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某自備電廠生產(chǎn)廢水回用預(yù)處理工藝優(yōu)化

作者:盧劍 等  
評(píng)論: 更新日期:2022年03月05日

某自備電廠擬將主要循環(huán)水排污水和純水站反滲透濃水混合后,利用反滲透脫鹽設(shè)備處理后進(jìn)行綜合回用。由于廢水水質(zhì)復(fù)雜,硬度等致垢性離子及COD等有機(jī)污染物含量均較高,進(jìn)入反滲透系統(tǒng)前必須對(duì)其進(jìn)行有效預(yù)處理,以降低膜表面發(fā)生結(jié)垢和有機(jī)污堵的風(fēng)險(xiǎn)。

本文采用石灰軟化-高效纖維過(guò)濾-超濾預(yù)處理工藝對(duì)循環(huán)水排污水和純水站反滲透濃水進(jìn)行預(yù)處理,探討了預(yù)處理工藝中加酸調(diào)節(jié)pH值與進(jìn)入高效纖維過(guò)濾器的先后順序?qū)︻A(yù)處理效果的影響,確定了最佳的預(yù)處理工藝,可使預(yù)處理出水水質(zhì)濁度<2,淤泥密度指數(shù)SDI<3,滿足反滲透系統(tǒng)進(jìn)水要求。

為治理和保護(hù)水環(huán)境,某自備電廠開(kāi)展了以廢水綜合利用為核心的節(jié)水工作,擬采用反滲透工藝對(duì)廠內(nèi)循環(huán)水排污水和純水站反滲透濃水進(jìn)行脫鹽回用處理,其產(chǎn)水用作化工純水站系統(tǒng)補(bǔ)充水,濃水作為乙炔發(fā)生器水源,以減少外排水量,提高水利用率。

由于循環(huán)水排污水和反滲透濃水的硬度等致垢性離子較高,且水中含有有機(jī)物、微生物等,若其直接進(jìn)入反滲透系統(tǒng),易導(dǎo)致反滲透膜表面發(fā)生結(jié)垢,同時(shí)存在有機(jī)物污堵風(fēng)險(xiǎn)。因此,進(jìn)入反滲透系統(tǒng)前需要對(duì)廢水進(jìn)行有效預(yù)處理。

目前,關(guān)于廢水預(yù)處理工藝的研究主要圍繞改變混凝劑的種類(lèi)、投加量和攪拌時(shí)間等混凝條件來(lái)進(jìn)行,而預(yù)處理工藝中加酸調(diào)節(jié)pH值以及進(jìn)入高效纖維過(guò)濾器的先后順序?qū)︻A(yù)處理效果的影響鮮有報(bào)道。

為保證試驗(yàn)結(jié)果具有工程應(yīng)用價(jià)值,本文在實(shí)際設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上,強(qiáng)化了試驗(yàn)條件,對(duì)循環(huán)水排污水和純水站反滲透濃水混合水樣進(jìn)行石灰軟化處理試驗(yàn)和超濾預(yù)處理工藝試驗(yàn),分析了石灰軟化處理試驗(yàn)出水調(diào)節(jié)pH值與進(jìn)入高效纖維過(guò)濾器順序?qū)Τ瑸V出水淤泥密度指數(shù)(SDI)的影響,以期為石灰軟化-高效纖維過(guò)濾-超濾-反滲透組合工藝的實(shí)際應(yīng)用提供參考。

1預(yù)處理工藝及試驗(yàn)水質(zhì)

1.1預(yù)處理工藝

該廠將循環(huán)水排污水和反滲透濃水混合后,采用“石灰混凝-高效纖維過(guò)濾-超濾-反滲透”工藝,工藝流程如圖1所示。設(shè)計(jì)處理規(guī)模為:循環(huán)水排污水流量88m3/h,反滲透濃水流量102m3/h,總廢水處理量為190m3/h。

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圖1廢水預(yù)處理工藝流程

1.2試驗(yàn)水質(zhì)

該廠2種廢水的主要水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表1。由表1可見(jiàn):該廠循環(huán)水排污水的總硬度為12.82mmol/L,鈣硬度為6.26mmol/L,總堿度為6.75mmol/L;反滲透濃水的總硬度為14.97mmol/L,鈣硬度為7.37mmol/L,總堿度為9.21mmol/L。這2種水質(zhì)的廢水具有較強(qiáng)的結(jié)垢傾向,進(jìn)入反滲透系統(tǒng)前必須進(jìn)行軟化處理,盡可能降低水中鈣、鎂等致垢性離子含量。

表1廢水主要水質(zhì)

