摘 要:文章針對(duì)各電廠高壓加熱器存在的管子及脹口泄漏,給水自動(dòng)旁路密封不佳,疏水系統(tǒng)自動(dòng)投入不良等一些較普遍的問(wèn)題,分析了這些問(wèn)題的成因,進(jìn)而提出了針對(duì)性的處理對(duì)策。
關(guān)鍵詞:高壓加熱器;泄漏;故障;原因分析;預(yù)防措施
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前言
??? 汽輪機(jī)采用回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)是提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的重要手段之一。回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)的運(yùn)行可靠性和運(yùn)行性能的高低,直接影響整套機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,加熱器的投入率是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中重要的一項(xiàng)考核指標(biāo)。隨著火力發(fā)電廠機(jī)組向大容量高參數(shù)發(fā)展,高壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱高加)承受的給水壓力和溫度相應(yīng)提高;在運(yùn)行中還將受到機(jī)組負(fù)荷突變、給水泵故障、旁路切換等引起的壓力和溫度的驟變,這些都會(huì)給高加帶來(lái)?yè)p害。為此,除了在高加的設(shè)計(jì)、制造和安裝時(shí)必須保證質(zhì)量外,還要在運(yùn)行維護(hù)等方面采取必要的措施,才能確保高加的長(zhǎng)期安全運(yùn)行。
1.存在的問(wèn)題
??? 為了確保熱電廠的安全經(jīng)濟(jì)滿發(fā),各高加均應(yīng)投入運(yùn)行。如因故障必須停用高加時(shí),應(yīng)按照制造廠規(guī)定的高加停用臺(tái)數(shù)和負(fù)荷的關(guān)系,或根據(jù)汽輪機(jī)抽汽壓力來(lái)確定機(jī)組的允許最大出力。各電廠高加在實(shí)際運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題如下。
1.1管子及管子與管板的泄漏
??? 管子及脹口泄漏,是各廠均存在的普遍問(wèn)題。比如我廠4號(hào)機(jī)2號(hào)高加漏管率達(dá)5%以上,1號(hào)高加也有漏管現(xiàn)象,均已經(jīng)過(guò)檢修。但新高加投運(yùn)一年后便有3根管漏,后穩(wěn)定不再漏管。目前一般處理辦法是在檢修中查漏后加堵,這樣,在未完全明了泄漏是脹口漏還是管子本身泄漏的情況下,就會(huì)把原應(yīng)加以補(bǔ)焊的管子都堵死。
1.2?給水自動(dòng)旁路裝置密封設(shè)計(jì)不佳
??? 比如我廠50MW機(jī)組的進(jìn)口聯(lián)成閥殼體內(nèi)旁路套筒間隙處微漏。據(jù)熱力試驗(yàn)數(shù)據(jù),其最終水溫比1號(hào)高加出口水溫低2.03℃。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),在檢修后投運(yùn)后,給水溫度明顯提高,但運(yùn)行后不久即回復(fù)到原較低值。檢修中發(fā)現(xiàn),其密封用堵料被沖跑,且筒壁有水沖刷現(xiàn)象,在檢修中將原0.70~0.80 mm的間隙減至0.35 mm,并換用高壓密封材料,效果尚好。
1.3?疏水系統(tǒng)自動(dòng)投用不良
