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制粉系統(tǒng)防爆對策

  
評論: 更新日期:2011年03月29日


??? 3.2 磨煤機入口積煤自燃
磨煤機處積煤發(fā)生在入口上部管道上,熱風(fēng)管道接口處以及空心軸頸斜管上,有的進(jìn)入入口防爆門處,在此處開有三個孔分別與回粉管,再循環(huán)管和防爆門連接。從一側(cè)過來的熱風(fēng)與對應(yīng)的風(fēng)粉形成渦流,從給煤機落下來的濕煤就被沖擊并被粘在開孔上方管道的內(nèi)壁上,防爆門處或粘在空心軸斜管上,有時也會落入熱風(fēng)接口管內(nèi)。運行中人工無法清除此處的積煤,同時從預(yù)熱器來的一次風(fēng)溫高達(dá)300℃以上,在制粉系統(tǒng)停止運行后,由于磨煤機入口風(fēng)門不嚴(yán),漏過的熱風(fēng)使磨煤機入口處溫度達(dá)100℃以上,很容易將入口處的積煤引燃,燃燒的煤進(jìn)入磨煤機就會引起爆炸。另外有的磨煤機入口不光滑,有的存在夾層,也容易積煤著火。
??? 3.3 細(xì)粉分離器處積粉自燃
細(xì)粉分離器中積粉主要發(fā)生在入口方形管道下部的水平段,因為水平段正上方有兩個防爆門,因而使該處的通流面積增大,風(fēng)粉氣流的流速下降,增大了積粉的可能性。從歷來發(fā)生的制粉系統(tǒng)爆炸事故中可以看出,半數(shù)以上都是由水平段積粉引起的。
??? 3.4 熱風(fēng)門內(nèi)漏
由于近年來四臺爐啟停調(diào)峰過于頻繁,制粉系統(tǒng)啟停也過于頻繁,故熱風(fēng)門磨損較為嚴(yán)重。有時熱風(fēng)門只能關(guān)至30-40%,以致大量熱風(fēng)內(nèi)漏造成磨煤機內(nèi)存煤自燃,再次啟動時引起制粉系統(tǒng)爆炸。
??? 3.5 再循環(huán)風(fēng)門處積粉自燃
乏氣中較細(xì)的煤粉,容易積存在排粉機出口的再循環(huán)風(fēng)門處。由于此系統(tǒng)不經(jīng)常使用,在制粉系統(tǒng)停運時,從磨煤機熱風(fēng)門漏過的熱風(fēng)經(jīng)再循環(huán)門流向排粉機會引起該處積粉自燃。燃燒的焦塊掉入排粉機或磨煤機內(nèi),就會引起爆炸。
??? 3.6 粉倉漏風(fēng)和系統(tǒng)漏風(fēng)
煤粉倉時鋼板焊接的倒方錐體結(jié)構(gòu)。因季節(jié)和制粉系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)溫度變化的影響,粉倉鋼板伸縮性大,與廠房混凝土框架的結(jié)合面存在漏風(fēng)問題,致使粉倉經(jīng)常出現(xiàn)溫度高現(xiàn)象(200℃-300℃)。
??? 3.7 粗粉分離器內(nèi)堆積煤粉自燃
粗粉分離器的細(xì)粉內(nèi)錐體下部和固定帽錐之間的環(huán)形縫隙有時被雜物堵塞而造成大量的積粉,此類原因引起的制粉系統(tǒng)爆炸也有多次。
??? 3.8 防爆門設(shè)計不合理
由于老式防爆門面積小,結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,當(dāng)制粉系統(tǒng)爆炸后,不利于爆炸氣流的導(dǎo)出,有的開口方向朝向近距離電纜,有時易導(dǎo)致事故擴大或造成設(shè)備的嚴(yán)重?fù)p壞和人身傷亡。
??? 3.9 運行人員操作不當(dāng)
制粉系統(tǒng)運行過程中運行人員控制磨煤機出口風(fēng)粉混合物的溫度不嚴(yán),頻繁超溫。磨煤機的運行過程屬于變工況運行,此時若出口溫度控制不當(dāng),很容易使溫度超過極限而導(dǎo)致煤粉爆炸。
制粉系統(tǒng)運行時殘存的煤粉如果沒有抽凈就會發(fā)生緩慢氧化,在啟動通風(fēng)時會使自燃的煤粉疏松和揚起,溫度適當(dāng)時便會引發(fā)爆炸。
運行中的磨煤機入口已發(fā)生積粉自燃,停止前又沒有及時發(fā)現(xiàn),停止給煤機的抽粉過程中回粉管繼續(xù)抽粉,使煤粉磨得更細(xì),加上溫度控制不當(dāng),也可以引起爆炸。

