣與手包絕緣搭接不良,絕緣盒填充不滿;此外,燈泡頭內(nèi)的受油器經(jīng)常漏油和主軸密封漏水,流進定、轉(zhuǎn)子室內(nèi)。在絕緣薄弱或缺陷處,由于定、轉(zhuǎn)子室空氣濕度較大,導致絕緣破壞,發(fā)生對地(外殼)放電擊穿。

  (2)運行條件、環(huán)境的影響。機組在不良環(huán)境條件下運行會加速定子主絕緣的老化。燈泡式貫流機組是整座機組安裝在離上游水面下20多m處,開機時發(fā)電機內(nèi)外溫差較大,定子內(nèi)部空氣濕度大,發(fā)電機內(nèi)部容易結(jié)露,停機后使發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子受潮(冬天更為嚴重),從而降低了定、轉(zhuǎn)子的絕緣強度。再開機時會使定子線棒接頭產(chǎn)生局部過熱現(xiàn)象,線棒絕緣盒容易破裂。燈泡式貫流機組內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為緊湊,發(fā)電機距上游的燈泡頭和下游的管形座只隔一塊鐵板,受油器、軸承座經(jīng)常因振動造成油管破裂、軸承磨損而漏油或噴油,主軸密封有時漏水過大,油和水通過隔板進入發(fā)電機,在密閉式水循環(huán)風冷卻風機和轉(zhuǎn)動的發(fā)電機轉(zhuǎn)子的作用下,油和水形成油水霧氣,機內(nèi)濕度增加,絕緣受潮,絕緣電阻大幅度下降,容易引起端部絕緣擊穿事故。

  (3)高次諧波的影響。由于白石窯水電廠的庫容小,參與地區(qū)電網(wǎng)日調(diào)峰填谷,機組負荷經(jīng)常受限制,為少棄水量多發(fā)電,提高電廠的經(jīng)濟效益,引進外資辦廠消耗多余電量,其中引進的三家煉鋼廠開爐時產(chǎn)生的高次諧波對機組造成了一定的危害。給定子鐵心、線棒和磁極造成了附加損耗,引起鐵心、線棒和磁極發(fā)熱增加,這些高次諧波主要有3、5、7、9、11、13、15次諧波。高次諧波還會引起機組振動加劇甚至引起共振。由附加損耗引起的發(fā)熱和振動,造成線棒與絕緣盒之間的填充料加速老化和松動,最終產(chǎn)生電暈腐蝕現(xiàn)象。 

  綜上所述,先天性絕緣缺陷是導致定子繞組短路故障的根本原因,端部固定不牢、空氣濕度過大、漏油、振動等缺陷,是誘發(fā)和擴大端部損壞程度引發(fā)短路事故的重要原因。

    4 改善措施

  根據(jù)燈泡貫流機組的特點,為了提高定子線棒的絕緣強度及最大限度地延長機組使用壽命,保證機組的安全穩(wěn)定運行,我廠采用以下措施改善機組的運行條件和運行環(huán)境。

  (1)消除定子線棒端部絕緣的薄弱環(huán)節(jié)。每次大修時用洗滌劑清洗干凈定子線棒上的油污、油垢,防止油污、油垢形成閃絡(luò)小橋。對已擊穿的線棒,將端頭清理干凈,按絕緣工藝進行處理。

  (2)提高檢修和運行管理水平。在安裝和大修中按規(guī)定標準調(diào)整密封瓦、水封和汽封的間隙,防止運行中密封瓦向機內(nèi)進油、進水或油中進水。擋油板、擋油蓋在安裝時要仔細調(diào)整,接口應(yīng)對齊,限制受油器漏油而流入風機口吹進機內(nèi)。操作油和潤滑油必須確保干凈,無水分和雜質(zhì)。值班人員要加強設(shè)備巡視,及時發(fā)現(xiàn)問題并及時處理。

  (3)治理高次諧波,在近區(qū)供電的10kV及35kV輸電線路的母線上加裝阻波器,防止有害諧波侵入變壓器和發(fā)電機。

  (4)推廣應(yīng)用在線監(jiān)測和診斷技術(shù),實現(xiàn)對機組定子繞組絕緣監(jiān)測、端部振動監(jiān)測、機內(nèi)過熱監(jiān)測與診斷、發(fā)電機進油、進水監(jiān)測,保證發(fā)電機安全可靠運行。

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