??? 某電廠每臺(tái)125 MW機(jī)組1號(hào)高加,疏水自動(dòng)不能投,經(jīng)常性無(wú)水位運(yùn)行。疏水管有沖刷嚴(yán)重,振動(dòng)很大,其碳鋼彎頭頻繁被沖壞。半山電廠將1號(hào)高加的疏水調(diào)節(jié)閥移至除氧器平臺(tái),這有助于克服疏水管彎頭沖蝕嚴(yán)重,管道振動(dòng)大等問(wèn)題。神龍電廠125 MW機(jī)組1號(hào)高加也常低水位運(yùn)行,振動(dòng)較大,且疏水調(diào)節(jié)閥關(guān)不死,華龍電廠1號(hào)機(jī)也時(shí)有低水位現(xiàn)象。
1.4? 水位計(jì)及水位訊號(hào)裝置不能正常運(yùn)行
??? 水位計(jì)漏是各電廠的普遍問(wèn)題,神龍電廠1號(hào)機(jī)高加自投運(yùn)以來(lái)一直漏,電接點(diǎn)投運(yùn)后不久即壞,看不準(zhǔn)。華龍電廠對(duì)水位計(jì)用了球密封的改進(jìn),情況較好。我廠也反映水位計(jì)與實(shí)際情況不符。但經(jīng)過(guò)加裝電接點(diǎn)水位計(jì)后,運(yùn)行良好。
1.5?水側(cè)保護(hù)不可靠
??? 溫州電廠1號(hào)機(jī)危急疏水管道上一次門為手動(dòng),二次門為電動(dòng),電廠反映二次門后無(wú)隔離門,運(yùn)行中無(wú)法檢修。臺(tái)州電廠反映危急疏水門漏,且閥座有裂紋,力矩不足。鎮(zhèn)海電廠200 MW機(jī)危急疏水管有虹吸井水倒灌現(xiàn)象,已將電動(dòng)門放大等級(jí)。
2?處理對(duì)策
? 針對(duì)上述中高加普遍存在的問(wèn)題,加以歸納總結(jié),提出以下的針對(duì)性措施。
2.1?關(guān)于鋼管及脹口泄漏
??? 脹口泄漏主要原因可歸結(jié)為不合理的結(jié)構(gòu)和工藝設(shè)計(jì)、脹接和焊接質(zhì)量不良及不適當(dāng)?shù)倪\(yùn)行操作方式。而管子本身泄漏,除了管材質(zhì)量外,主要是沖蝕、腐蝕及振動(dòng)等原因。國(guó)內(nèi)高壓加熱器的管系泄漏中大多是管口泄漏。在出現(xiàn)管系泄漏時(shí),應(yīng)查明究竟是管子本身漏還是焊縫漏,不應(yīng)草率將管子堵塞,甚至將附近幾根管子都堵塞。若是管口漏,便應(yīng)補(bǔ)焊。這關(guān)鍵在于焊工必須認(rèn)真嚴(yán)格地執(zhí)行工藝規(guī)定,克服條件艱苦的困難,耐心仔細(xì)地操作,焊補(bǔ)時(shí)切忌帶水、汽操作,也不能不鏟去小漏量焊縫原有焊渣而直接補(bǔ)焊。對(duì)于管子泄漏,由于改動(dòng)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)有很大的限制,因而對(duì)運(yùn)行工況的控制和操作中的維護(hù)顯得十分重要。
針對(duì)沖蝕和振動(dòng)引起的管束損壞應(yīng)采取以下對(duì)策:
(1)應(yīng)避免低水位和無(wú)水位運(yùn)行,防止疏水調(diào)節(jié)閥開(kāi)度過(guò)大,而在疏水冷卻
段內(nèi)引起閃蒸和汽水兩相流。???
(2)要監(jiān)視和控制高加的熱力參數(shù),以防沖刷管束并激發(fā)振動(dòng)。
(3)對(duì)于已發(fā)現(xiàn)的管束泄漏,應(yīng)及早停用檢修,防止繼發(fā)性沖蝕?! ?/span>
(4)應(yīng)嚴(yán)格控制給水品質(zhì),包括含氧量、pH值等防止腐蝕。對(duì)無(wú)銅的系統(tǒng)pH值應(yīng)控制在9.2~9.8,有銅系統(tǒng)則在8.8左右,含氧量應(yīng)不大于0.005μg/l?! ?/span>
(
5)應(yīng)保證放空氣系統(tǒng)的正常工作和采取有效的防腐措施,通??筛鶕?jù)停用時(shí)間長(zhǎng)短及具備的條件,采用充水、充氣和充氨的方法?! ?