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生產(chǎn)中(卸油)振動現(xiàn)象分析與對策

  
評論: 更新日期:2008年05月08日
發(fā)生共振。管線直徑減小時,流體流速增大,磨擦損失增加,管線固有頻率減小,管線容易產(chǎn)生振動。其次,當流體通過彎頭、變徑和三通時,由于流道形狀突然改變,形成旋渦,使湍流加劇,引起管線振動。

1.3躉船

鋼躉船是一個彈性體,船體局部在外激力的作用下,產(chǎn)生振動。機泵安裝在鋼躉船泵

艙艙底井字形鋼架上。由于井字形鋼架結(jié)構(gòu)剛度較小,機泵振動容易引起基礎(chǔ)振動。另外,鋼架基礎(chǔ)內(nèi)沒有填充物,慣性質(zhì)量小,結(jié)構(gòu)阻尼小,從機泵傳來的振動不能被有效吸收消耗,造成機泵與基礎(chǔ)共振。

2 工藝操作

通過實驗,卸油生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的振動還與工藝操作密切相關(guān),其變化規(guī)律見表3。

  表3 卸油系統(tǒng)振動變化情況

操作狀態(tài)

振動變化情況

實驗油種

油品溫度升高

振動加大

海洋油

油駁油量減少

振動加大

管輸油

油罐油位升高

振動加大

管輸油

增加開機臺數(shù)

振動加大

海洋油

兩躉船共用一條進罐

振動加大

海洋油

總管線同時卸油


油品加溫后,其流動性提高,雖有利于油泵抽吸,但隨著油品溫度升高,油品中的輕組分及其中的水分汽化增加,湍流加劇,氣蝕加大,機泵、管線產(chǎn)生振動。

當油駁中油量減少時,油位降低,泵的吸入高度增加,使用泵入品處真空度升高,其中的油品及水分汽化加劇,產(chǎn)生氣蝕,機泵產(chǎn)生振動。其次,隨著油駁中油位降低,機泵入口管線的吸口不能完全沒入油面下而漏氣,造成機泵抽空或半抽空,負荷不穩(wěn)定,排出壓力不穩(wěn)定,使機泵、管線產(chǎn)生振動。

當增加機泵運行臺數(shù)時,由于各臺卸油機泵通過鋼架基礎(chǔ)直接連在一起,各自產(chǎn)生的振動要相互傳遞與疊加,使振動強度加大,甚至發(fā)生共振。

當兩躉船機泵共用一條進罐總管線卸油時,由于工藝條件、設(shè)備、操作都存在差異,油品排出壓力、流速各不相同。當油品匯合時,要發(fā)生沖擊,使管線產(chǎn)生振動。

  3 油品性質(zhì)

卸油系統(tǒng)振動還與油種性質(zhì)有關(guān),油種不同,其性質(zhì)不同,對振動的影響也不同。其中,油品凝點、粘度與振動聯(lián)系密切。高凝點或高粘度的油種,其流動性較差。加溫時,油品受熱不均勻。油泵抽吸時,負荷時大時小,排除壓力上下波動,導致機泵、管線產(chǎn)生振動。

  1 減振對策

  1.1 機泵減振

  a)用混凝土將機泵安裝的空腔基礎(chǔ)填實,增加基礎(chǔ)慣性質(zhì)量。

  b)在機泵底座四周加焊6塊δ=8mm加強鋼板,提高鋼架基礎(chǔ)剛度。

  c)在機泵基礎(chǔ)上墊上一層δ=15mm的杉木板,增加基礎(chǔ)阻尼,加大振動的衰減。

  d)在機泵出品安裝一只新型減振波紋管膨脹節(jié),阻止振動向前方傳遞。

  e)對螺桿泵解體檢修,拆下卸油泵的主副螺桿進行平衡測試、檢修,消除偏心質(zhì)量。

  f)安裝機泵時,精心對中,減小機泵回轉(zhuǎn)軸對中誤差,并將此嚴格控制在標準范圍內(nèi)。

  1.2 管線減振

  a)重新布置機泵出口管線走向,減少彎頭、變徑的數(shù)量。

  b)擴大機泵出口管線直徑,由原來DN300增為DN400,降低壓頭損失。

  c)增加管線吊架(支架)數(shù)量,將管線跨距由4m縮小到2.5m,提高管線固有頻率。

  d)提高吊架(支架)剛度,將簡易吊架改為用δ=8mm鋼板制作的套筒式吊架,并在管線與套筒之間內(nèi)襯一層δ=4mm的鋁板。

  1.3 工藝操作減振

  a)規(guī)定不同油種及不同季節(jié)的卸油溫度指標,嚴格控制超溫卸油。

  b)改變傳統(tǒng)的卸油方法,將水平的原油駁局部壓載,使原油駁傾斜一定角度,以提高機泵入口管線吸口處的液位。

  c)加強收艙階段的吸口閥門調(diào)節(jié),使入口管線吸口沒入油中,減少機泵抽空的機會。

  d)在生產(chǎn)任務(wù)緊張時,需要運行多臺機泵,應盡量運行不相鄰的機泵,減小振動的互相傳遞與疊加。

  e)確定收油罐時,合理工藝流程,盡量選擇輸送距離較近和液位較低的原油罐。

  2 實施效果

  2001 年,通過對四號躉船實施以上減振措施,優(yōu)化工藝操作,機泵振動情況明顯好轉(zhuǎn)(見表4),設(shè)備故障次數(shù)大大減少(見表5)。泵艙內(nèi)噪音平均值降為82dB(A),最高值低于90 dB(A),工作環(huán)境明顯改善,每年直接降低生產(chǎn)檢修費用約10萬元,達到了預期的減振改造目的。

  表4 2001年P(guān)-401機泵振動數(shù)據(jù)

序號

測量部位

測量方向

位移值/μm

1

泵體前端

水平

32.48

2

泵體后端

水平

40.70

3

泵體前端

軸向

26.20

4

泵體后端

軸向

33.67

5

電機前端

軸向

21.10


  表5 2001年四號躉船設(shè)備損壞情況統(tǒng)計
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