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該廠廢水綜合處理系統(tǒng)工程改造后,在純水站除鹽水產(chǎn)量不變的前提下,由于廢水綜合處理系統(tǒng)反滲透產(chǎn)水替代純水站部分反滲透進(jìn)水,純水站反滲透濃水量實(shí)際可降至74m3/h,循環(huán)水排污水水量仍為88m3/h。同時(shí),根據(jù)表1可知,反滲透濃水的含鹽量、硬度及堿度均高于循環(huán)水排污水,水質(zhì)更差。因此,為強(qiáng)化試驗(yàn)條件,使試驗(yàn)結(jié)果更具指導(dǎo)意義,此次廢水預(yù)處理試驗(yàn)水樣為循環(huán)水排污水與反滲透濃水按體積比1:1混合制得,主要水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表2。

表2試驗(yàn)水樣主要水質(zhì)指標(biāo)

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2試驗(yàn)方法

2.1石灰軟化處理試驗(yàn)

將試驗(yàn)水樣放入5個(gè)1000mL的燒杯中,分別加入不同劑量的混凝劑PFS后劇烈攪拌(攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速為260r/min);5min后加入不同劑量的氧化鈣,快速攪拌20min(攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速為160r/min);然后,加入不同劑量的非離子型高分子助凝劑聚丙烯酰胺(PAM),慢速攪拌10min(攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速為75r/min),靜置10min(循環(huán)水補(bǔ)充水)或25min(循環(huán)水)后,用移液管取上清液分析濁度,用定性濾紙過(guò)濾水樣,分析堿度、硬度和pH值等。

1) 首先,試驗(yàn)確定最佳石灰加藥量及其處理?xiàng)l件,包括選擇最佳pH值、靜置沉淀時(shí)間等。石灰加藥量可根據(jù)公式(1)計(jì)算得到,并在計(jì)算值的基礎(chǔ)上進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。

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2)確定最佳混凝劑PFS加藥量。

3)確定最佳助凝劑PAM加藥量。

2.2石灰軟超濾預(yù)處理試驗(yàn)

將經(jīng)過(guò)石灰軟化最佳工況處理后的水樣經(jīng)高效纖維過(guò)濾器過(guò)濾并調(diào)節(jié)pH值后進(jìn)行超濾試驗(yàn),分析加酸調(diào)節(jié)pH值與進(jìn)入高效纖維過(guò)濾器順序?qū)Τ瑸V產(chǎn)水SDI的影響。

3試驗(yàn)結(jié)果與分析

3.1石灰軟化處理試驗(yàn)

3.1.1石灰投加量?jī)?yōu)選

取一定量的試驗(yàn)水樣放入6個(gè)1000mL燒杯中(各燒杯內(nèi)水樣為1000mL,下同),分別加入15mg/L的PFS、0.25mg/L的PAM以及不同劑量石灰進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)以總堿度、硬度等去除效果為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),定性濾紙過(guò)濾后分析堿度、硬度和pH值。石灰有效投加量試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

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圖2石灰有效投加量試驗(yàn)結(jié)果

由圖2可知,在石灰加藥量為400mg/L左右時(shí),出水水質(zhì)相對(duì)最好,總堿度降低58.38%,鈣硬度、總硬度去除率分別為41.80%、38.93%,出水濁度低于3NTU。

3.1.2PFS投加量?jī)?yōu)選試驗(yàn)

取一定量的試驗(yàn)水樣放入6個(gè)1000mL的燒杯中,分別加入400mg/L石灰、0.25mg/L的PAM以及不同劑量的PFS進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)以濁度、總磷去除效果為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。

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圖3 PFS有效投加量試驗(yàn)結(jié)果

由圖3可知,在PFS投加量大于10mg/L時(shí),繼續(xù)增加PFS投加量總磷去除率變化較小,出水濁度和COD去除率反而降低??梢?jiàn),PFS的最佳投加量可取10mg/L,此時(shí)出水濁度、COD和總磷去除率分別為76.67%、27.78%和78.11%,處理效果較好。

3.1.3PAM投加量?jī)?yōu)選試驗(yàn)

取一定量的試驗(yàn)水樣放入6個(gè)1000mL的燒杯中,分別加入400mg/L石灰、10mg/LPFS以及不同劑量的PAM進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。

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圖4 PAM有效投加量試驗(yàn)結(jié)果

由圖4可見(jiàn),助凝劑PAM投加量為0.20mg/L時(shí)出水濁度最低,繼續(xù)提高助凝劑的投加量,出水濁度反而上升。因此,助凝劑PAM投加量可選擇0.20mg/L。另外,試驗(yàn)過(guò)程中添加助凝劑后,礬花明顯變大,沉降速度加快。

根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果,確定石灰軟化預(yù)處理工藝的最佳工況為:石灰、PFS、助凝劑PAM添加量分別為400、10、0.20mg/L。

3.2超濾預(yù)處理工藝試驗(yàn)

