某化工廠催化劑生產(chǎn)廢水含有大量NO3--N,單股廢水NO3--N質量濃度達到1350mg/L,影響了全廠綜合污水處理場正常運行。車間采用厭氧流化床生物反應器進行脫NO3--N預處理,實際運行結果表明,該工藝對高濃度NO3--N廢水具有良好的去除效果,NO3--N去除率達90%以上,出水水質穩(wěn)定,可滿足綜合污水處理場接收要求。同時,工程采用高濃度廢堿液作為碳源,含氨廢水作為氮源,節(jié)約藥劑投加成本,降低了裝置運行費用。
隨著GB31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》和GB31571—2015《石油化學工業(yè)污染物排放標準》的出臺,開始對企業(yè)排口總氮濃度提出了要求,如何處理氨氮外其他形態(tài)含氮廢水成為化工企業(yè)迫切需要解決的問題之一。
南京某化工廠催化劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量含硝酸根沖洗廢水,硝態(tài)氮(NO3--N)質量濃度可達1350mg/L,且水量波動大,對后續(xù)生化系統(tǒng)造成嚴重沖擊。
企業(yè)借鑒流化床和移動床處理含氮廢水研究與經(jīng)驗,選擇厭氧流化床生物脫氮工藝處理高濃度NO3--N廢水,通過載體提高反硝化菌濃度,并通過流化床反應器強化傳質和產(chǎn)物釋放,極大提高了反硝化脫氮效率,經(jīng)過中試取得較好處理效果,然后展開工程化應用。
1、廢水水量水質
高濃度NO3--N廢水主要來自企業(yè)的催化劑生產(chǎn)廢水,根據(jù)廢水中硝酸根含量,又選擇含有大量有機物的廢堿液補充碳源,含氨廢水作為氮營養(yǎng)源。具體水質、水量見表1。
表1廢水水量及主要水質參數(shù)
根據(jù)表1水量統(tǒng)計,混合后廢水總量為170m3/h,考慮間斷水量、不可預見量和設計余量等因素,確定處理裝置的建設規(guī)模為200m3/h。出水水質根據(jù)中試情況,按下列指標進行考核,設計進出水水質指標見表2。
表2設計進出水水質指標
2、工藝流程
本著節(jié)省占地和投資的原則,根據(jù)廢水實際情況,企業(yè)選擇了以厭氧流化床生物脫氮反應器為核心的處理工藝,工藝路線為廢水緩沖池→營養(yǎng)調節(jié)池→pH值調節(jié)池→厭氧流化床反應器→出水監(jiān)控池的。其主要工藝流程見圖1。
圖1工藝流程
由于生產(chǎn)裝置排出的催化劑廢水、廢堿液、含氨廢水的為間斷進水,各股來水分別進入緩沖池進行調節(jié)和儲存,再由泵提升至營養(yǎng)調節(jié)池。營養(yǎng)調節(jié)池用來對各股來水進行均質與調節(jié),并對混合后的廢水碳、氮、磷質量比進行調整。
調整碳、氮、磷質量比的物質主要為廢堿液、含氨廢水及磷酸二氫鈉,如果產(chǎn)生廢堿液的生產(chǎn)裝置停車,則采用在營養(yǎng)調節(jié)池中添加甲醇供給碳源。營養(yǎng)調節(jié)池出水進入中和池,中和池用來中和各股來水的pH值,并將混合后的廢水pH值控制在4左右,由于引入堿性較強的廢堿液做碳源,需要投加硫酸對廢水pH值進一步調整。
廢水經(jīng)營養(yǎng)物質調節(jié)、pH值調節(jié)后進入3套并聯(lián)的厭氧流化床生物反應器進行高效生物反硝化反應。反硝化出水通過頂部溢流堰自流進入出水監(jiān)控池,出水監(jiān)控池中設有NO3--N和pH值監(jiān)測儀表,監(jiān)測合格后通過提升泵送至綜合污水處理場進一步處理達標排放。
3、主要處理構筑物及設備參數(shù)
3.1厭氧流化床生物反應器
厭氧流化床生物反應器利用生物反硝化反應去除污水中的硝酸根。厭氧流化床生物反應器包括進水分配系統(tǒng)、回流系統(tǒng)、出水堰以及監(jiān)測系統(tǒng),結構見圖2。
圖2厭氧流化床生物反應器結構
廢水首先進入?yún)捬趿骰卜磻魃喜康囊缌鞑?,與反應器出水進行混合,再通過反應器外循環(huán)泵回流到反應器的底部。反應器進水pH值控制在4.0左右,可中和反硝化產(chǎn)生的大量堿度,使反應器內(nèi)的pH值控制在反硝化反應的適宜范圍內(nèi)。
通過大比例出水回流保證了載體流化狀態(tài),強化營養(yǎng)物質的傳質,也有利于反硝化產(chǎn)生的氮氣和堿度的釋放。同時厭氧流化床反應器配備了進水分配系統(tǒng),通過進水濾頭保證了反應器內(nèi)流態(tài)穩(wěn)定。
