摘要:以寶鋼焦化廢水生化出水為研究對象,采用膜生物反應(yīng)器/納濾/反滲透(MBR/NF/RO)裝置進行了深度處理及廢水回用的中試研究,并對中試裝置進行了工業(yè)化改造。中試裝置及工業(yè)化裝置的運行結(jié)果表明,膜工藝深度處理焦化廢水在技術(shù)上是可行的,采用的MBR/NF/RO中試裝置實現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定處理,出水滿足《寶鋼企業(yè)內(nèi)部工業(yè)水水質(zhì)標準》(YBFH001010010),COD、電導(dǎo)率的去除率分別達到98.7%、95.2%;經(jīng)過改進后的工業(yè)化裝置在焦化廢水生化出水深度處理中也得到了成功應(yīng)用,工業(yè)化裝置運行穩(wěn)定,產(chǎn)水率大于60%,出水水質(zhì)優(yōu)于YBFH001010010要求,并已用作循環(huán)水系統(tǒng)的補充水;經(jīng)過對改進后的工業(yè)化裝置運行的能源消耗及藥劑成本核算,焦化廢水深度處理的成本為4.66元/t。
關(guān)鍵詞:焦化廢水 膜工藝 深度處理 污水回用
焦化廢水是煤在煉焦過程以及煤氣凈化、副產(chǎn)品回收過程中產(chǎn)生的廢水,其成分復(fù)雜,含有多種有機和無機污染物,如氨氮、酚、氰化物、硫氰酸鹽、多環(huán)芳烴以及長鏈脂肪族化合物等,是典型的難降解有機廢水[1-4]。焦化廢水處理多以生化或生化與物化混凝聯(lián)合方式為主,經(jīng)過處理后的出水應(yīng)達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)后進行排放[5-8]。而隨著國家環(huán)保法規(guī)的日趨嚴格,《上海市污水綜合排放標準》(DB31/199—2009)以及《煉焦行業(yè)工業(yè)污染物排放標準》(GB16171—2012)相繼頒布實施,焦化廢水達標排放也面臨著更大的壓力和挑戰(zhàn)。
膜分離技術(shù)近年來發(fā)展迅速,在物料分離、海水淡化、城市污水回用等方面取得了非常廣泛的應(yīng)用,但在焦化廢水深度處理領(lǐng)域的研究和應(yīng)用還鮮有報道[9-15]。筆者以上海寶鋼化工有限公司焦化廢水經(jīng)生化處理后的出水作為研究對象,通過中試裝置系統(tǒng)評估了膜工藝應(yīng)用于焦化廢水深度處理及回用的可行性,并在此基礎(chǔ)上進行了工程化應(yīng)用,實現(xiàn)了工業(yè)化裝置連續(xù)穩(wěn)定的運行。
1材料與方法
1.1廢水水質(zhì)
以焦化廢水經(jīng)過生化處理后的出水為污水回用的研究對象,該出水水質(zhì)狀況如表1所示。
1.2中試裝置及工業(yè)化裝置
焦化廢水回用中試裝置處理能力為10m3/h,其工藝流程如圖1所示。焦化廢水經(jīng)過A/O生化處理后的出水通過膜生物反應(yīng)器(MBR)對其中的難降解有機物進一步降解,同時去除出水中的懸浮固體,以滿足后續(xù)膜處理的要求。MBR出水經(jīng)過多介質(zhì)過濾器后進入后續(xù)的納濾/反滲透(NF/RO)系統(tǒng)進行處理。為防止膜受到微生物的污染,分別投加殺菌劑(NaClO)、還原劑(NaHSO3)以及阻垢劑,投加質(zhì)量濃度分別為4、2、4mg/L。
在10m3/h處理規(guī)模的中試裝置基礎(chǔ)上,對焦化廢水回用的工業(yè)化應(yīng)用工藝流程進行了改造優(yōu)化,如圖2所示。工業(yè)化裝置的設(shè)計處理能力為150m3/h,生化出水首先經(jīng)過混凝(投加1500mg/L的硫酸鋁和4mg/L的聚丙烯酰胺(PAM))進一步去除水中的有機物及氟化物后進入超濾(UF)系統(tǒng),UF出水進入后續(xù)的NF/RO系統(tǒng)。投加殺菌劑、還原劑以及阻垢劑,種類及濃度同中試研究。中試裝置及工業(yè)化裝置的主要設(shè)備、規(guī)格如表2所示。
