2011年10月8日,運(yùn)行三班操作工在巡檢合成塔時(shí),發(fā)現(xiàn)17方塔第三個(gè)筒體檢測(cè)液發(fā)黃。更換檢測(cè)液后報(bào)告事業(yè)部,事業(yè)部聯(lián)系中心化驗(yàn)室進(jìn)行取樣分析,分析氨含量0.0002,有時(shí)還分析不出氨含量結(jié)果。下午14點(diǎn)20分發(fā)現(xiàn)第三個(gè)筒體檢測(cè)液又發(fā)黃,隨即做出停塔處理。
措施一:1、長(zhǎng)期服役的尿塔,一年一檢測(cè),做好相關(guān)記錄(我公司17方尿塔是92年投運(yùn)),日常每小時(shí)檢測(cè)巡檢一次。
2、控制好變脫硫化氫,監(jiān)控好脫碳硫后及壓縮硫后在指標(biāo),發(fā)現(xiàn)異常,及時(shí)倒槽。
3、控制好合成塔頂部溫度,316L不銹鋼襯里堅(jiān)決控制在190度以下,減緩腐蝕
4、在保證中低壓吸收的條件下,盡可能減少一甲液入塔量,提高轉(zhuǎn)化率。
5、維持氨碳比在指標(biāo)內(nèi),過(guò)于的液氨能減緩副反應(yīng)的發(fā)生,減輕合成塔腐蝕。
6、正常生產(chǎn)時(shí),保證脫碳加入空氣量(常解氣氧含量0.5%),噸尿素空氣加入量為10方。(平時(shí)多加入一倍,為20方,考慮壓縮崗位放空閥打開(kāi)放走一部分空氣)
商都尿素部