在厭氧流化床反應器內(nèi),污水中的硝酸根和有機物進行著高效的生物反硝化反應,與傳統(tǒng)反硝化水池相比,厭氧流化床生物反應器具有如下優(yōu)點:①NO3--N負荷高、啟動快、能耗低、抗沖擊負荷能力強;②可以在高水力負荷下運行;③處理槽內(nèi)污泥濃度高,容積負荷高,反應器采用塔式結構,節(jié)省占地。
本工程設置3套并聯(lián)的厭氧流化床生物反應器,SS304不銹鋼塔式結構,反應器尺寸為Ф6m×25m,內(nèi)部填充了一定比例的0.3~0.5mm高密度載體。每個反應器配有3臺外循環(huán)泵,2用1備,每臺泵流量260m3/h,揚程20m。
厭氧流化床生物反應器操作參數(shù):設計流量為66.7m3/h,進水pH值4.0,出水pH值7.0~8.0,反應溫度15~37℃,NO3--N容積負荷4~5kg/(m3·d)。3.2營養(yǎng)調節(jié)池營養(yǎng)調節(jié)池1座,鋼筋混凝土結構,內(nèi)防腐,地上式(地下2m),尺寸為21m×19m×6.5m,HRT為10.5h。池內(nèi)配置水下攪拌機4臺,電機功率5.5kW。
營養(yǎng)調節(jié)池操作參數(shù)如下:污水溫度15~35℃,營養(yǎng)控制ρ(C)∶ρ(N(NO3--N))為(3~4)∶1,ρ(C)∶ρ(N(NH3-N))∶ρ(P)為300∶5∶1。
3.3pH值調節(jié)池中和池1座(分2格),鋼筋混凝土結構,內(nèi)防腐,單格尺寸為5m×5m×6.5m,HRT為45min。每格配立式攪拌機1臺,電機功率15kW。
3.4出水監(jiān)控池
出水監(jiān)控池1座,鋼筋混凝土結構。尺寸為24m×8m×2m,有效容積為285m3。出水池中設置pH分析儀、NO3--N分析儀、COD分析儀以及在線溫度監(jiān)測儀,監(jiān)測出水水質情況。
4、設計創(chuàng)新點
本工程借鑒國內(nèi)外生物流化床脫氮技術[1-3],采用厭氧流化床生物處理技術處理高濃度NO3--N廢水,并設計成塔式生物流化床反應器,通過大回流比,處理高濃度含NO3--N化工廢水,節(jié)省占地。與其他生物脫氮工藝相比,生物流化床反應器具有容積負荷高、傳質速度快、抗沖擊能力強、占地面積小、運行穩(wěn)定等優(yōu)點,在流化床反應器內(nèi)進行反硝化反應,硝酸鹽被有效去除。
為節(jié)省反硝化所需碳源,本項目引入了廢堿液,與傳統(tǒng)工藝采用甲醇、葡萄糖等作為碳源,費用更低,安全性更好。荊建波等[4]在厭氧脫硝流體化床技術處理NO3--N廢水研究中利用高濃度RD有機廢水代替甲醇做碳源時,NO3--N去除效果基本不受影響,仍保持良好去除能力。
朱海興等[5]以某煉油廠廢堿液為碳源,采用短程硝化-反硝化法處理低碳高氨氮廢水,2h內(nèi)可將硝化階段產(chǎn)生的NO3--N基本去除,去除率達95.1%。肖思海等[6]利用剩余污泥在厭氧水解酸化階段產(chǎn)生的高濃度有機酸作為系統(tǒng)內(nèi)碳源,替代了外碳源的投加,在解決碳源不足問題的同時實現(xiàn)污泥的減量化與資源化利用。
由此可見,尋找廢堿液等物質代替甲醇作為碳源是可行的,且可節(jié)約運行成本。本工程特意在本企業(yè)內(nèi)部篩選適合做碳源和氮源的廢水,通過現(xiàn)場試驗比選,最后選擇高濃度廢堿液作為碳源,含氨廢水作為氮源,達到了“以污治污、變廢為寶”的目的。
5運行情況
該工程從建設完工后經(jīng)調試,目前已運行近1a,廢水處理效果見表3。
表3實際進出水水質及處理效果
由表3可以看出,廢水實際進水水質在設計范圍內(nèi),實際出水水質穩(wěn)定,廢水COD,NO3--N,NH3-N去除率分別為88.1%,91.3%,80.3%,各項指標達到設計要求,廢水經(jīng)脫氮處理后的出水:ρ(NO3--N)≤100mg/L,ρ(COD)≤500mg/L,ρ(NH3-N)≤15mg/L,減輕了該公司綜合污水處理場處理負荷,保證了整個污水系統(tǒng)穩(wěn)定運行。本工程總投資為3683.4萬元,其中土建費用938.3萬元,設備費用1229.7萬元,其他費用1515.4萬元。
6結論
(1)采用厭氧流化床生物技術處理高硝態(tài)氮化工廢水,運行結果表明:出水NO3--N,COD,NO3--N質量濃度分別低于100,500,15mg/L,滿足該公司綜合污水處理場接管要求。
(2)厭氧流化床生物反應器中反硝化菌附著在細小的載體表面,對高NO3--N化工廢水具有良好的去除效果,NO3--N去除率達90%以上,為廢水中總氮的達標排放做出重要貢獻。
(3)本工程采用高濃度廢堿液作為碳源,含氨廢水作為氮源,節(jié)約藥劑投加成本,達到了“以污治污、變廢為寶”的目的。