1.3分析方法
COD采用DR-2800COD快速測定儀測定;F-采用SEVENMULTI離子活度計測定;T-CN采用UV-2550紫光分光光度計測定;溶解性總固體(TDS)及電導(dǎo)率采用SEVENEASY電導(dǎo)率儀測定;Cl-采用CD10ASP離子色譜儀測定;濁度采用2100AN濁度儀測定;總硬度采用AA-7000原子吸收儀測定。
2結(jié)果與討論
2.1中試裝置的運行實績
2.1.1MBR運行效果
中試裝置MBR的水力停留時間(HRT)為3.5h,MLSS維持在8500mg/L,其運行一年的出水效果如圖3所示。由圖3可見,焦化廢水生化出水經(jīng)過MBR處理前后的平均COD質(zhì)量濃度分別為262.0、191.0mg/L,平均去除率為27.1%。由于焦化廢水經(jīng)過A/O處理后殘留的COD主要為難降解有機物,BOD5質(zhì)量濃度僅約30mg/L,B/C約為0.11,雖然MBR系統(tǒng)維持了較高的污泥濃度,但對COD的降解效果有限,其對COD的去除主要歸功于過濾作用。另外,MBR進水濁度為8~12NTU,出水濁度為0.5NTU左右,體現(xiàn)了其良好的過濾截留性能。MBR出水膜污染指數(shù)(SDI)穩(wěn)定在4~5,滿足了后續(xù)NF/RO系統(tǒng)的進水要求。
MBR運行過程中最主要的問題是膜污堵,本研究設(shè)計采用了空氣錯流曝氣(曝氣量350m3/h)以及在線水力清洗的方式以減緩膜的污堵。在中試運行過程中,前1~2個月MBR系統(tǒng)運行平穩(wěn),隨著時間延長膜的污堵速度明顯加劇,在運行3~4個月時必須進行膜的人工清洗。對膜上污染物進行的元素分析結(jié)果表明,其中C、H、N質(zhì)量分數(shù)分別占48.0%、4.0%、7.7%,且在925℃下灼燒后減重達82%,表明有機污染物是造成膜污堵的主要原因。該部分有機污染物在膜表面形成凝膠層,并逐漸集聚導(dǎo)致膜通量明顯下降,最終影響系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運行。
2.1.2NF/RO運行效果
MBR出水濁度、SDI雖然能夠滿足RO膜的進水要求,但由于其出水COD質(zhì)量濃度仍然高達191.0mg/L,極易導(dǎo)致RO膜的污染,因此本研究設(shè)置了NF/RO組合工藝,利用NF膜的分離性能對COD等進一步去除,以保證RO膜的進水水質(zhì)要求。
NF/RO系統(tǒng)一年的運行效果如圖4所示。由圖4可見,NF系統(tǒng)出水平均COD、T-CN、F-、總硬度分別為20.0、0.50、24.6、27.0mg/L,去除率分別達到89.5%、88.8%、36.0%、63.0%,F(xiàn)-以及硬度的去除在很大程度上減緩了后續(xù)RO膜的污堵。從電導(dǎo)率來看,NF系統(tǒng)的脫鹽率(以電導(dǎo)率去除率表征)僅為21.0%,主要是受到了NF系統(tǒng)進水較高的COD、硬度、F-等的影響。NF系統(tǒng)進、出水中Cl-含量波動較大,主要是受原水水質(zhì)Cl-濃度波動以及投加的殺菌劑NaClO的影響。
RO系統(tǒng)出水平均COD、T-CN、F-、Cl-以及總硬度分別為2.0、0.01、1.7、25、1.6mg/L,去除率分別達到90.0%、98.0%、93.0%、97.0%、94.0%,電導(dǎo)率為278.0μ。S/cm,去除率為94.0%,達到了《寶鋼企業(yè)內(nèi)部工業(yè)用水水質(zhì)標準》(YBFH001010010)。
