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某電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)措施

作者:陳貴華  
評論: 更新日期:2022年03月05日

本文主要針對燃煤發(fā)電廠脫硫廢水傳統(tǒng)三聯(lián)箱處理系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題,本著保達(dá)標(biāo)的同時實現(xiàn)節(jié)能減排,降低成本的目的,提出并采取了一系列改進(jìn)措施,取得了良好運行效果和經(jīng)驗。

1前言

燃煤電廠脫硫廢水處理多采用傳統(tǒng)的三聯(lián)箱處理系統(tǒng),該系統(tǒng)存在處理能力低,加藥類別多且量大,設(shè)備運行可行性低等問題。另外,脫硫廢水處理系統(tǒng)在運行時,雖然產(chǎn)生的污泥量不大,但由于污泥特性具有粘結(jié)性較強(qiáng),表面收水快的特點,離心脫水機(jī)運行不穩(wěn)定、維護(hù)量大、維護(hù)成本高,且污泥在裝載、運輸過程中易造成污染。

作者首先對傳統(tǒng)三聯(lián)箱脫硫廢水系統(tǒng)做了簡要的概述,然后對脫硫系統(tǒng)廢水存在的問題進(jìn)行具體的分析,提出了一系列的改進(jìn)措施,包括壓濾機(jī)改為離心脫水機(jī)、大幅降低廢水產(chǎn)生量、根據(jù)污泥成份回收等,實現(xiàn)了節(jié)能降耗,大大降低了運行成本,對同類型燃煤電廠具有重要的借鑒意義。

2某電廠傳統(tǒng)脫硫廢水三聯(lián)箱處理系統(tǒng)

某電廠地處珠三角負(fù)荷中心區(qū),裝機(jī)容量為4×320MW燃煤發(fā)電機(jī)組,燃用煤種主要是神木混煤和山西大混煤種,其煤種含硫量較低,收到基硫份控制在0.6%以下的低硫煤,實際硫份大部分時間在0.4%-0.5%之間,脫硫裝置入口二氧化硫長期維持在800mg/Nm3-1000mg/Nm3之間。

脫硫廢水是燃煤電廠煙氣濕法脫硫后排放的工藝廢水。含有大量的煙塵、堿性物質(zhì)、懸浮物及其他有害物質(zhì),必須進(jìn)行綜合處理,才能達(dá)到國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。脫硫廢水的水量及水質(zhì)與脫硫工藝、燃料成分、煙氣條件及石灰石等多種因素有關(guān)。脫硫廢水處理系統(tǒng)的廢水入口參數(shù)由以上因素確定。

脫硫裝置內(nèi)的廢水在不斷循環(huán)的過程中會富集重金屬元素V、Ni、Mg和Cl-等,一方面加速脫硫設(shè)備的腐蝕,另一方面影響石膏的品質(zhì),因此,脫硫裝置排放一定量的廢水,進(jìn)入脫硫廢水處理系統(tǒng),經(jīng)中和、絮凝、沉淀和過濾等處理過程,達(dá)標(biāo)后排放。

吸收塔的石膏漿液通過水力漩流器濃縮,濃縮后的石膏液進(jìn)入真空皮帶脫水機(jī),水力漩流器分離出來的溢流液一部分則返回吸收塔循環(huán)使用,另一部分進(jìn)入廢水漩流器,廢水漩流器分離出來的溢流液進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)。

煙氣脫硫工程設(shè)獨立的廢水處理系統(tǒng),裝置處理按1~4號機(jī)組FGD的容量設(shè)計(假定3、4號機(jī)脫硫水量水質(zhì)同1、2號機(jī)),一次建成,處理出力為40t/h。中和箱、沉降箱、絮凝箱、濃縮/澄清器、出水箱、石灰乳制備系統(tǒng)、各類加藥裝置、各類水泵、各類攪拌裝置、板框壓濾機(jī)或離心脫水機(jī)等。

3 存在問題及改進(jìn)措施

因為脫硫廢水中含有大量的成分是懸浮物,導(dǎo)致系統(tǒng)加藥量大、運行費用高、污泥量大,且污泥不論是通過板框式壓濾機(jī)還是離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水,運行過程中都極易出現(xiàn)問題,主要問題如下:

問題一:脫硫廢水實際排放量長期維持在25t/h,工藝水消耗量大,造成水資源的浪費,同時又使得廢水處理系統(tǒng)特別是污泥系統(tǒng)設(shè)備超負(fù)荷運行,故障頻發(fā)。

