摘要:通過(guò)對(duì)上海御橋生活垃圾焚燒發(fā)電廠前后5a的運(yùn)行數(shù)據(jù)的比較,分析了生活垃圾焚燒爐混燒醫(yī)療廢棄物后運(yùn)行參數(shù)的變化及其系統(tǒng)對(duì)運(yùn)行工況、設(shè)備壽命及生產(chǎn)成本的影響。
1上海御橋生活垃圾焚燒發(fā)電廠概況
上海浦城熱電能源有限公司御橋生活垃圾焚燒發(fā)電廠是國(guó)內(nèi)首座千噸級(jí)現(xiàn)代化生活垃圾焚燒發(fā)電廠。2001年試點(diǎn)火成功,2002年通過(guò)168h試運(yùn)行后正式投產(chǎn)運(yùn)行并網(wǎng)發(fā)電,電廠設(shè)置3臺(tái)日焚燒330t垃圾的爐排,3臺(tái)自然循環(huán)水管鍋爐,每臺(tái)垃圾焚燒鍋爐配置1套煙氣凈化裝置,采用石灰漿中和反應(yīng)塔,袋式除塵器和活性炭噴人的組合工藝。余熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽供2臺(tái)8.5MW汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電。額定日處理生活垃圾1000t、日發(fā)電量40萬(wàn)kW·h。依靠完善的管理和現(xiàn)代化的流程,御橋發(fā)電廠實(shí)現(xiàn)了生活垃圾處理的減量化、資源化和無(wú)害化操作。
2007年初,經(jīng)上海市環(huán)境保護(hù)局、上海市危險(xiǎn)廢物處理中心和上海市疾病預(yù)防控制中心等政府職能部門和有關(guān)專家建議由御橋發(fā)電廠在上海市醫(yī)療廢物焚燒爐新舊設(shè)備更替過(guò)度期間負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療廢物(簡(jiǎn)稱醫(yī)廢)焚燒處理。該廠于2007年9月到2009年12月正式焚燒醫(yī)廢。
2 生活垃圾焚燒爐焚燒醫(yī)廢系統(tǒng)運(yùn)行工況分析
2.1系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)分析
2005-2010年系統(tǒng)運(yùn)行主要參數(shù)見(jiàn)表1
1)混合焚燒醫(yī)廢使得可燃物的整體熱值有了明顯提高,約為15%。但熱值的提高,對(duì)提高發(fā)電量的效果卻并不明顯。2008年和2009年焚燒的醫(yī)廢量接近,但2008年由于剛剛接觸混燒醫(yī)廢,還不熟悉其特性,故提高還不明顯,但2009年已經(jīng)有了燃燒醫(yī)廢1a的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),則在同樣的情況下熱值明顯提高了。因此,發(fā)電量的多少除了和可燃物的熱值、成分、特性有關(guān)外,還和設(shè)備檢修計(jì)劃、垃圾量的多少、運(yùn)行技術(shù)水平、調(diào)整燃燒方式等多種因素有關(guān)。
2)降低了全年的燃油消耗量。但熱值的提高對(duì)降低燃油消耗量的效果并不明顯。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),燃油主要消耗在鍋爐啟停時(shí)的暖爐升溫過(guò)程、爐內(nèi)保溫材料更新后的烘爐過(guò)程、冬天爐內(nèi)溫度低于設(shè)計(jì)要求時(shí)的助燃。
