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某電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)措施

作者:陳貴華  
評(píng)論: 更新日期:2022年03月05日

本文主要針對(duì)燃煤發(fā)電廠脫硫廢水傳統(tǒng)三聯(lián)箱處理系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,本著保達(dá)標(biāo)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,降低成本的目的,提出并采取了一系列改進(jìn)措施,取得了良好運(yùn)行效果和經(jīng)驗(yàn)。

1前言

燃煤電廠脫硫廢水處理多采用傳統(tǒng)的三聯(lián)箱處理系統(tǒng),該系統(tǒng)存在處理能力低,加藥類別多且量大,設(shè)備運(yùn)行可行性低等問(wèn)題。另外,脫硫廢水處理系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí),雖然產(chǎn)生的污泥量不大,但由于污泥特性具有粘結(jié)性較強(qiáng),表面收水快的特點(diǎn),離心脫水機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定、維護(hù)量大、維護(hù)成本高,且污泥在裝載、運(yùn)輸過(guò)程中易造成污染。

作者首先對(duì)傳統(tǒng)三聯(lián)箱脫硫廢水系統(tǒng)做了簡(jiǎn)要的概述,然后對(duì)脫硫系統(tǒng)廢水存在的問(wèn)題進(jìn)行具體的分析,提出了一系列的改進(jìn)措施,包括壓濾機(jī)改為離心脫水機(jī)、大幅降低廢水產(chǎn)生量、根據(jù)污泥成份回收等,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,大大降低了運(yùn)行成本,對(duì)同類型燃煤電廠具有重要的借鑒意義。

2某電廠傳統(tǒng)脫硫廢水三聯(lián)箱處理系統(tǒng)

某電廠地處珠三角負(fù)荷中心區(qū),裝機(jī)容量為4×320MW燃煤發(fā)電機(jī)組,燃用煤種主要是神木混煤和山西大混煤種,其煤種含硫量較低,收到基硫份控制在0.6%以下的低硫煤,實(shí)際硫份大部分時(shí)間在0.4%-0.5%之間,脫硫裝置入口二氧化硫長(zhǎng)期維持在800mg/Nm3-1000mg/Nm3之間。

脫硫廢水是燃煤電廠煙氣濕法脫硫后排放的工藝廢水。含有大量的煙塵、堿性物質(zhì)、懸浮物及其他有害物質(zhì),必須進(jìn)行綜合處理,才能達(dá)到國(guó)家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。脫硫廢水的水量及水質(zhì)與脫硫工藝、燃料成分、煙氣條件及石灰石等多種因素有關(guān)。脫硫廢水處理系統(tǒng)的廢水入口參數(shù)由以上因素確定。

脫硫裝置內(nèi)的廢水在不斷循環(huán)的過(guò)程中會(huì)富集重金屬元素V、Ni、Mg和Cl-等,一方面加速脫硫設(shè)備的腐蝕,另一方面影響石膏的品質(zhì),因此,脫硫裝置排放一定量的廢水,進(jìn)入脫硫廢水處理系統(tǒng),經(jīng)中和、絮凝、沉淀和過(guò)濾等處理過(guò)程,達(dá)標(biāo)后排放。

吸收塔的石膏漿液通過(guò)水力漩流器濃縮,濃縮后的石膏液進(jìn)入真空皮帶脫水機(jī),水力漩流器分離出來(lái)的溢流液一部分則返回吸收塔循環(huán)使用,另一部分進(jìn)入廢水漩流器,廢水漩流器分離出來(lái)的溢流液進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)。

煙氣脫硫工程設(shè)獨(dú)立的廢水處理系統(tǒng),裝置處理按1~4號(hào)機(jī)組FGD的容量設(shè)計(jì)(假定3、4號(hào)機(jī)脫硫水量水質(zhì)同1、2號(hào)機(jī)),一次建成,處理出力為40t/h。中和箱、沉降箱、絮凝箱、濃縮/澄清器、出水箱、石灰乳制備系統(tǒng)、各類加藥裝置、各類水泵、各類攪拌裝置、板框壓濾機(jī)或離心脫水機(jī)等。

3 存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

因?yàn)槊摿驈U水中含有大量的成分是懸浮物,導(dǎo)致系統(tǒng)加藥量大、運(yùn)行費(fèi)用高、污泥量大,且污泥不論是通過(guò)板框式壓濾機(jī)還是離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水,運(yùn)行過(guò)程中都極易出現(xiàn)問(wèn)題,主要問(wèn)題如下:

問(wèn)題一:脫硫廢水實(shí)際排放量長(zhǎng)期維持在25t/h,工藝水消耗量大,造成水資源的浪費(fèi),同時(shí)又使得廢水處理系統(tǒng)特別是污泥系統(tǒng)設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行,故障頻發(fā)。

