探討對苯二甲酸裝置精制單元污水二次回用——技術(shù)分析(2)
2.1原工藝流程存在的缺陷
在AMOCO公司的PTA生產(chǎn)工藝中,精制母液是經(jīng)過離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)外轉(zhuǎn)速差來實(shí)現(xiàn)母液和PTA固體的分離,這必然導(dǎo)致母液攜帶一定的PTA顆粒進(jìn)入母液系統(tǒng),精制母液經(jīng)過閃蒸冷卻后,其中固含量達(dá)到0.5%,既造成浪費(fèi),同時(shí)又導(dǎo)致污水COD值增高。
在原有工藝中采用母固回收系統(tǒng),利用布質(zhì)濾布對固體顆粒進(jìn)行回收,并將回收的有機(jī)物顆粒重新打漿返回氧化配料系統(tǒng),裝置現(xiàn)在工藝條件可回收40%~50%的有機(jī)固體;而采用新型金屬粉末燒結(jié)濾芯進(jìn)行回收過濾可達(dá)到98%,利用原有的打漿罐和漿料輸送系統(tǒng),投資成本低,并有一定的操作經(jīng)驗(yàn),不會(huì)使氧化反應(yīng)系統(tǒng)產(chǎn)生大的波動(dòng)。
2.2環(huán)保和節(jié)能降耗的需要
根據(jù)清潔生產(chǎn)審計(jì)工作和環(huán)保的要求,越來越多的PTA生產(chǎn)企業(yè)清醒認(rèn)識到原有生產(chǎn)工藝已越來越無法滿足市場競爭的需要,要生存就應(yīng)該進(jìn)行大量的技術(shù)改造,降低生產(chǎn)成本,尋求更大的利益空間。MOTT公司產(chǎn)品國外企業(yè)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)表明,對精制污水采用新型過濾技術(shù)后,可以降低污水處理系統(tǒng)的50%COD負(fù)荷,同時(shí)每生產(chǎn)1tPTA 可降低2~3kg對二甲苯(PX)消耗,能夠有效地提高PX的使用效率。
2.3主要技術(shù)內(nèi)容
(1) 采用一種新型的過濾裝置將廢水中的對苯二酸(TA)或PTA過濾出來進(jìn)行回用。
(2) 采用滲透或反滲透方法將濾液中微量的金屬離子除去,將工藝廢水轉(zhuǎn)變成純凈的
脫離子水。利用金屬粉末燒結(jié)技術(shù)制造的濾芯,具有高強(qiáng)度、壽命、耐酸、耐堿、耐高溫、耐腐蝕的特點(diǎn),濾芯承受的壓力可高達(dá)1MPa。根據(jù)裝置的生產(chǎn)實(shí)際及母液中所含有機(jī)成份分析,利用先進(jìn)的精細(xì)過濾技術(shù)對母液中的PTA進(jìn)行二次回收的條件是完全具備的。MOTT公司過濾器精度最小達(dá)到0.2μm,PTA工業(yè)常用的顆粒過濾精度為0.5~2μm,PTA精制污水采和該過濾器后過濾效率可達(dá)到98%。
由于精制單元的污水量較大,設(shè)計(jì)采用并聯(lián)的四臺(tái)過濾器、其中二臺(tái)在線運(yùn)行、二臺(tái)離線反沖洗或堿洗,利用儀表PLC或現(xiàn)有的DCS進(jìn)行控制,離線臺(tái)進(jìn)行10分鐘堿洗或壓縮氣反沖洗,確保洗凈過濾器上殘存的有機(jī)物質(zhì)。經(jīng)擴(kuò)容后,PTA系統(tǒng)母液量已高達(dá)每小時(shí)80t以上,且污水溫度有效降低至50℃以下時(shí),污水有機(jī)介質(zhì)已完全結(jié)晶析出,過濾后打回氧化系統(tǒng)重新進(jìn)行反應(yīng),可以有效地提高產(chǎn)品收率,降低PX單耗。
對濾液進(jìn)行滲透或反滲透處理,除去其中所含金屬離子,進(jìn)行二次回用。如果效果理想的話,可重新作為脫離子回用,可有效降低污水排放量,節(jié)約水資源。
王國范 李海潮