合成類藥物生產廢水中普遍存在惰性苯環(huán)、雜環(huán)類等結構的化合物,其中部分物質或其水解、代謝產物具有殺菌性,直接進行生化處理一般無法獲得理想的效果,是較難處理的廢水種類之一。
甲氧芐啶作為磺胺類藥物的增效劑,既可作為人用藥,也可作為獸用藥,目前其主流的合成工藝路線如圖 1所示。
在該藥物合成過程中有不少的原料、中間體、產物及溶劑在物料壓濾、洗滌工序中會以SS或溶解的狀態(tài)被帶出。
某年產甲氧芐啶200t的制藥企業(yè),其廢水原本是經(jīng)簡單處理后,使用汽車運送至專業(yè)污水處理廠進行進一步處理。
但在國家越發(fā)重視環(huán)保問題的背景下,該處理方式已不能滿足政策要求,且外協(xié)處理費用逐年顯著增加。對此,企業(yè)決定自行建設1套廢水處理裝置。
1 廢水水量和水質
依據(jù)企業(yè)目前的生產狀況統(tǒng)計,企業(yè)產生的由高濃度廢水、低濃度廢水及其他廢水所組成的混合廢水大約為100 m3/d,各類廢水進水水量和水質見表 1。
廢水處理工程年操作日按330 d考慮,采用24 h連續(xù)運行。
為滿足處理后廢水向附近水體的直接排放,處理出水需達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級A標準,即COD≤50 mg/L、BOD5≤10 mg/L、氨氮≤5 mg/L、總氮≤15 mg/L。
2 工藝流程
2.1 方案選擇
由于混合后廢水中大部分的SS可溶,為節(jié)省投資和運行費用,取消了初沉池,在每年停產檢修期間,對系統(tǒng)進行清淤工作。
根據(jù)同類型企業(yè)的廢水治理經(jīng)驗,在工藝上著重加強預處理,以削減大量的COD,提高B/C。
結合廢水特性,預處理首選Fe/C微電解或Fenton氧化,為充分降解難生化物質,設計為Fe/C+H2O2串聯(lián)模式,構筑物緊湊,試劑利用率高。
經(jīng)過預處理后的廢水仍會含有較高的COD,設計采用上流式厭氧污泥床(UASB)+立式氧化槽+循環(huán)活性污泥系統(tǒng)(CASS)聯(lián)合生化工藝進行深化處理,使出水水質穩(wěn)定達標。
2.2 工藝流程
工藝流程見圖 2。
3 主要構筑物及參數(shù)
3.1 廢水調節(jié)池
鋼筋混凝土結構,14 m×4 m×3 m×1座,HRT=24 h。用以均質廢水。
3.2 調酸池
鋼筋混凝土結構,6 m×3 m×3 m×1座,HRT=10 h。調節(jié)pH至3.9~4.3,以滿足鐵碳床處理要求。
3.3 鐵碳床
Q235-A結構,D 2 m×6.2 m×2座,HRT=9 h。通過鐵碳微電解反應,提高廢水的可生化性。
3.4 雙氧水氧化塔
Q235-A結構,D 2 m×3.5 m×2座,HRT=5 h。向塔內投加雙氧水進行氧化反應,即Fenton反應,利用氧化自由基氧化有機氨氮,提高廢水可生化性,同時去除大量的COD。
3.5 中和沉淀池
鋼筋混凝土結構,D 4 m×3.2 m×1座,HRT=6 h。投加石灰乳調節(jié)pH至7.0~7.5,以生成吸附能力較強的Fe(OH)3沉淀,使水得以澄清;并以硫酸鈣的形式去除硫酸根,防止厭氧過程中硫化氫中毒。
3.6 中間調節(jié)池
鋼筋混凝土結構,12 m×2.5 m×3 m×1座,HRT=18 h。在此過程中確保殘留的雙氧水分解殆盡,減少對后續(xù)厭氧反應的影響。池形狹長,后半段兼具部分缺氧池或水解池功能。
3.7 UASB反應塔
Q235-A結構,D 5.5 m×4 m×2座,兩塔串聯(lián)運行,設計容積負荷5.0 kgCOD/(m3·d)。通過UASB反應塔進一步提高廢水B/C,其在去除大部分COD的同時,還具有一定的脫氮作用。
3.8 立式氧化槽
鋼筋混凝土結構,D 5 m×5 m×2座,HRT=25 h。立式氧化槽相當于1個豎起來的氧化溝,可以進一步去除COD,降低氨氮和總氮含量。
3.9 水解池
