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小革新,保安全
早期發(fā)電車中,柴油機與冷卻水管之間的聯(lián)結件為橡膠波紋管。因為發(fā)電車運行后,冷卻液由常溫逐漸上升到90℃,波紋管可以有效地緩解熱脹冷縮帶來得應力變化。如圖:
但是,使用橡膠波紋管有兩個弊端:
1.橡膠波紋管易老化。冷卻液溫度持續(xù)90℃,對橡膠加速老化,直接導致橡膠波紋管龜裂、爆裂,柴油機自動停機,客車全列停電,給旅客帶來不便。大同客車段的發(fā)電車僅2004年上半年就發(fā)生了6起類似情況。
2.造成一定的經濟損失。橡膠波紋管爆裂后,冷卻液大量噴出,為了不影響行車,應急措施就是立即補充冷卻液,如果備用不足,就要補充自來水。按照技術要求,冷卻液中不得混合自來水,客車回單位后,冷卻液要全部排空,換新。每次更換冷卻液需要7000元,僅2004年上半年造成經濟損失4.2萬元。
鑒于類似事情的頻頻發(fā)生,大同客車段組織技術部門與發(fā)電車乘務員一起研究對策。針對橡膠易老化的特點,有職工提出采用金屬波紋管來代替橡膠波紋管的建議,經過技術部門論證,金屬波紋管完全可以滿足熱脹冷縮的應力變化,采納了職工的合理化建議,將12輛發(fā)電車的橡膠波紋管全部改裝為金屬波紋管,徹底解決了這一頑癥。
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小建議,大效益
大同客車段配屬了35輛23型餐車,車窗為木質材料,結構不合理。存在以下三個弊端:
1.職工工作量大。每年要組織兩次車窗裝卸專項活動,“5·1”黃金周天氣轉暖,開始安裝百葉窗;“10·1”黃金周天氣轉冷,開始安裝推拉式車窗,一年需要拆卸、安裝兩次,職工工作量大。
2.成本支出大。由于23型餐車車窗為木質車窗,經過數次拆卸,對窗戶有一定的損壞,每年餐車車窗支出費用近3萬元。
3.使用效果不好。百葉窗由于結構原因,安裝不牢固,容易發(fā)生脫落,影響行車安全。尤其是鐵路第五次大提速后,客車速度高,在提速線上與客車會車時,由于空氣壓力大,經常發(fā)生餐車窗戶脫落,危及行車安全。
針對這一情況,職工提出了“借鑒其他型號客車如25B、25G的車窗結構”的合理化建議,經過反復測量尺寸,選取材質,決定采納職工的合理化建議,將CA23型餐車窗戶全部更換為CA25G型餐車窗戶,CA25G型餐車窗戶結構為上開式活動車窗,鋁合金材質,操作簡便,結構合理,安裝牢固。雖然一次性投入較大,但是后期收益大。一是徹底避免一年的兩次裝卸,一勞永逸;二是取消了車窗日常維修,降低了職工勞動強度,避免了事故的發(fā)生。
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充分發(fā)揮職工的聰明才智,將其轉化為確保安全的有力武器,轉化為生產力,既有利于安全生產,又提高了勞動效率,無形中也增加了效益,何樂而不為呢?