本文旨在通過運用有限元仿真、理論分析等方法,通過對某1/5晶體罩系列繼電器的代表品種進行設計改進,從而從根本上解決了該系列繼電器的振動一致性問題,提高了該系列繼電器的振動可靠性,提高了投入產(chǎn)出率。
A產(chǎn)品是我廠1/5晶體罩系列產(chǎn)品的代表品種,屬旋轉(zhuǎn)式結構,是該系列產(chǎn)品中技術條件最高的產(chǎn)品,其中正弦振動為3000Hz、30g,隨機振動指標達0.4g2/Hz,技術指標MIL-R-39016/13規(guī)定,經(jīng)統(tǒng)計2011至2012年振動不合格率達10.3%;該項目已嚴重影響系列產(chǎn)品的總體振動性能,因此,有必要對該產(chǎn)品振動性能開展提升工作。
攻關內(nèi)容及研究過程
2.1.問題定位
2.1.1.失效產(chǎn)品摸底試驗
根據(jù)工藝攻關實施方案,前期我們針對3個批次共63只振動失效產(chǎn)品進行摸底試驗和失效分析。試驗情況如下:63只失效產(chǎn)品在現(xiàn)有4臺振動設備上均進行正弦振動。通過對記錄編號分析,4臺設備上失效的產(chǎn)品均不完全相同;所有產(chǎn)品正弦、隨機振動均在4臺設備上試驗結束后,仍然有30只產(chǎn)品始終未在任何一臺設備上出現(xiàn)失效,即該30只產(chǎn)品故障始終未復現(xiàn)。進一步分析正弦振動失效樣品,樣品失效頻率主要分布在兩個頻段,即120Hz~1000Hz的低頻段和2700Hz~3000Hz的高頻段。產(chǎn)品失效主要為非激勵狀態(tài)下靜合抖斷。
2.1.2.有限元仿真分析
通過對動簧片部分進行共振頻率仿真分析,得出動簧片部分共振點,與實際失效高頻段相符。
首先是對簧片部分即將進行有限元仿真分析所做的前處理工作,即網(wǎng)絡劃分(之前已完成材料分配、幾何約束設定等工作),在完成共振頻率仿真工作之前,現(xiàn)簡單說明一下共振頻率仿真的意義:簧片部分(柔性體)在振動過程中隨外界頻率一同振動的過程中,當柔性體與外界振動頻率一致時(即發(fā)生共振),其振動幅度為最大值,此時,簧片部分的位移也為最大值,但高階共振頻率的振幅要小于低階,故只有低階(5階以下)共振頻率才有分析的意義。與試驗中出現(xiàn)的失效頻段(120Hz~1000Hz和2700Hz~3000Hz)基本相符,說明模型的建立與實際簧片狀態(tài)一致,模型可用。至此,簧片部分仿真的虛擬環(huán)境建立完成,為下一步優(yōu)化設計提供了可靠的平臺。
2.2.設計改進
由上述仿真分析可見,產(chǎn)品振動淘汰情況均可通過提高共振點實現(xiàn),提高產(chǎn)品抗振性能,我們主要由設計方面進行改進。
2.2.1.設計改進理論分析
JRC-200MA產(chǎn)品接觸部分設計為懸臂梁結構,一端固定,另一端受推桿作用力。
由產(chǎn)品的失效分析情況可見,產(chǎn)品針對失效的情況多產(chǎn)生在非激勵狀態(tài),在產(chǎn)品接觸部分設計滿足設計要求的情況下,產(chǎn)品的失效與銜鐵的抖動有關,在產(chǎn)品的機械參數(shù)調(diào)整中,增加推桿部分的自由行程,是有效克服銜鐵抖動導致產(chǎn)品振動時效的途徑之一。
2.2.2.仿真分析
利用上述原理,我們在有限元軟件的輔助下建立模型并進行仿真,目的是為了以改進簧片的寬度和長度為方向,確定具體改進簧片的尺寸,使得共振點盡可能的提高,以使其不再在產(chǎn)品要求的振動頻率范圍內(nèi)失效,改進后的簧片尺寸為寬度由1.2mm改為0.9mm,長度由5.5mm改為5.3mm。
2.2.3.方案實施
通過設計理論分析和仿真中的振動頻率分析,我們確定設計改進方案:
2.2.3.1.對產(chǎn)品振動性能關聯(lián)程度較大的動簧片進行設計改進,動簧片寬度由1.2mm改為0.9mm,長度由5.5mm改為5.3mm。
2.2.3.2.在簧片發(fā)生了改變后,我們對電磁部分的推桿也做了改進的嘗試,推桿部分的玻璃球直徑由SR0.5±0.05mm改為了SR0.4±0.05mm,使得銜鐵在達到原動合反力和超程的情況下,銜鐵的自由行程增加至0.1mm。
2.2.4.驗證成果
投料驗證的產(chǎn)品在進行振動篩選過程中,該批產(chǎn)品交篩89只,振動合格率100%,在此之后,我們抽取了本批入庫產(chǎn)品進行了例行試驗,其中包括額定電流在內(nèi)的試驗項目均合格;之后我們抽取本批40產(chǎn)品進行了不同振動臺、長時間的振動試驗,結果有無產(chǎn)品失效。
通過試驗摸底,我們首先將失效繼電器的失效模式和失效頻段進行了量化地復現(xiàn),之后再運用有限元仿真分析,得出產(chǎn)品理論共振點,結合試驗的失效頻段修正仿真模型;再利用振動經(jīng)驗公式確定產(chǎn)品設計改進方向,并運用修正后的模型最優(yōu)化設計改進的具體參數(shù),從而形成最優(yōu)化的設計方案;最后通過批量驗證,證明了設計方案的有效性,使得該型號繼電器的代表系列產(chǎn)品總體振動可靠性得到提高。