改進(jìn)措施:脫硫廢水排放的主要目的之一就是排出吸收塔經(jīng)循環(huán)濃縮后的Cl-,因為Cl-濃度過高一方面加速脫硫設(shè)備的腐蝕,另一方面影響石膏的品質(zhì)。根據(jù)2018年電廠化學(xué)監(jiān)督對吸收塔和脫硫廢水出水箱的化驗結(jié)果,Cl-濃度大部分時間在1000mg/L-2000mg/L,最低值達(dá)到367mg/L,最高值達(dá)到7833mg/L,距20000mg/L的控制指標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。

通過調(diào)研省內(nèi)電廠兩臺600MW機(jī)組,脫硫廢水系統(tǒng)每小時的排放量僅8t/h左右,為了降低脫硫廢水的排放量,實現(xiàn)節(jié)能降耗,通過關(guān)閉廢水旋流器部分旋流子進(jìn)出口并調(diào)整廢水給料泵電機(jī)頻率以調(diào)整旋流器入口壓力維持在130kPa左右,將進(jìn)入廢水系統(tǒng)的流量由22t/h兩次降低至目前的9.6t/h,每年可減少脫硫廢水的排放量約10萬噸,單此項就可節(jié)約工藝水的消耗量約10萬噸/年,節(jié)約用水成本35萬元。而吸收塔的Cl-濃度沒有出現(xiàn)較大幅度的上升,基本維持在1000mg/L-2500mg/L的水平,不會影響脫硫系統(tǒng)的正常運行。

問題二:脫硫廢水處理系統(tǒng)經(jīng)澄清濃縮后的泥漿送入板框式壓濾機(jī)壓縮后的污泥含水量大,且極易粘結(jié)在板框內(nèi),無法正常運行。

改進(jìn)措施:利用電廠“一爐一塔”脫硫提效改造項目機(jī)會,將原板框式壓濾機(jī)改為進(jìn)口離心脫水機(jī),并將污泥輸送泵由螺桿泵改為離心式漿液輸送泵,保證了經(jīng)澄清池濃縮后的泥漿順利輸送至離心脫水機(jī),經(jīng)離心脫水機(jī)脫水后的污泥可達(dá)到呈半干狀態(tài)成型,滿足裝載外運的要求。

問題三:將板框式壓濾機(jī)改為離心脫水機(jī)后,離心脫水機(jī)由于進(jìn)料濃度不均勻,多次由于過力矩造成脫水機(jī)保護(hù)跳閘和機(jī)械保護(hù)銷斷裂,造成離心脫水機(jī)無法正常運行。

改進(jìn)措施:因為離心脫水機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速達(dá)3000轉(zhuǎn)/分,對進(jìn)料的均勻性要求較高,而污泥輸送泵抽吸澄清池底部濃縮污泥直接泵入脫水機(jī)螺旋內(nèi)部,抽吸的污泥濃度非常不均勻,極易導(dǎo)致離心脫水機(jī)因扭力過大而跳閘或者直接折斷保護(hù)銷。

為了解決脫水機(jī)進(jìn)料不均勻的問題,采取了將中和箱切換出來,泥漿輸送泵出來的漿液先送入中和箱,利用中和箱設(shè)置的攪拌器將漿液攪拌均勻,在中和箱下半部分的進(jìn)料口改接自流至離心脫水機(jī)入口,并在管路系統(tǒng)中加裝流量計,只要注意在離心脫水機(jī)啟動時緩慢增加流量,在入口含固量3%-5%之間,流量可以達(dá)到脫水機(jī)額定流量運行,出泥的干濕度也可保證裝載外運的要求。

在確保維護(hù)到位的情況下,解決了離心脫水機(jī)不能長期穩(wěn)定運行這一難題。

問題四:脫硫廢水系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥清運成本高,每年約花費50萬元的清運費用。

改進(jìn)措施:因近年來燃煤電廠的經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑,在節(jié)能減排的大環(huán)境下,如何開源節(jié)流,減少成本支出成為燃煤電廠內(nèi)部挖掘潛力的重要手段。經(jīng)過對脫硫廢水系統(tǒng)污泥的化驗分析,其中:CaSO4·2H2O(石膏)含量87.88%,碳酸鈣含量1.42%。僅比脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的石膏中CaSO4·2H2O含量小約5%。

