(2)減少滾軸數(shù),將輥軸由水平布置改為階梯布置
滾軸篩由碎煤機出口移至入口,雖然改善了工作環(huán)境,但卡堵煤的現(xiàn)象仍未消除,經(jīng)過長時間的認真觀察、分析,滾軸篩真正起到篩分作用的只有1-6根軸,而7-11軸根本沒有小于60mm的煤通過。我們拆除了后5根輥軸,投入運行后,堵卡發(fā)生率與前相比有所下降,但仍得不到徹底解決。我們又多次觀察分析大塊卡的原因,水平布置的滾軸在篩分過程中,大塊極易卡人兩軸之間。為此,我們又將水平布置的輥軸改為階梯布置,又對滾軸篩篩片結(jié)構(gòu)形狀進行改進,由梯狀改為梅花型,同時還增加滾軸篩啟動前報警系統(tǒng)。
經(jīng)過一系列的改進,基本上消除了大塊卡堵現(xiàn)象,設備投用率增加到100%,由于設備投用率提高,使卸船的速度也得到提高。
(3)碎煤機后增設第三級篩分裝置
我廠二期工程仍為二臺350MW的發(fā)電機組,由于磨煤機改型,對煤的品種及參數(shù)要求更高,而輸煤系統(tǒng)中的碎煤機為錘擊式碎煤機,運行多年鑒別這種碎煤機對煤矸石的破碎能力較差,所以經(jīng)過碎煤機后沒有被破碎的一些煤矸石仍進入了給煤機和磨煤機,威脅設備及機組的安全運行。為了確保二期設備的正常運行,對采用什么設備及安裝位置,先后共提出了幾個方案。經(jīng)過多次反復論證,最后商定在碎煤機后再增加一級除大塊的篩分裝置。這樣,我們在距原#7皮帶機尾部50米處。將#7皮帶機分斷,建立了一個新的轉(zhuǎn)運站,重新安裝兩臺2F-1412雜物分離機,經(jīng)過近一年的設計、施工,安裝調(diào)試,兩臺滾軸篩分別順利投入運行后,使經(jīng)過碎煤機而未被破碎的煤矸石及雜物都被分離出來,確保了二期給煤機及磨煤機的安全運行。
1.4 杜絕設備泄漏,防止粉塵外溢
運行中的各段皮帶尾部導煤槽,不但出口有大量煤粉沖出,而且由于密封不嚴,也有大量煤粉從四周溢出,所以在設備改造的同時,首先抓住了消除設備的漏泄。
(1)對各皮帶尾部導煤槽進行改進
將皮帶導煤槽擴容,增大空間,降低粉塵運動速度,增加導煤槽嚴密性,使密封皮與運行中的皮帶密貼良好,在導煤槽出口增加了擋簾,防止粉塵外溢,同時將導煤槽上蓋由水平改為圓弧面,減少了積灰,起到了防止運行中粉塵二次飛揚的作用。
(2)消除了設備本體及各落煤管的漏粉
碎煤機及滾軸篩等設備本體各出軸端由于密封不嚴,運行中總有部分煤粉漏出,造成粉塵污染。在設備檢修過程中,我們用橡膠板對各漏泄點進行密封,消除漏粉。同時定期對各落煤管內(nèi)的耐磨板進行檢查及更換,消除落煤管的漏泄。堆取料機中心落煤管漏煤嚴重,經(jīng)過多次改進,現(xiàn)已基本消除。同時還對堆取料機及卸船機的液壓系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)的各動靜密封點進行了檢查、消漏。
(3)完善各段皮帶的清掃器
我們在對各皮帶頭部護罩密封改進的基礎上,都增加了新型清掃器,使皮帶面上的粘煤清除入落煤管中,消除了皮帶表面粘煤沿途撒煤現(xiàn)象。
(4)皮帶給煤機改造
①#2A/B頭部導煤槽改進,解決了長期以來一直無法解決的撒煤問題。
?、诰彌_煤斗至F1、F2落料口改進,縮小了煤斗中煤對皮帶的壓力,消除了以前壓停皮帶的現(xiàn)象。
?、坶l板軌道改進,行程加長,使閘板能放至皮帶面,解決了反向落煤管堵煤問題。
?、茴^尾部密封改進,溜煤槽及刮煤器改進。
經(jīng)過設備缺陷消除后,使設備的泄漏率下降到0.02%以下, B堆取料機被授予無錫市“青年文明崗”并被授予省級“青年文明崗”。