煉油廠含油廢水處理
評(píng)論: 更新日期:2008年05月06日
黑龍江齊齊哈爾齊化集團(tuán)煉油廠年處理原油為100萬t,每天排放2000t工業(yè)廢水,廢水中含有較高的石油類、硫化物、揮發(fā)酚、COD、懸浮物等。該廠從環(huán)保出發(fā),不斷摸索改進(jìn)廢水處理工藝,近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐證明,煉油廢水先回收污油再通過生化處理的技術(shù)是可行的,該工藝不但有效地回收了污油,而且使處理后的廢水達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn)。
一、除油機(jī)理
1.該廠含油廢水主要來源于油灌區(qū)脫水;裝卸車棧橋排水;生產(chǎn)裝置工藝過程中油氣和油品的冷凝水,因此廢水中所含油主要成分是懸浮油,這種油料徑大于100μm,油珠在水中能自行上浮,易于分離,采用調(diào)節(jié)和隔油池二重分離,取得較高的去除率。
2.粒徑小于100μm的分散油和乳化油,由于其體系穩(wěn)定,不易上浮,去除采用以下方式:
(1)在氣浮池前設(shè)置溶氣罐,通過空壓機(jī)加壓空氣在溶氣罐中與水、混凝劑充分混合接觸,擴(kuò)散為細(xì)微氣泡。
?。?)混凝劑在廢水中離解成帶電離子,中和廢水中細(xì)小顆粒及膠體粒子中相反電荷,消除它們的靜電引力,破壞乳化油的穩(wěn)定性。
(3)(1)中的氣泡流入(2)中破乳后的含油廢水,氣泡與懸浮在水中的微小油滴形成絮凝體,一起上浮水面使之去除。
二、廢水處理工藝
該廠廢水量較大,24h連續(xù)處理。將廢水先用泵打入調(diào)節(jié)池分離浮油,然后自壓進(jìn)入隔油池,再次分離浮油,然后通過溶氣罐(由空壓機(jī)通入加壓空氣,加入混凝劑,氣液充分混合)再進(jìn)入氣浮池除去部分硫化物和乳化油,氣浮池的水自壓進(jìn)入曝氣池通過曝氣機(jī)葉輪的不斷攪拌使活性微生物與含大量有機(jī)物的工業(yè)廢水充分接觸,其中一部分被吸附的有機(jī)物作為進(jìn)行生物繁殖生長和運(yùn)動(dòng)所必須的能量,分解為簡單穩(wěn)定的無機(jī)物,如CO2、H2O與NH3直接排放,另一部分有機(jī)物則由微生物合成新細(xì)胞,繼續(xù)進(jìn)行生命活動(dòng)。
調(diào)節(jié)池和隔油池分離出來的油進(jìn)入污油罐,加溫至50~60℃,靜置8h后脫水外賣或回用,將氣浮浮渣排到污泥干化場處理,干泥運(yùn)走。工藝流程圖見圖1。
三、主要設(shè)備及其參數(shù)
1. 調(diào)節(jié)池:30.6 m×12.9 m ×3.5 m ;2個(gè)
2. 隔油池:28 m×9.9 m×2 m ;2個(gè)
3. 氣浮系統(tǒng):
氣浮池:20m×8.85m×2m
氣浮泵:ISO100-65-200 H=50m Q=100m3/h
空壓機(jī):11EA-1.5/8P=8kg/cm3 Q=1.5 m3/h
4.曝氣生化系統(tǒng):曝氣池是圓形合建式表面曝氣裝置,上徑φ17.7m下徑φ11m
曝氣機(jī):PE150A R=1.5m N=38~64r/min
圖1工藝流程簡圖
四、廢水處理結(jié)果
原廢水平均水質(zhì):COD為900mg/L、硫化物質(zhì)量濃度50 mg/L、石油類質(zhì)量濃度406 mg/L、揮發(fā)酚質(zhì)量濃度30 mg/L,廢水處理結(jié)果見表1:
表1廢水處理結(jié)果(平均值)
項(xiàng) 目
處理前廢水
處理后廢水
ρ石油類/(mg/L)
400
2.6
ρ硫化物/(mg/L)
50
0.8
ρ揮發(fā)酚/(mg/L)
30
0.6
COD/(mg/L)
900
60
注:ρ為質(zhì)量濃度的法定符號(hào)
五、結(jié)語
1.采用隔油—?dú)飧∫黄貧馍墓に囂幚頍捰蛷S廢水處理效果良好,污染物去除率高,廢水可達(dá)標(biāo)排放。
2.此工藝有效地回收了污油,使后續(xù)處理費(fèi)用降低,同時(shí)將污油回用或外賣,降低了生產(chǎn)成本。