鋼筋混凝土結構,D 5 m×3.5 m×1座,HRT=15 h。該處理單元可使廢水中難降解物質進一步變成易降解物質,為后續(xù)深度處理做好準備。
3.10 CASS池
鋼筋混凝土結構,10 m×4 m×3.5 m,HRT=16 h。通過這種改進型的SBR工藝,可以有針對性地去除廢水中特定目標,使排水達標。
3.11 復合過濾器
一級過濾為重力式石英砂過濾,設計流速3 m/h,Q235-A結構,D 2.8 m×1.5 m×2座,交替運行;二級過濾為連續(xù)微濾,設計出水量6 t/h,產水率≥92%;三級過濾為顆?;钚蕴窟^濾,僅當二級過濾出水不滿足排放標準時啟用。
4 調試及運行效果
整個工藝中,UASB單元是決定處理效果的關鍵步驟,其污泥接種的好壞將會直接影響調試周期。
UASB接種污泥為周邊其他制藥企業(yè)消化池及濃縮池污泥,如此可以較好地縮短適應期時間。污泥含水率96%,共計80 m3,UASB有效體積為160 m3,接種污泥質量濃度約為20 kgMLSS/m3。
按操作習慣,分成3個階段進行啟動,耗時約80 d。
第1階段為10 d適應期,以較低的容積負荷使菌類適應新的水質。控制初始進水量約為10 m3/d,進水COD大致在800~1 200 mg/L,控制pH,防止過度酸化導致產甲烷菌失活或死亡。
逐步提高進水量,到第10天時約為30 m3/d,COD去除率逐步提升至35%~45%,同時沼氣收集罐中有可觀測的沼氣產出。
第2階段約50 d生長期,逐步提高容積負荷,使菌類進入對數(shù)繁殖區(qū)。前25 d,進水量從30 m3/d提升至65 m3/d,進水COD從800~1 200 mg/L均勻提高至4 500~5 500 mg/L。后25 d,進水量從65 m3/d提升至80 m3/d,進水COD從4 500~5 500 mg/L均勻提高至9 000~11 000 mg/L。COD去除率約為50%~60%。
第3階段約20 d成型期,容積負荷達到設計值范圍,并形成較好的污泥顆粒和優(yōu)勢菌類。前10 d,維持進水COD約為9 000~11 000 mg/L,進水量從80 m3/d提升至90~100 m3/d。后10 d,維持容積負荷為4.5~5.5 kgCOD/(m3·d),觀察運行穩(wěn)定性。COD去除率穩(wěn)定在80%~90%。
5 實施效果
穩(wěn)定運行期間,各處理單元的運行效果如表 2所示。
由表 2可知,處理出水基本滿足設計要求,主要關注指標達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級A標準。
6 效益分析
6.1 廢水處理效益
生產廢水外運處理時,處理費為35元/m3(含運費和裝卸費)。自建處理水站后,廢水處理費為25元/m3,其中Fe/C+H2O2的運行成本為16.8元/m3,其他工序運行成本6.7元/m3,人工成本0.5元/m3(大部分工作由現(xiàn)有車間人員兼職),污泥處理成本1.0元/m3,每年可節(jié)約處理費用33萬元。
6.2 中水回用效益
生產中,原料藥精制車間用水須滿足制藥行業(yè)GMP標準,應使用純化水,用量約為10 t/d。使用達標處理廢水作為原水制取純化水,原水用量約為15 t/d;其他工序和車間人員非飲用水則可使用廢水處理系統(tǒng)最后過濾水,用量約為80 t/d,每年可節(jié)省用水成本約19.8萬元。
6.3 沼氣利用效益
項目之初,考慮到安全性和穩(wěn)定性,設計系統(tǒng)產生的沼氣暫時采用火炬燃燒的方式進行處理,每天產生的沼氣量約為400 m3。后期將其引到鍋爐燃燒,則可以替代約0.5 t標煤,每年可節(jié)省燃料成本約11.55萬元。
7 結語
實踐證明,利用Fe/C+H2O2+聯(lián)合生化工藝處理制藥廢水,尤其是高COD、低B/C、高有機氨氮廢水可行。該廢水處理工程充分利用各個單元的處理優(yōu)勢,使廢水污染因子參數(shù)得到有效降低,最終達標排放,且運行費用在合理的、企業(yè)可接受的范圍內。