考慮將澄清池的污泥經(jīng)污泥輸送泵送回漿液回收罐,由漿液回收泵送回吸收塔,將其中的石膏和碳酸鈣回收利用,使脫硫廢水污泥與石膏一同排出至真空皮帶脫水機(jī)脫水后作為石膏綜合利用。

問題五:澄清濃縮池刮板機(jī)故障率偏高,投運以來出現(xiàn)過一次刮板拉筋斷裂損壞,兩次主軸連接處斷焊脫落和提升機(jī)構(gòu)損壞無法提升,刮板機(jī)轉(zhuǎn)動渦輪箱齒輪斷裂無法正常投運。

改進(jìn)措施:經(jīng)分析,問題的關(guān)鍵在于澄清池?zé)o泥位標(biāo)記,經(jīng)澄清的污泥由刮泥機(jī)刮入中心泥坑內(nèi)如沒有及時被污泥輸送泵抽吸,勢必導(dǎo)致污泥厚度增加,大大增加刮泥機(jī)的運行負(fù)載,這也是造成刮泥機(jī)多次損壞的主要原因。

通過上述第一項措施已大大減少了脫硫廢水的排放量,即減少了污泥的產(chǎn)生量。同時對刮泥機(jī)進(jìn)行以下技術(shù)改造:

一是傳動系統(tǒng)設(shè)置有扭矩限制儀,在刮泥機(jī)運行時,一旦超負(fù)荷工作可以輸出開關(guān)量信號給控制箱停機(jī)報警檢修,在刮泥機(jī)正常運行時可以在DCS上觀察看到工作扭矩的線性變化;

二是改造刮泥板至少250mm高及相關(guān)角度設(shè)置,保證整個刮泥效果并能起到污泥濃縮后輸送至中心泥孔排出效果。

三是為確保刮泥效果刮泥機(jī)刮板為Z型構(gòu)造,且合理分布于兩組長刮臂上并在主軸轉(zhuǎn)動一圈時同一位置可以刮集污泥2次,相鄰前后兩塊刮板刮泥軌跡需首位重疊,泥坑位置刮板需伸入到泥坑內(nèi);

四是為防止中心泥坑的污泥板結(jié),在中心泥坑內(nèi)需設(shè)置有小刮板適當(dāng)攪動泥坑內(nèi)的污泥,便于管道排泥,并設(shè)置固定支撐保證主軸運行過程的穩(wěn)定及同心度;

五是刮泥機(jī)傳動主軸及刮泥機(jī)主軸為過盈配合聯(lián)軸器鏈接,可以高效的滿足強(qiáng)度的要求傳遞扭矩,并保證運行過程中不易脫落;

六是在刮泥機(jī)的主軸傳動機(jī)構(gòu)上設(shè)置有可以手動提升的裝置,在必要的情況下可以手動操作提升刮泥板分層刮集污泥,提升范圍保證有0-300mm的提升行程。

以上問題已經(jīng)嚴(yán)重地影響到脫硫廢水系統(tǒng)的正常運行,且造成投入大、成本高,為了解決這些長期困擾電廠環(huán)保、經(jīng)濟(jì)運行的問題,技術(shù)人員近幾年來進(jìn)行了一系統(tǒng)的改進(jìn)措施,并取得了較為明顯的效果。

4 結(jié)束語

脫硫廢水排放的目的主要是控制吸收塔漿液中的氯離子、重金屬含量,電廠通過化學(xué)化驗監(jiān)督脫硫廢水中氯離子濃度和重金屬的含量,結(jié)合機(jī)組的運行小時數(shù),及時調(diào)整脫硫廢水的流量,使脫硫廢水的流量由較大固定不變流量調(diào)整為動態(tài)排放,大大減少了系統(tǒng)對工藝水的需求量,同時也減輕了脫硫廢水系統(tǒng)設(shè)備的處理壓力。

另外通過將脫硫廢水澄清濃縮后的漿液回收回吸收塔,使污泥與石膏一起排出,由真空皮帶脫水機(jī)脫水,可以取消絮凝劑和離心脫水機(jī)等處理設(shè)備,大大降低了運行維護(hù)成本。經(jīng)初步測算,年可節(jié)約用水、維護(hù)費用、污泥清運費用、加藥費用等上百萬元。

運行實踐表明,改造后的脫硫廢水沉淀處理方式對脫硫石膏和漿液無不良影響。且可以通過調(diào)整脫硫廢水排放量來調(diào)整吸收塔漿液中的氯離子和重金屬含量,極大地改善了脫硫廢水系統(tǒng)的運行狀況。

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