改進(jìn)措施:脫硫廢水排放的主要目的之一就是排出吸收塔經(jīng)循環(huán)濃縮后的Cl-,因?yàn)镃l-濃度過(guò)高一方面加速脫硫設(shè)備的腐蝕,另一方面影響石膏的品質(zhì)。根據(jù)2018年電廠化學(xué)監(jiān)督對(duì)吸收塔和脫硫廢水出水箱的化驗(yàn)結(jié)果,Cl-濃度大部分時(shí)間在1000mg/L-2000mg/L,最低值達(dá)到367mg/L,最高值達(dá)到7833mg/L,距20000mg/L的控制指標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。

通過(guò)調(diào)研省內(nèi)電廠兩臺(tái)600MW機(jī)組,脫硫廢水系統(tǒng)每小時(shí)的排放量?jī)H8t/h左右,為了降低脫硫廢水的排放量,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,通過(guò)關(guān)閉廢水旋流器部分旋流子進(jìn)出口并調(diào)整廢水給料泵電機(jī)頻率以調(diào)整旋流器入口壓力維持在130kPa左右,將進(jìn)入廢水系統(tǒng)的流量由22t/h兩次降低至目前的9.6t/h,每年可減少脫硫廢水的排放量約10萬(wàn)噸,單此項(xiàng)就可節(jié)約工藝水的消耗量約10萬(wàn)噸/年,節(jié)約用水成本35萬(wàn)元。而吸收塔的Cl-濃度沒(méi)有出現(xiàn)較大幅度的上升,基本維持在1000mg/L-2500mg/L的水平,不會(huì)影響脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

問(wèn)題二:脫硫廢水處理系統(tǒng)經(jīng)澄清濃縮后的泥漿送入板框式壓濾機(jī)壓縮后的污泥含水量大,且極易粘結(jié)在板框內(nèi),無(wú)法正常運(yùn)行。

改進(jìn)措施:利用電廠“一爐一塔”脫硫提效改造項(xiàng)目機(jī)會(huì),將原板框式壓濾機(jī)改為進(jìn)口離心脫水機(jī),并將污泥輸送泵由螺桿泵改為離心式漿液輸送泵,保證了經(jīng)澄清池濃縮后的泥漿順利輸送至離心脫水機(jī),經(jīng)離心脫水機(jī)脫水后的污泥可達(dá)到呈半干狀態(tài)成型,滿足裝載外運(yùn)的要求。

問(wèn)題三:將板框式壓濾機(jī)改為離心脫水機(jī)后,離心脫水機(jī)由于進(jìn)料濃度不均勻,多次由于過(guò)力矩造成脫水機(jī)保護(hù)跳閘和機(jī)械保護(hù)銷斷裂,造成離心脫水機(jī)無(wú)法正常運(yùn)行。

改進(jìn)措施:因?yàn)殡x心脫水機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速達(dá)3000轉(zhuǎn)/分,對(duì)進(jìn)料的均勻性要求較高,而污泥輸送泵抽吸澄清池底部濃縮污泥直接泵入脫水機(jī)螺旋內(nèi)部,抽吸的污泥濃度非常不均勻,極易導(dǎo)致離心脫水機(jī)因扭力過(guò)大而跳閘或者直接折斷保護(hù)銷。

為了解決脫水機(jī)進(jìn)料不均勻的問(wèn)題,采取了將中和箱切換出來(lái),泥漿輸送泵出來(lái)的漿液先送入中和箱,利用中和箱設(shè)置的攪拌器將漿液攪拌均勻,在中和箱下半部分的進(jìn)料口改接自流至離心脫水機(jī)入口,并在管路系統(tǒng)中加裝流量計(jì),只要注意在離心脫水機(jī)啟動(dòng)時(shí)緩慢增加流量,在入口含固量3%-5%之間,流量可以達(dá)到脫水機(jī)額定流量運(yùn)行,出泥的干濕度也可保證裝載外運(yùn)的要求。

在確保維護(hù)到位的情況下,解決了離心脫水機(jī)不能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行這一難題。

問(wèn)題四:脫硫廢水系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥清運(yùn)成本高,每年約花費(fèi)50萬(wàn)元的清運(yùn)費(fèi)用。

改進(jìn)措施:因近年來(lái)燃煤電廠的經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑,在節(jié)能減排的大環(huán)境下,如何開(kāi)源節(jié)流,減少成本支出成為燃煤電廠內(nèi)部挖掘潛力的重要手段。經(jīng)過(guò)對(duì)脫硫廢水系統(tǒng)污泥的化驗(yàn)分析,其中:CaSO4·2H2O(石膏)含量87.88%,碳酸鈣含量1.42%。僅比脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的石膏中CaSO4·2H2O含量小約5%。

考慮將澄清池的污泥經(jīng)污泥輸送泵送回漿液回收罐,由漿液回收泵送回吸收塔,將其中的石膏和碳酸鈣回收利用,使脫硫廢水污泥與石膏一同排出至真空皮帶脫水機(jī)脫水后作為石膏綜合利用。

