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沙角發(fā)電C廠發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)超標(biāo)原因分析

  
評論: 更新日期:2008年10月29日
  沙角發(fā)電C(簡稱C)安裝有3660 MW進(jìn)口發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)由GEC-ALSTHOM公司制造,型號為T271-606,采用水--氫冷卻方式,即定子繞組由去離子水內(nèi)冷,定子鐵芯和轉(zhuǎn)子由壓力為4.0bar的氫氣冷卻,與之配套的是2套由美國An Allegheny Teledyne公司生產(chǎn)的HM-CID2型制氫設(shè)備。其制氫系統(tǒng)見圖1。



1 制氫系統(tǒng)圖

  由電解組件電離產(chǎn)生的氧氣經(jīng)過氧分離器后進(jìn)入氧冷凝器,除去水分后直接排空,產(chǎn)生的氫氣進(jìn)入氫冷凝器后再經(jīng)干燥器進(jìn)一步干燥,然后進(jìn)入3個氫氣儲氣罐,供給發(fā)電機(jī)組。干燥器是分子篩小球吸附型, 可通過加熱脫水再生。堿液熱交換器及氫、氧冷凝器使用的冷卻水為補(bǔ)水泵提供的除鹽水?!?/SPAN>

1
制氫系統(tǒng)運(yùn)行狀況

  本套制氫設(shè)備于1999年建成投運(yùn)。兩年多來,因其自動化程度高,穩(wěn)定性好,故障率低,運(yùn)行可靠性較高,但存在氫氣露點(diǎn)超標(biāo)問題。按照電力工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn),機(jī)壓下的發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)不大于0℃,但C廠發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)好多時間都在0℃以上。圖21號發(fā)電機(jī)2001年氫氣露點(diǎn)柱形圖(2,3號發(fā)電機(jī)也具有代表性),該圖是根據(jù)實(shí)驗(yàn)室測量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成對應(yīng)機(jī)壓下露點(diǎn)的平均值而繪制的。



2 20011號發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)圖

  由圖可以看出,發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)一年的變化呈拋物線形,13月及1112月氫氣露點(diǎn)合格,而410月,氫氣露點(diǎn)超標(biāo),不合格的時間數(shù)超過半年。

2
露點(diǎn)超標(biāo)原因分析

2.1
潤滑油系統(tǒng)的影響

  因氫冷發(fā)電機(jī)在正壓下運(yùn)行,為避免氫氣泄漏,配有相應(yīng)的密封油系統(tǒng)。有些電廠的密封油系統(tǒng)與潤滑油系統(tǒng)是相互獨(dú)立的, 潤滑油系統(tǒng)只對密封油系統(tǒng)提供補(bǔ)油。在C廠,這兩個系統(tǒng)是連為一體的,潤滑油經(jīng)潤滑油冷油器冷卻后,進(jìn)入密封油主油箱,再經(jīng)密封油泵送至密封瓦,回油在除去氫氣和油煙后再回到潤滑油主油箱。密封油系統(tǒng)不單設(shè)冷油器,而是利用潤滑油冷油器對密封油進(jìn)行冷卻。軸封蒸汽與潤滑油的接觸會導(dǎo)致潤滑油含水量增加,而密封油又是與氫氣直接接觸的。由于密封油是使用經(jīng)冷卻后的潤滑油,因而由軸封蒸汽進(jìn)入潤滑油中的水分會使發(fā)電機(jī)氫氣的濕度不斷增大,這就是引起發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)超標(biāo)的根源。

2.2
來氫露點(diǎn)超標(biāo)

  從圖2不難發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)一年的變化規(guī)律與當(dāng)?shù)氐臍鉁刈兓辔呛希措S著氣溫的升高氫氣露點(diǎn)亦隨之升高。當(dāng)然,因發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)的變化受到運(yùn)行狀況,如氫氣排補(bǔ)情況的影響,而不能正確反映來氫的情況。通過對制氫站儲氫露點(diǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)其變化規(guī)律與發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)的變化規(guī)律十分相似??梢哉J(rèn)為:隨著氣溫的升高,來氫露點(diǎn)超標(biāo),從而導(dǎo)致發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)超標(biāo)。

  環(huán)境溫度對制氫過程的影響具體反映在冷卻水溫上。冬天氣溫低,冷卻水溫度低,冷卻效果好,氫冷凝器出口氫氣的露點(diǎn)低,經(jīng)干燥器進(jìn)一步干燥后進(jìn)入儲氣罐的氫氣就能保證較低的露點(diǎn)。一旦氣溫升高,冷卻水溫度隨之升高,冷凝效果變差。一旦冷凝器出口氫氣濕度高,則氫氣干燥器出口的氫氣露點(diǎn)也將提高,進(jìn)入儲氣罐的氫氣露點(diǎn)就難以保證。按廠家的要求,電解過程中冷卻水最高允許溫度為40℃,最大允許壓力0.7 MPa,最大流量40 L/min,而冷凝器的冷卻水最高允許溫度為10℃,最大允許壓力0.7 MPa,最大流量40 L/min。目前的運(yùn)行狀態(tài)是,2種冷卻水其實(shí)來自同一水源,其壓力和流量都能達(dá)到廠家要求,電解過程冷卻水的溫度也能得到保證,唯獨(dú)冷凝器冷卻水的溫度幾乎都在10℃以上,無法達(dá)到要求,特別是夏季時,冷卻水的溫度較高,從而導(dǎo)致來氫露點(diǎn)超標(biāo)。

2.3
未安裝氫氣干燥器

  密封油系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了發(fā)電機(jī)氫氣中的含水量是一個累積的過程,如果不能及時去除氫氣中的水分,那么氫氣露點(diǎn)超標(biāo)是不可避免的。氫氣干燥器可以通過對流經(jīng)干燥器的小流量氫氣進(jìn)行干燥而起到對發(fā)電機(jī)氫氣不斷凈化的作用。而C3臺機(jī)組的發(fā)電機(jī)氫氣系統(tǒng)均未安裝氫氣干燥器。這是發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)超標(biāo)的主要原因。

3
改進(jìn)建議

  針對上述3種影響發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)超標(biāo)的原因,提出以下改進(jìn)建議:

(1)
認(rèn)真調(diào)整軸封蒸汽壓力,防止壓力波動,減少由軸封蒸汽進(jìn)入潤滑油中的水分,減緩氫氣露點(diǎn)升高的速度,同時延長潤滑油凈化器的運(yùn)行時間,降低油中水的含量。

(2)
在制氫系統(tǒng)中增加一套制冷系統(tǒng),為冷凝器提供滿足設(shè)計要求的冷卻水,使來氫露點(diǎn)處于較低水平,保證源頭氫氣的品質(zhì)。

(3)
每臺發(fā)電機(jī)增加2臺冷凝式或吸附式干燥器,交替運(yùn)行,使發(fā)電機(jī)內(nèi)的氫氣在小流量的連續(xù)循環(huán)中不斷得到干燥。否則,僅靠氫氣的排補(bǔ)來降低氫氣露點(diǎn),將造成氫氣的巨大浪費(fèi),并增加運(yùn)行人員的工作量。
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