3)鍋爐負(fù)載接近甚至超過(guò)滿負(fù)載。雖然從“平均負(fù)載”看是接近滿負(fù)載,但如扣除鍋爐檢修時(shí)間、啟停時(shí)間、其實(shí)在日常運(yùn)行中巳經(jīng)有短時(shí)段超負(fù)載現(xiàn)象的發(fā)生。這種現(xiàn)象的發(fā)生是受醫(yī)廢收集、運(yùn)輸及防疫的要求所致,一般醫(yī)廢收集運(yùn)送到焚燒廠時(shí)間在8:00一13:00,而受醫(yī)廢不能儲(chǔ)存的條件限制,醫(yī)廢在進(jìn)廠后就必須馬上焚燒,這就直接導(dǎo)致在此時(shí)段爐內(nèi)可燃物的熱值是全天最高的。熱值在短時(shí)間內(nèi)突然大幅度提高,不可避免地會(huì)使鍋爐瞬間超載。為了減少這種超載現(xiàn)象,但又要確保符合防疫的規(guī)定和要求,采取了在此時(shí)段內(nèi)將醫(yī)廢和生活垃圾摻雜攪拌的處理方法,以盡量使熱值均勻而不突變。
2.2系統(tǒng)其他運(yùn)行參數(shù)分析
系統(tǒng)其他運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 2005-2010年系統(tǒng)其他運(yùn)行參數(shù)合計(jì)
1)隨著可燃物熱值的提高,燃燼率也同時(shí)提高,直接降低了爐渣產(chǎn)生量20%-25%。但2010年通過(guò)提高運(yùn)行技術(shù)水平、調(diào)整燃燒方式,同樣能提高燃燒效率,降低爐渣產(chǎn)生量。
2)焚燒醫(yī)廢后,由于醫(yī)廢中含有大量的塑料類制品,經(jīng)焚燒后酸根離子增多,增加了煙氣處理的負(fù)荷。為了使排放煙氣的指標(biāo)達(dá)標(biāo),在實(shí)際運(yùn)行中增加了石灰的量(約60%)以中和焚燒中產(chǎn)生的酸根離子,同時(shí)也增加了活性炭的量以增加吸附力。
3)隨著燃燼率的提高、爐渣產(chǎn)量的降低、石灰和活性炭的過(guò)量投入,勢(shì)必會(huì)使飛灰的產(chǎn)生量相應(yīng)增加。
3生活垃圾焚燒爐混燒醫(yī)庭對(duì)設(shè)備材質(zhì)的影晌
3.1耐火材料的大面積損壞
1)爐內(nèi)耐火磚的大面積脫落。由于醫(yī)療垃圾熱值高于常規(guī)的生活垃圾,在實(shí)際焚燒過(guò)程中使得爐膛的溫度大于設(shè)計(jì)爐溫,火焰中心的溫度約提高了200℃,造成爐內(nèi)耐火磚的實(shí)際膨脹超出設(shè)計(jì)/安裝的膨脹余量,并進(jìn)而使磚與磚之間產(chǎn)生強(qiáng)大的擠壓應(yīng)力,最終導(dǎo)致耐火磚脫落。其中還有部分高溫腐蝕煙氣進(jìn)入耐火磚和爐墻鋼結(jié)構(gòu)的間隙,造成耐火磚的鉤釘腐蝕折斷,也直接導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)耐火磚大面積脫落,如圖1-2所示。
圖1 2008年3月#I爐爐修時(shí)耐火磚大面積脫落情況
圖2 2008年6月#2爐修時(shí)爐內(nèi)膛后罐耐火磚大面積脫落情況
2)前拱的耐火材料大面積損壞。由于醫(yī)療垃圾的熱值高、揮發(fā)分高、燃點(diǎn)低,在焚燒過(guò)程中著火時(shí)間提前,使得垃段在爐排的燃燒段前移約1.5m,該處在設(shè)計(jì)時(shí)是生活垃圾的干燥段,在干燥段著火,火焰直接碰觸燃燒室的前拱,造成前拱大面積損壞。如圖3--6所示。
圖3 2006年沒(méi)有焚燒醫(yī)療垃圾時(shí)前
