白泥是造紙廠在堿回收過(guò)程中苛化階段產(chǎn)生的一種廢渣,其主要成分是CaCO3,外觀為灰白色,無(wú)異味。目前,國(guó)內(nèi)外的大中型硫酸鹽紙漿廠普遍采用將洗滌后的白泥用回轉(zhuǎn)窯煅燒生產(chǎn)石灰的處置方法。然而煅燒白泥需采用重油、天然氣等優(yōu)質(zhì)燃料,同時(shí)要求白泥回轉(zhuǎn)窯具有較高的性能,操作控制復(fù)雜,生產(chǎn)能力較低,燒制石灰成本較高。因此,許多工廠即使有此煅燒處理設(shè)備,也會(huì)部分外購(gòu)石灰,而將白泥部分或全部排放,對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染[1]。
利用白泥代替石灰石生產(chǎn)普通硅酸鹽水泥是白泥綜合利用中取得的較為成功的經(jīng)驗(yàn)之一[2-3],大量使用白泥不僅可以解決二次污染,而且可以減輕燒制水泥時(shí)對(duì)石灰石原料的需求,節(jié)約資源,但需對(duì)水泥生產(chǎn)工藝及配方做一定的調(diào)整。駐馬店市白云紙業(yè)有限公司機(jī)制紙年產(chǎn)能30萬(wàn)噸,制漿采用堿法麥草漿連續(xù)蒸煮工藝。黑液經(jīng)堿回收處理后,日產(chǎn)干基白泥約80t。為保護(hù)環(huán)境,合理利用和節(jié)約資源,減少固體廢物污染,自2012年開始,我公司對(duì)以白泥配料生產(chǎn)水泥熟料進(jìn)行了試驗(yàn)和研究,后大量應(yīng)用到工業(yè)窯爐生產(chǎn)中,取得了較好的效果。
1實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)
1.1原材料與熟料組分設(shè)計(jì)
1)白泥
白泥取自駐馬店市白云紙業(yè)有限公司,其化學(xué)成分及重金屬含量見表1。
表1白泥化學(xué)成分及重金屬含量
由表1可看出,白泥中的CaO含量為42.7%,SiO2含量為7.82%,可為燒制熟料提供鈣質(zhì)和硅質(zhì)原料;白泥中R2O含量為1.3%,當(dāng)替代石灰石的比例較高時(shí)需考慮堿含量對(duì)窯爐連續(xù)安全運(yùn)轉(zhuǎn)及水泥耐久性的影響。白泥含水量在45%左右,處置過(guò)程需考慮其堆放與輸送。白泥中含有一定量的N、P和微量的重金屬,幾乎不存在有機(jī)雜質(zhì)[4]。
2)實(shí)驗(yàn)室制備硅酸鹽水泥熟料采用的工業(yè)原料有:白泥、黏土、砂巖、轉(zhuǎn)爐渣、石灰石、粉煤灰等,各原料主要化學(xué)成分見表2。選取熟料率值:KH=0.89±0.02,n=2.6±0.1,P=1.65±0.1。
表2原料化學(xué)成分%
1.2生料制備
將各原料烘干后按表3中設(shè)定配合比混勻,在試驗(yàn)小磨機(jī)中磨細(xì),細(xì)度控制在0.08mm方孔篩篩余小于15%,制得試驗(yàn)生料。其化學(xué)成分見表4。將所制備的生料加水拌合,制得Φ60mm×8mm的料餅,烘干,備燒。
表3生料配料方案 %
表4生料化學(xué)成分和熟料率值
1.3熟料煅燒及水泥制備
將試樣料餅在硅鉬棒電爐中煅燒,煅燒條件為1450℃煅燒50min,爐內(nèi)降溫至1300℃取出,急冷至室溫,制得熟料。熟料化學(xué)成分、率值及礦物組成見表5。
表5試驗(yàn)水泥熟料化學(xué)成分、率值和礦物組成
1.4白泥配料燒制熟料的微觀結(jié)構(gòu)及物理性能
1.4.1試驗(yàn)方法
1)熟料的粉磨:將試驗(yàn)熟料在Ф500mm×500mm標(biāo)準(zhǔn)小磨中與二水石膏一起磨細(xì)至比表面積(350±10)m2/kg,0.08mm篩余不大于4%,制成P˙I型硅酸鹽水泥后進(jìn)行試驗(yàn),水泥中SO3含量在2.0%~2.5%范圍內(nèi)。
2)凝結(jié)時(shí)間及安定性:按GB/T1346—2011規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。
3)將試樣按水灰比0.30加水,成型20mm×20mm×20mm凈漿試體,標(biāo)準(zhǔn)條件養(yǎng)護(hù),分別測(cè)定其3d、7d、28d齡期的抗壓強(qiáng)度;用S-2500型掃描電子顯微鏡和反光顯微鏡觀察水化產(chǎn)物的形貌。
1.4.2試驗(yàn)結(jié)果分析及討論
1)實(shí)驗(yàn)室燒制熟料的物理性能見表6。
表6熟料的物理性能
從表6中可看出,摻白泥燒制的熟料與不摻白泥燒制的熟料相比,在熟料率值基本不變的情況下,標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、抗折強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度相近,摻白泥對(duì)熟料物理性能基本沒有影響。
2)白泥配料燒制的水泥熟料的SEM照片
圖1是白泥配料燒制的水泥熟料的SEM圖片。
