脫硫廢水系統(tǒng)最大排放量可達(dá) 500t/d,產(chǎn)生的大量廢水無法綜合合理利用。經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),脫硫廢水可回用至撈渣機(jī)并可實(shí)現(xiàn)撈渣機(jī)的自動(dòng)補(bǔ)水功能,既解決了脫硫廢水利用問題,又提高了機(jī)組自動(dòng)化程度。
1前言
脫硫廢水系統(tǒng)最大排放量可達(dá) 500t/d, 產(chǎn)生的大量廢水無法綜合合理利用。 經(jīng)過專業(yè)評估調(diào)研,脫硫廢水可回用至撈渣機(jī),解決脫硫廢水利用問題。
因二級水封水直接冷卻煤粉燃燒后生產(chǎn)的灰渣, 對水源品質(zhì)要求低,故將煤泥沉淀池內(nèi)水源引至渣水池內(nèi),對鍋爐二級水封水進(jìn)行補(bǔ)充,實(shí)現(xiàn)該部分水源的綜合利用。 利用原有煤泥沉淀池內(nèi)含煤廢水輸送泵將排至其內(nèi)的脫硫廢水等回收至渣水池,并增加對煤泥沉淀池和渣水池的液位監(jiān)視點(diǎn),且在管路中安裝手動(dòng)隔離門和電動(dòng)門以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)水功能。
另外,對一級水封增加液位監(jiān)視點(diǎn),并在一級水封補(bǔ)水管路上安裝電動(dòng)門, 根據(jù)液位的高低以實(shí)現(xiàn)一級水封的自動(dòng)補(bǔ)水功能。
2脫硫廢水再利用可行性論證
2.1 脫硫廢水處理技術(shù)方案比較
2.1.1 除塵器前噴霧氣化
將處理后的脫硫廢水輸送至電除塵前, 經(jīng)霧化后利用延期熱量氣化,廢水中的鹽分等經(jīng)電除塵捕捉,隨飛灰輸送走。目前該方案全國應(yīng)用實(shí)例有限, 存在的主要問題為霧化不充分,造成煙道淤積嚴(yán)重。 考慮到節(jié)能及環(huán)保改造,增設(shè)低溫省煤器或分級省煤器后,煙氣溫度將有較大幅度降低,故該方案不適用于目前脫硫廢水利用。
2.1.2 蒸發(fā)結(jié)晶
將處理后的脫硫廢水,經(jīng)脫鈣后利用蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù),將水分蒸發(fā)回用,將廢水中溶解的鹽類生產(chǎn)成工業(yè)鹽,徹底對廢水進(jìn)行利用,可實(shí)現(xiàn)脫硫廢水零排污。
經(jīng)調(diào)研, 每小時(shí) 25t 的廢水蒸發(fā)結(jié)晶設(shè)備, 投資費(fèi)用約9000 萬元 ,費(fèi)用較高 。 因脫硫廢水量相對全廠排污量來說較少,廢水零排放需統(tǒng)籌考慮,故暫時(shí)不適合利用該技術(shù)。
2.1.3 回用至撈渣機(jī)系統(tǒng)
孟津電廠撈渣機(jī)為濕式除渣系統(tǒng), 根據(jù)西安熱工院水平衡報(bào)告,兩臺鍋爐撈渣機(jī)的補(bǔ)水量為 26m3/h( 包括鏈條沖洗 、水封補(bǔ)水、蒸發(fā)、渣攜帶),如脫硫廢水可回用至撈渣機(jī),可解決脫硫廢水利用問題。
2.2 回用至撈渣機(jī)可行性論證
2.2.1 對撈渣機(jī)本體腐蝕的論證
