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除氧器補水管道振動分析及處理

  
評論: 更新日期:2008年05月12日

  熱力發(fā)電廠汽水管道振動是常見的威脅安全生產(chǎn)的因素,尤其對人身安全構(gòu)成極大威脅。略陽發(fā)電廠5號機組除氧器化學(xué)除鹽水補水管就曾長期劇烈振動,并發(fā)生過補水逆止門爆炸停機事故。

1 振動概況

  略陽發(fā)電廠5號機除氧器為東方鍋爐廠生產(chǎn)的高壓噴霧填料式除氧器,工作壓力0.49 MPa。為了提高系統(tǒng)補水安全性、操作性,增加了一條除鹽水補水管道至除氧器補水系統(tǒng)如圖1所示:



圖1 增加除氧器補水管后的補水系統(tǒng)

  正常情況下,4,5號機除氧器并列運行,汽源由5號機5段抽汽提供,抽汽參數(shù)301℃,0.69 MPa,除鹽水補水壓力1.2 MPa,溫度20℃左右。

  振動情況是,開始補水時振動幾下,補水中不振,補完后振動30~45 min,表現(xiàn)為劇烈的、如放炮似的連續(xù)間隔振動,整個管道從21 m除氧頭一直至0 m補水門處都在振顫,非??膳?,補水管道發(fā)生過多次不安全情況。在原因分析不準(zhǔn)確情況下,將補水逆止門3次改變位置,改變與除氧頭的距離,提高逆止門壓力等級,但未取得任何效果。

2 原因分析

  從振動發(fā)生在補水后30~45 min可以看出,問題應(yīng)該出在補水逆止門后一段空管道內(nèi),而不是逆止門前滿水管道內(nèi)。

  振動機理分析認(rèn)為:逆止門后φ108管道至除氧頭有4.2 m距離,補水后這段管道是低溫的,此時除氧頭上部是壓力0.49 MPa,溫度約200℃的蒸汽,查焓—熵圖其比容約為0.45m3/kg,這些蒸汽立即填充空管道,并急劇降溫凝結(jié),凝結(jié)成0.001m3/kg的水滴,當(dāng)一團(tuán)蒸汽在管壁上凝結(jié)為水滴時,比容相差400多倍,則在汽團(tuán)凝結(jié)成水后突然形成局部真空,周圍壓力蒸汽要來填充因凝結(jié)而形成真空的空間,形成巨大的沖擊,如此連續(xù)凝結(jié)沖擊,管壁也在升溫趨于平衡,這個過程造成了連續(xù)的劇烈振動。據(jù)專家計算,這種沖擊力量可達(dá)數(shù)十噸。

  經(jīng)過分析,可以看出振動來自管道內(nèi)部,管道長度只是加大振動而已。另外,經(jīng)檢查,除鹽水補水門確有少量泄漏,涼水不斷進(jìn)入除氧頭,這又延續(xù)了振動的時間。

3 處理方案及實施

  由原因分析可以看出,因為閥門微漏時有發(fā)生,故必須從根本上解決問題,并提高系統(tǒng)適應(yīng)性。處理的思路只有一條,就是不給其汽水交匯凝結(jié)的空間。

  處理方案是,在緊貼除氧頭處,除鹽水補水管加一U型水封如圖2,這樣補水后,只有水封后很短約100 mm空管子空間,振動能量將大為減少。另外,U型水封還可以吸收來自管道的冷熱膨脹,保護(hù)焊口及逆止門。



圖2 改進(jìn)方案示意

4 改進(jìn)效果

  實施后至今,1年多時間補水管道從未發(fā)生振動,各閥門管道也完好無損,收到了極好的效果。

  事實上,火電廠許多汽水管道都存在振動,可應(yīng)用類似手段,把參數(shù)相差較大的汽水介質(zhì)交匯空間減小來消除振動,會收到事半功倍的效果。

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