圖1B熟料的SEM照片
由圖1可見,阿利特和貝利特礦物結(jié)晶良好,輪廓清晰。阿利特礦物含量在50%~60%,多數(shù)呈完整的六方板狀,大小在20~50μm之間;貝利特相約占10%~20%,尺寸在30~40μm之間,為近乎球形的顆粒;中間相填充在阿利特和貝利特晶粒之間,連接較好,孔隙較少。
3)不同水化齡期漿體的SEM照片
圖2不同水化齡期漿體的SEM照片
圖2是摻白泥燒制熟料的水泥漿體不同水化齡期的SEM照片。
由圖2可知,水化3d的水化產(chǎn)物主要為C-S-H凝膠、AFt以及板狀Ca(OH)2,此時(shí)漿體結(jié)構(gòu)較疏松,孔隙率較大;隨水化齡期的增長(zhǎng),生成的C-S-H凝膠量進(jìn)一步增加,結(jié)構(gòu)更加緊密;水化28d后,生成的C-S-H凝膠與針狀A(yù)Ft晶體交錯(cuò)搭接,使結(jié)構(gòu)變得密實(shí)[5-6]。其水化過(guò)程與不摻白泥的硅酸鹽水泥熟料的水化過(guò)程基本一致。
2白泥在實(shí)際工業(yè)窯爐中的試驗(yàn)和應(yīng)用
由于白泥水分含量高,故我公司在礦山石灰石破碎機(jī)南側(cè)低洼空地處建設(shè)一座30m×70m的白泥封閉堆棚。白泥由汽車直接運(yùn)至堆棚內(nèi),白泥由鏟車喂入料倉(cāng)內(nèi),經(jīng)計(jì)量后輸送到石灰石破碎機(jī)下料口處。再經(jīng)石灰石皮帶輸送到公司石灰石預(yù)均化堆棚進(jìn)行生料配料粉磨。
根據(jù)日產(chǎn)熟料與白泥廢料的數(shù)量比例,2012年9~11月我公司進(jìn)行了白泥工業(yè)窯爐試驗(yàn),熟料率值為KH=0.89±0.02,n=2.6±0.1,P=1.55±0.1,與未協(xié)同處置白泥時(shí)的控制指標(biāo)相同。工業(yè)試驗(yàn)期間的生料配比、熟料成分、熟料物理性能及使用前后的廢氣環(huán)保檢測(cè)數(shù)據(jù)如表7~11所示。
表7生料配料中各原料的配比%
表8熟料成分分析%
表9 熟料物理性能
表10使用前后廢氣排放檢測(cè)結(jié)果對(duì)比mg/Nm3
表11熟料重金屬離子溶出量的測(cè)試分析mg/L
通過(guò)以上的數(shù)據(jù)可以看出:該條件下白泥用于替代少量石灰石進(jìn)行生料配料,對(duì)熟料的煅燒和質(zhì)量沒有造成不利影響;在線檢測(cè)儀的檢測(cè)數(shù)據(jù)表明,煅燒過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣污染物含量正常,滿足GB4915—2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求;原材料帶入有機(jī)物在熟料高溫煅燒時(shí)徹底分解,微量重金屬等有害物經(jīng)過(guò)回轉(zhuǎn)窯高溫煅燒后大部分被固化在熟料礦物的晶體結(jié)構(gòu)中,形成不溶解的礦物質(zhì),浸出率很小,極限溶出浸出液能夠滿足Ⅲ類地表水標(biāo)準(zhǔn)。研究表明,微量元素存在,能不同程度地降低液相黏度的表面張力,有利于水泥熟料的燒成,并且重金屬元素在水泥熟料中的固化率非常高[7],不會(huì)造成環(huán)境污染。
2012年開始在我公司5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線進(jìn)行試驗(yàn),回轉(zhuǎn)窯規(guī)格Φ4.8m×72m,生料磨為德國(guó)伯利休斯公司的RMR57/28/55立磨,CLM2120煤磨,2012年試驗(yàn)期間處置用白泥0.67萬(wàn)噸。2013年1月開始正常使用,2013年共處置白泥3.88萬(wàn)噸。2014年白泥的處置量達(dá)7.1萬(wàn)噸,到2015年4月底已經(jīng)處置白泥12.9萬(wàn)噸。期間未因處置白泥對(duì)熟料煅燒及水泥產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響,尾氣排放完全達(dá)到國(guó)家相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。因此,將白泥應(yīng)用于水泥工業(yè)窯爐,不但處理了白云紙業(yè)產(chǎn)生的白泥,為我公司節(jié)約了礦山資源,也節(jié)省了廢渣處理費(fèi)用,保護(hù)了環(huán)境。
3結(jié)論
1)紙廠白泥可以部分代替石灰石配料用于水泥熟料的生產(chǎn)。
2)在不改變熟料礦物組成的條件下,利用水泥回轉(zhuǎn)窯處理紙廠白泥,對(duì)熟料性能沒有產(chǎn)生不利影響,環(huán)境排放指標(biāo)也符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。該處置方式實(shí)現(xiàn)了白泥固廢處理的減量化、資源化和無(wú)害化,且不會(huì)產(chǎn)生二次污染。