(1)根據(jù) 《 腐蝕數(shù)據(jù)手冊 》, 海水中 Cl 離子對碳鋼的腐蝕速率為 0.1mm/年,在其他高濃度 Cl 離子溶液中腐蝕速率 0.1~0.5mm/年 ,對其合金鋼的腐蝕量小于此值 。
(2)撈渣機(jī)板材厚度 10mm,依照最大腐蝕量計(jì)算 ,在一個(gè)大修周期內(nèi)腐蝕量不超過板材厚度的 1/3。 考慮到撈渣機(jī)殼體有較厚垢層,實(shí)際腐蝕量遠(yuǎn)小于此值。
(3)撈渣機(jī)鏈條為德國 RUD 公司生產(chǎn) , 主要合金元素為鉻、鎳、鉬,具有優(yōu)良的抗 Cl 離子腐蝕性。綜合上述,故撈渣機(jī)本體可承受由此帶來的腐蝕。
2.2.2 氯離子對鍋爐受熱面材料腐蝕
根據(jù)海水淡化蒸餾水鹽分?jǐn)?shù)據(jù), 水汽攜帶的氯離子濃度為 5mg/L(參閱《海洋技術(shù)》第四期,第 21 卷《低溫多效蒸餾海水淡化技術(shù)》數(shù)據(jù),同時(shí)咨詢國華研究院海水淡化研究室,在海水淡化時(shí)鹽分?jǐn)y帶約為 1/7000)。 撈渣機(jī)水溫約 50℃左右,水汽蒸發(fā)攜帶量可參考此值,范圍在 0.7~5mg/L。
根據(jù)西安熱工院水平衡報(bào)告核算撈渣機(jī)蒸發(fā)量為 5t/h,水汽攜帶氯離子進(jìn)入爐膛量最大量為 25000mg, 依照煙氣量 150萬/Nm3核算,進(jìn)入的氯離子經(jīng)稀釋后,濃度為 0.017mg/Nm3。
正常燃燒時(shí),煙氣中 HCl 含量濃度約為 35~50mg/Nm3(即脫硫廢水中 Cl 離子主要來源), 故撈渣機(jī)水汽攜帶氯離子對鍋爐受熱面影響程度,可忽略。
2.3 結(jié) 論
綜上論述,?脫硫廢水回用至撈渣機(jī)系統(tǒng)在安全上風(fēng)險(xiǎn)可控,具備操作條件,公司在進(jìn)行相關(guān)改造,對脫硫廢水進(jìn)行綜合利用,解決脫硫廢水處置難題。
3濕式撈渣機(jī)自動(dòng)補(bǔ)水裝置改造方案
3.1 撈渣機(jī)原補(bǔ)水方式
改造前撈渣機(jī)的補(bǔ)水水源為工業(yè)水, 補(bǔ)水方式為定時(shí)就地手動(dòng)補(bǔ)水, 運(yùn)行每值根據(jù)負(fù)荷不同情況對一級水封進(jìn)行補(bǔ)水并溢流至二級水封,二級水封不單獨(dú)進(jìn)行補(bǔ)水,一般僅通過一級水封補(bǔ)水時(shí)溢流進(jìn)行補(bǔ)充, 二級水封通過渣水循環(huán)泵將渣水池內(nèi)水打回二級水封, 從而保持二級水封水的連續(xù)溢流狀態(tài)。 在此基礎(chǔ)上對撈渣機(jī)補(bǔ)水進(jìn)行綜合利用自動(dòng)改造。
3.2 改造方案
(1)因二級水封水直接冷卻煤粉燃燒后生產(chǎn)的灰渣 ,對水源品質(zhì)要求低,故將脫硫廢水引致煤泥沉淀池,利用原有煤泥沉淀池內(nèi)含煤廢水輸送泵將排至其內(nèi)的脫硫廢水回收至渣水池, 對鍋爐二級水封水進(jìn)行補(bǔ)充, 實(shí)現(xiàn)該部分水源的綜合利用。 管路規(guī)格尺寸保持與原有泵出口管路一致,并增加對煤泥沉淀池和渣水池的液位監(jiān)視點(diǎn), 且在管路中安裝手動(dòng)隔離門和電動(dòng)門以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)切換,簡圖如圖 3。