圖4焚燒醫(yī)療運(yùn)行中,前拱發(fā)生的損拱的現(xiàn)象
圖5 2008年1月#I爐爐內(nèi)檢查
圖6 2008年6月#2爐小修中爐所發(fā)現(xiàn)的前拱損壞情況
通過(guò)實(shí)拍圖片的比較,很容易看出:自從焚燒醫(yī)廢以來(lái),電廠3臺(tái)爐的前拱損壞程度非常嚴(yán)重。在每次修復(fù)施工完成以后,都必須進(jìn)行烘爐,期間需要消越大量柴油,全年進(jìn)行的6次爐內(nèi)耐火材料的修復(fù),其中1次烘爐時(shí)間為48h,其余5次為24h,一共為168h.烘爐期間的燃燒器流量平均400kg/h,總耗油量約67t。
3.2過(guò)熱器護(hù)瓦的損壞
由于在焚燒醫(yī)廢時(shí)煙氣溫度的增高,導(dǎo)致過(guò)熱器管組部件高溫腐蝕加劇,特別是過(guò)熱器護(hù)瓦的損壞情況特別嚴(yán)重,見(jiàn)圖7-8。
圖7 2006年#3爐大修中過(guò)熱翻損壞情況 圖8 2008年1月份#3爐大修中過(guò)熱器損壞情況
由圖可見(jiàn),表面的過(guò)熱器護(hù)瓦嚴(yán)重腐蝕,在2008年的6次大小修復(fù)中,更換的過(guò)熱器護(hù)瓦達(dá)500余塊。
3.3爐管損壞嚴(yán)重
正常焚燒生活垃圾時(shí),在鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)蒸發(fā)量約穩(wěn)定在30t/h(此設(shè)計(jì)值為29.3t/h), 爐膛溫度穩(wěn)定在800℃ 左右,過(guò)熱器進(jìn)口爐溫在680℃左右(此設(shè)計(jì)值溫度不超過(guò)720℃),過(guò)熱器出口煙溫在420℃左右(此設(shè)計(jì)值溫度不超過(guò)460℃)。
但混燒醫(yī)廢后,由于醫(yī)廢進(jìn)爐時(shí)間集中在8:00-13:00,故此時(shí)間段內(nèi)可燃物的熱值是全天最高的。熱值在短時(shí)間內(nèi)突然大幅度提高,不可避免地會(huì)使鍋爐超負(fù)荷運(yùn)行,此時(shí)的運(yùn)行參數(shù)為蒸發(fā)量34t/h(根據(jù)運(yùn)行記錄最高瞬間曾達(dá)37t/h),爐膛溫度達(dá)870℃左右,過(guò)熱器進(jìn)口爐溫達(dá)740℃左右,過(guò)熱器出口爐溫在470℃左右。由于焚燒醫(yī)廢時(shí)經(jīng)常性的在超負(fù)荷超溫工況下運(yùn)行,直接導(dǎo)致了爐管的嚴(yán)重?fù)p壞。2008年#3爐爐管在運(yùn)行中發(fā)生爆管緊急停爐1次,在其余的5次大小修復(fù)結(jié)束、啟動(dòng)前的水壓試驗(yàn)都發(fā)現(xiàn)了爐管有裂縫漏水的現(xiàn)象。
3.4爐排的損壞
由于醫(yī)廢垃圾熱值高,在焚燒過(guò)程中爐排的熱負(fù)荷劇增,而且因?yàn)橹瘘c(diǎn)集中,多處出現(xiàn)爐排燒壞、表面金屬融化,2008年總共更換爐排超過(guò)250塊。對(duì)比2008年和2007年的爐排狀況見(jiàn)圖9-10。
圖9 2007年大修時(shí)(未燃燒醫(yī)療廢物)
圖10 2008年大修時(shí)(已燃燒醫(yī)療廢物)的爐排損壞情況
通過(guò)比較,可見(jiàn)2007年的爐排只有磨損現(xiàn)象,而2008年的爐排可以清晰地看到燒穿孔。
3.5過(guò)熱器積灰嚴(yán)重