??? 4 制粉系統(tǒng)爆炸的防范措施:
??? 4.1 防止磨煤機入口積煤
磨煤機入口積煤主要是濕煤在氣流沖擊下沾上去的。不論制粉系統(tǒng)在運行中還是在停止時,都有可能將積煤引燃。如在磨煤機入口上方(給煤機下煤管)加裝隔板,可使煤,粉,風(fēng)得到良好混合,既可防止上部的積煤,又能緩解下部料斗斜坡的積煤。
??? 4.2 對細(xì)粉分離器進(jìn)行改進(jìn)
對細(xì)粉分離器入口切向處的積粉,可通過在風(fēng)道內(nèi)加裝導(dǎo)流板,增強局部擾動,提高該處的流速,增強氣流對下部積粉的沖刷。同時,加裝導(dǎo)流板后,風(fēng)粉氣流分布更加均勻,使分離效果得到進(jìn)一步提高。
??? 4.3 消除熱風(fēng)內(nèi)漏
將冷風(fēng)門位置從熱風(fēng)門前改至熱風(fēng)門之后,使其處于負(fù)壓區(qū),這不但可以解決因漏入熱風(fēng)造成的磨煤機入口溫度升高,而且還可以解決運行中冷風(fēng)門外漏的熱污染問題。
另外,須加強設(shè)備的維護(hù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)門關(guān)不嚴(yán)或關(guān)不上時,應(yīng)及時聯(lián)系檢修人員處理,使其恢復(fù)正常運行。
??? 4.4 加強粉倉的密封和保溫
(1)對粉倉與廠房結(jié)合部位進(jìn)行膠合,并定期檢查,發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)處應(yīng)及時消除,防止粉倉漏風(fēng);
(2)對粉倉外部敷設(shè)暖氣管道,增強粉倉的保溫效果。實踐證明:該方法對消除鋼板式粉倉內(nèi)壁的積粉非常有效;
(3)運行中控制粉倉粉位在1.5-4.0米范圍內(nèi),嚴(yán)格執(zhí)行降粉制度;
(4) 安裝粉倉負(fù)壓測點,制粉系統(tǒng)運行中應(yīng)及時調(diào)整粉倉吸潮氣門的開度,使粉倉負(fù)壓維持在20-30Pa。
??? 4.5 加強煤粉細(xì)度的調(diào)整
在保證煤粉經(jīng)濟細(xì)度的前提下,結(jié)合實際燃煤特點,調(diào)整粗粉分離器擋板,使煤粉細(xì)度R90維持在24-28%并靠上限運行。
??? 4.6 加強煤質(zhì)分析工作
燃煤煤質(zhì)報告應(yīng)及時送交運行人員,以便針對燃煤特性調(diào)整磨煤機出口溫度,控制風(fēng)粉混合物的溫度,調(diào)節(jié)合理的煤粉細(xì)度。
??? 4.7 防爆門的改進(jìn)
防爆門的開口方向應(yīng)避免附近的電纜和重要設(shè)備以及可能危及人身安全的位置,否則應(yīng)采取必要的保護(hù)措施,如加裝擋板和使用新型防爆門等。同時運行中應(yīng)加大檢查力度,保證防爆門的嚴(yán)密性。
??? 4.8 加強運行管理
嚴(yán)格按規(guī)定操作。制粉系統(tǒng)運行中及時調(diào)整磨煤機出口溫度,發(fā)現(xiàn)斷煤后及時處理,正確使用吸潮氣管,經(jīng)常查找系統(tǒng)的積粉點及漏粉點并予以消除,停止過程中一定要將系統(tǒng)內(nèi)的存粉抽凈。

??? 5 對策效果
??? 采用上述措施后,我廠制粉系統(tǒng)爆炸事故在幾年內(nèi)有了明顯的減少,同時也產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟效益和社會效益。
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