問(wèn)題五:澄清濃縮池刮板機(jī)故障率偏高,投運(yùn)以來(lái)出現(xiàn)過(guò)一次刮板拉筋斷裂損壞,兩次主軸連接處斷焊脫落和提升機(jī)構(gòu)損壞無(wú)法提升,刮板機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)渦輪箱齒輪斷裂無(wú)法正常投運(yùn)。

改進(jìn)措施:經(jīng)分析,問(wèn)題的關(guān)鍵在于澄清池?zé)o泥位標(biāo)記,經(jīng)澄清的污泥由刮泥機(jī)刮入中心泥坑內(nèi)如沒(méi)有及時(shí)被污泥輸送泵抽吸,勢(shì)必導(dǎo)致污泥厚度增加,大大增加刮泥機(jī)的運(yùn)行負(fù)載,這也是造成刮泥機(jī)多次損壞的主要原因。

通過(guò)上述第一項(xiàng)措施已大大減少了脫硫廢水的排放量,即減少了污泥的產(chǎn)生量。同時(shí)對(duì)刮泥機(jī)進(jìn)行以下技術(shù)改造:

一是傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)置有扭矩限制儀,在刮泥機(jī)運(yùn)行時(shí),一旦超負(fù)荷工作可以輸出開(kāi)關(guān)量信號(hào)給控制箱停機(jī)報(bào)警檢修,在刮泥機(jī)正常運(yùn)行時(shí)可以在DCS上觀察看到工作扭矩的線性變化;

二是改造刮泥板至少250mm高及相關(guān)角度設(shè)置,保證整個(gè)刮泥效果并能起到污泥濃縮后輸送至中心泥孔排出效果。

三是為確保刮泥效果刮泥機(jī)刮板為Z型構(gòu)造,且合理分布于兩組長(zhǎng)刮臂上并在主軸轉(zhuǎn)動(dòng)一圈時(shí)同一位置可以刮集污泥2次,相鄰前后兩塊刮板刮泥軌跡需首位重疊,泥坑位置刮板需伸入到泥坑內(nèi);

四是為防止中心泥坑的污泥板結(jié),在中心泥坑內(nèi)需設(shè)置有小刮板適當(dāng)攪動(dòng)泥坑內(nèi)的污泥,便于管道排泥,并設(shè)置固定支撐保證主軸運(yùn)行過(guò)程的穩(wěn)定及同心度;

五是刮泥機(jī)傳動(dòng)主軸及刮泥機(jī)主軸為過(guò)盈配合聯(lián)軸器鏈接,可以高效的滿足強(qiáng)度的要求傳遞扭矩,并保證運(yùn)行過(guò)程中不易脫落;

六是在刮泥機(jī)的主軸傳動(dòng)機(jī)構(gòu)上設(shè)置有可以手動(dòng)提升的裝置,在必要的情況下可以手動(dòng)操作提升刮泥板分層刮集污泥,提升范圍保證有0-300mm的提升行程。

以上問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重地影響到脫硫廢水系統(tǒng)的正常運(yùn)行,且造成投入大、成本高,為了解決這些長(zhǎng)期困擾電廠環(huán)保、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的問(wèn)題,技術(shù)人員近幾年來(lái)進(jìn)行了一系統(tǒng)的改進(jìn)措施,并取得了較為明顯的效果。

4 結(jié)束語(yǔ)

脫硫廢水排放的目的主要是控制吸收塔漿液中的氯離子、重金屬含量,電廠通過(guò)化學(xué)化驗(yàn)監(jiān)督脫硫廢水中氯離子濃度和重金屬的含量,結(jié)合機(jī)組的運(yùn)行小時(shí)數(shù),及時(shí)調(diào)整脫硫廢水的流量,使脫硫廢水的流量由較大固定不變流量調(diào)整為動(dòng)態(tài)排放,大大減少了系統(tǒng)對(duì)工藝水的需求量,同時(shí)也減輕了脫硫廢水系統(tǒng)設(shè)備的處理壓力。

另外通過(guò)將脫硫廢水澄清濃縮后的漿液回收回吸收塔,使污泥與石膏一起排出,由真空皮帶脫水機(jī)脫水,可以取消絮凝劑和離心脫水機(jī)等處理設(shè)備,大大降低了運(yùn)行維護(hù)成本。經(jīng)初步測(cè)算,年可節(jié)約用水、維護(hù)費(fèi)用、污泥清運(yùn)費(fèi)用、加藥費(fèi)用等上百萬(wàn)元。

運(yùn)行實(shí)踐表明,改造后的脫硫廢水沉淀處理方式對(duì)脫硫石膏和漿液無(wú)不良影響。且可以通過(guò)調(diào)整脫硫廢水排放量來(lái)調(diào)整吸收塔漿液中的氯離子和重金屬含量,極大地改善了脫硫廢水系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。

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