圖11 2006年鍋爐大修時(shí)(未燃燒醫(yī)療 廢物)
圖12 2008年鍋爐大修時(shí)(已燃燒醫(yī)療廢物)所拍過(guò)熱器積灰情況
通過(guò)圖11-12比較可見(jiàn):由于醫(yī)廢垃圾在焚燒中的溫度高、灰熔點(diǎn)低,使得鍋爐過(guò)熱器積灰嚴(yán)重,解釋了燃燼率提高,爐渣產(chǎn)生量降低,石灰和活性炭投入量增加,飛灰的產(chǎn)生量卻沒(méi)有同步增加的原因,即積灰嚴(yán)重。為了適應(yīng)醫(yī)費(fèi)垃圾的焚燒、該廠于2008年對(duì)原有的吹灰器進(jìn)行改造以降低積灰。
3.6輸灰設(shè)備的腐蝕
由于醫(yī)廢燃燒產(chǎn)物的腐蝕性強(qiáng),造成大量的輸灰設(shè)備因?yàn)橥鈿じ癄€而不得不更換,主要有:布袋除塵器的灰斗、輸灰鏈、斗提機(jī)。
通過(guò)圖13-14比較可以看出:布袋除塵器的灰斗的腐蝕損壞嚴(yán)重,為此,2008年11月進(jìn)行灰斗改造澆注以防止灰斗腐蝕。
圖13 2006年大修時(shí)所拍灰斗的一角
圖14 2006年大修時(shí)發(fā)現(xiàn)腐爛所拍灰斗的一角
因腐蝕嚴(yán)重,斗提機(jī)不得不更換,輸灰鏈也要拆除外保溫后大面積修補(bǔ)。2008年對(duì)一條輸灰線進(jìn)行了修復(fù)輸灰鏈、更換斗提機(jī)、重做外保溫的工作。另外一條線在2009年也進(jìn)行了相同工作。
4.生活垃極焚燒爐混燒醫(yī)庭主要增加的運(yùn)行成本分析
4.1日常運(yùn)行消耗
1)為了在焚燒醫(yī)廢時(shí)讓排放的煙氣達(dá)標(biāo),必然增加日常煙氣處理費(fèi)用。實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),醫(yī)廢的焚燒使得活性炭的消耗每月平均增加約1t。
2)由于焚燒醫(yī)廢,加強(qiáng)了對(duì)環(huán)保監(jiān)測(cè)的力度,使得原來(lái)每年的環(huán)保監(jiān)測(cè)費(fèi)由30萬(wàn)元上升到90萬(wàn)元。
3)為了焚燒醫(yī)廢而專門配備的人員成本。
4)為了日常防疫的需要而采取的防疫措施。
4.2設(shè)備損壞更新
1)在2008年的6次大小修復(fù),為了修復(fù)爐墻,消耗各種規(guī)格耐火磚達(dá)1000余塊。
2)前拱澆注料損壞修復(fù),因此烘爐而產(chǎn)生的燃油消耗。
3)過(guò)熱器護(hù)瓦損壞更新。
4)爐管損壞及更新,以及因此而引起停爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)損失。
5)爐排損壞及更新。
6)輸灰鏈、斗提機(jī)修復(fù)更換及重做外保溫。
4.3系統(tǒng)改造
1)為了醫(yī)廢防疫的需要而進(jìn)行的進(jìn)料系統(tǒng)的改造。
2)為了降低積灰而進(jìn)行的吹灰器改造。
3)為防止布袋除塵器的灰斗的腐蝕而進(jìn)行灰斗改造澆注。
5結(jié)論
生活垃圾焚燒爐混燒醫(yī)療廢物在技術(shù)上完全能夠滿足各項(xiàng)指標(biāo)和要求,但對(duì)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)和設(shè)備壽命管理卻未必有利。因此,生活垃圾焚燒爐可以作為醫(yī)廢焚燒的應(yīng)急措施之一,卻不利于長(zhǎng)期混燒醫(yī)廢。