在石灰軟化最佳工況下水樣的pH值升高至10.50左右,在進(jìn)入超濾處理單元之前,需加酸將水樣的pH值調(diào)低,以降低后續(xù)反滲透的結(jié)垢傾向。試驗(yàn)通過(guò)改變加酸調(diào)節(jié)pH值與進(jìn)入高效纖維過(guò)濾器順序得到不同的預(yù)處理效果,以超濾產(chǎn)水的SDI值和濁度作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

由表3可見(jiàn):采用工藝1,后續(xù)超濾產(chǎn)水的SDI偏高,不能滿足反滲透進(jìn)水要求;而采用工藝2即石灰混凝澄清處理出水經(jīng)過(guò)高效纖維過(guò)濾器,再調(diào)節(jié)pH值,超濾出水能滿足后續(xù)反滲透系統(tǒng)進(jìn)水SDI<3的要求。

表3超濾預(yù)處理工藝試驗(yàn)結(jié)果

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這可能是由于:在加酸調(diào)節(jié)pH值的過(guò)程中,由于酸的加入降低了水的pH值,部分析出且未完全沉降的有機(jī)物絮體發(fā)生了溶解,影響了水中CaCO3等膠體團(tuán)塊的增長(zhǎng),因而減小了混凝-軟化過(guò)程的速率;同時(shí),水中投加混凝劑后,CaCO3等膠體形成粗分散顆粒沉淀需要較長(zhǎng)的時(shí)間,工藝1未將沉淀物質(zhì)充分分離,混凝過(guò)程不完全,水中殘留的雜質(zhì)含量較高,導(dǎo)致出水SDI增大,加劇了后續(xù)膜污堵的風(fēng)險(xiǎn)。因此,根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,建議采用工藝2作為該廠超濾預(yù)處理工藝。采用工藝2后超濾產(chǎn)水主要水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表4。

表4超濾產(chǎn)水主要水質(zhì)指標(biāo)

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由表4可知,石灰軟化處理能去除水中的暫時(shí)硬度,卻不能降低水中的永久硬度。原水經(jīng)石灰軟化后可將堿度降至較低水平,出水可通過(guò)加酸調(diào)節(jié)pH值達(dá)到7~8,出水堿度小于1mmol/L,在堿度較低的情況下,殘留的硬度不會(huì)導(dǎo)致反滲透結(jié)垢。

4結(jié)論與建議

本文依據(jù)某自備電廠循環(huán)水排污水和純水站反滲透濃水水質(zhì)及該廠現(xiàn)有水處理系統(tǒng)的特點(diǎn)設(shè)計(jì)了廢水回用方案,并通過(guò)石灰軟化預(yù)處理試驗(yàn)和超濾預(yù)處理試驗(yàn),確定了軟化藥劑最佳投加量和超濾預(yù)處理工藝路線。

1)采用該廠生產(chǎn)副產(chǎn)品CaO作為軟化劑進(jìn)行石灰-混凝澄清試驗(yàn)時(shí),出水水質(zhì)較好,在最佳試驗(yàn)條件下,PFS加藥量為10mg/L、CaO有效加藥量為400mg/L、助凝劑PAM加藥量0.20mg/L,總堿度降低58.38%,鈣硬度和總硬度去除率分別為41.80%和38.93%,濁度的去除效果也相對(duì)較好。

2)將循環(huán)水排污水與反滲透濃水混合水樣經(jīng)石灰軟化-高效纖維過(guò)濾器處理后,再加酸調(diào)節(jié)pH值至8.30,該水作為超濾進(jìn)水的運(yùn)行工況下,超濾產(chǎn)水滿足反滲透裝置的水質(zhì)要求。

3)對(duì)反滲透進(jìn)水采用石灰-混凝澄清工藝作為軟化預(yù)處理工藝時(shí),應(yīng)通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)來(lái)確定石灰-混凝處理的條件及相關(guān)預(yù)處理的步驟,否則可能會(huì)加劇后續(xù)膜系統(tǒng)的污堵。

4)在電廠實(shí)際運(yùn)行中,建議澄清池出水先經(jīng)過(guò)濾處理,待水質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定后,再調(diào)節(jié)pH值,以確保加酸量和pH值的精確控制。另外,對(duì)于實(shí)際生產(chǎn)中遇到的過(guò)濾器結(jié)垢問(wèn)題,可采用過(guò)濾器反洗加酸的形式進(jìn)行反洗。

5)由于不同地區(qū)電廠的水源水水質(zhì)差別較大,因此各廠節(jié)水和廢水治理技術(shù)路線應(yīng)從電廠的實(shí)際出發(fā),建議開(kāi)展相關(guān)工藝模擬試驗(yàn)研究,為電廠節(jié)水和廢水治理方案的制定提供依據(jù)。

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