改造后系統(tǒng)運(yùn)行簡述:
①煤泥沉淀池輸送泵至含煤廢水自動(dòng): 當(dāng)煤泥沉淀池液位高時(shí),聯(lián)鎖開啟煤泥沉淀池至含煤廢水電動(dòng)門,并啟動(dòng)輸送泵(輸送泵一運(yùn)一備),液位低時(shí)聯(lián)鎖停止輸送泵,并關(guān)閉煤泥沉淀池至含煤廢水電動(dòng)門。
②煤泥沉淀池輸送泵至渣水池自動(dòng): 當(dāng)渣水池液位低時(shí),聯(lián)鎖關(guān)閉煤泥沉淀池至含煤廢水電動(dòng)門, 聯(lián)鎖開啟煤泥沉淀池至渣水池電動(dòng)門,并啟動(dòng)輸送泵,向渣水池補(bǔ)水,直至渣水池液位恢復(fù)正常水位(若煤泥沉淀池液位低則閉鎖輸送泵啟動(dòng),并觸發(fā)報(bào)警)。
(2)保留原工業(yè)水補(bǔ)水至一級水封管路 ,并新增一路工業(yè)水補(bǔ)水至一級水封管路,規(guī)格尺寸與原有補(bǔ)水管路保持一致,管路上安裝手動(dòng)隔離閥和電動(dòng)閥以實(shí)現(xiàn)檢修隔離和遠(yuǎn) 方操作,增加兩個(gè)一級水封液位監(jiān)視點(diǎn),液位計(jì)安裝于一級水封槽對角,簡圖如圖 4。
改造后系統(tǒng)運(yùn)行簡述:一級水封槽液位有任何一點(diǎn)低時(shí),聯(lián)鎖開啟開啟一級水封補(bǔ)水電動(dòng)門進(jìn)行補(bǔ)水, 當(dāng)補(bǔ)充至一級水封高液位時(shí),補(bǔ)水自動(dòng)停止。
(3)二級水封通過渣水循環(huán)泵將渣水池內(nèi)水打回二級水封,從而保持二級水封水的連續(xù)溢流狀態(tài),并將渣水循環(huán)泵增設(shè)低液位保護(hù),保證渣水循環(huán)泵的運(yùn)行安全性。
4脫硫廢水再利用及撈渣機(jī)自動(dòng)補(bǔ)水裝置的優(yōu)點(diǎn)
(1)脫硫廢水系統(tǒng)產(chǎn)生的大量廢水無法綜合合理利用 。 脫硫廢水通過煤泥沉淀池可回用至撈渣機(jī)二級水封, 解決部分脫硫廢水利用問題。
(2)實(shí)現(xiàn)了渣水池及一級水封液位的自動(dòng)控制 ,減輕了運(yùn)行人員的就地操作工作量。
(3)使渣水池及一級水封液位 “可視 ”,提高了機(jī)組設(shè)備運(yùn)行的可靠性。
5本方案帶來的社會效益與經(jīng)濟(jì)效益
社會效益:環(huán)境保護(hù),社會效益顯著。 此項(xiàng)技術(shù)將為節(jié)約水資源和保護(hù)環(huán)境發(fā)揮積極作用。
經(jīng)濟(jì)效益:根據(jù)西安熱工院水平衡報(bào)告,孟津電廠兩臺鍋爐撈渣機(jī)的補(bǔ)水量為 26m3/h(包括鏈條沖洗 、水封補(bǔ)水 、蒸發(fā) 、渣攜帶)。 按照兩臺機(jī)組全年利用小時(shí)數(shù) 3300h,機(jī)組負(fù)荷率60%估算 ,每年可回收利用脫硫廢水 26×3300×0.6=51480t,每噸水按照單價(jià) 2.5 元計(jì)算,全年可節(jié)約水資源 12.87 萬元。