NF/RO系統(tǒng)在本項目研究期間運行總體平穩(wěn),由于NF系統(tǒng)進水COD濃度相對較高,實際運行過程中主要存在有機物的污堵,需要定期通過堿洗去除。RO膜的污堵物主要為CaF2,難以通過化學(xué)清洗有效去除,通過添加阻垢劑,防止了CaF2污堵對RO膜通量的不可逆影響。中試裝置NF/RO系統(tǒng)處理量為10m3/h,產(chǎn)水量6~7m3/h,NF、RO系統(tǒng)濃縮水產(chǎn)生量分別為3~4m3/h。由表3可見,NF系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮水中COD、T-CN濃度明顯高于RO系統(tǒng),而RO系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮水中TN濃度相對較高,F(xiàn)-由于在NF及RO系統(tǒng)均有一定程度去除,因而在濃縮水中濃度差異不大。
中試裝置NF、RO系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮水返回寶鋼工業(yè)化A/O裝置進一步處理后達標排放。
2.2工業(yè)化裝置運行實績
2.2.1工業(yè)化裝置處理效果
在中試研究的基礎(chǔ)上,寶鋼化工于2011年5月啟動了焦化廢水深度處理及回用裝置的工業(yè)化改造,并于2012年10月正式投入運行。與中試流程相比,工業(yè)化流程主要進行了以下兩點改進,一是在生化出水后增加了預(yù)處理設(shè)施,通過投加硫酸鋁、PAM去除廢水中的COD以及氟化物,減少有機物對后續(xù)NF系統(tǒng)的污堵和RO系統(tǒng)的CaF2結(jié)垢;二是鑒于UF膜的過濾性能與MBR接近,且更易于在線自動連續(xù)清洗的特點,利用UF膜替代了中試系統(tǒng)的MBR及砂過濾器。
工業(yè)化裝置自投運開始至2013年3月以來各單元的運行效果如表4所示。生化出水通過投加硫酸鋁和PAM,F(xiàn)-去除率達到50.5%,效果較為明顯,而預(yù)處理過程的COD去除率約為22%。研究中還發(fā)現(xiàn),預(yù)處理出水的TDS、電導(dǎo)率以及SO2-4濃度均上升,這是由于添加了混凝藥劑。UF進、出水平均濁度分別為9.7、0.4NTU,UF進水SDI>6,出水SDI約為4.0,滿足了NF系統(tǒng)的進水要求。NF出水平均COD、T-CN、F-以及總硬度分別為38.3、0.31、11.9、5.3mg/L,去除率分別達到85.0%、87.5%、38.6%、88.4%,出水平均電導(dǎo)率為4390.0μS/cm,去除率為39.0%。工業(yè)化裝置脫鹽率及總硬度去除率略高于中試裝置,主要與不同供應(yīng)商的NF膜的過濾特性差異有關(guān),其他污染因子的去除效率與中試裝置接近。RO出水平均COD、T-CN、F-以及總硬度分別為4.4、0.01、0.4、2.3mg/L,去除率分別達到88.0%、96.7%、96.8%、56.6%,電導(dǎo)率為92.5μS/cm,去除率為97.9%,均優(yōu)于YBFH001010010要求,目前已作為補充水回用于循環(huán)水系統(tǒng)。
工業(yè)化裝置NF、RO系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮水水質(zhì)狀況如表5所示。與中試試驗相比,由于采用了不同的預(yù)處理方案以及產(chǎn)水率的差異,導(dǎo)致工業(yè)化裝置NF、RO系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮水水質(zhì)略有不同。濃縮水中TN濃度大幅下降主要是由于現(xiàn)有A/O生化系統(tǒng)進行了TN脫除的改造,進入深度處理廢水中的TN質(zhì)量濃度已降至20mg/L左右。工業(yè)化裝置NF、RO系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮水回用于寶鋼的燒結(jié)系統(tǒng),實現(xiàn)了焦化廢水真正意義的零排放。工業(yè)化裝置的產(chǎn)水率與中試裝置接近,NF、RO系統(tǒng)產(chǎn)水率均控制在75%~80%,系統(tǒng)總產(chǎn)水率為60%~65%。NF、RO膜的化學(xué)清洗周期約1~2個月。
2.2.2運行成本分析
運行經(jīng)濟性是焦化廢水膜工藝深度處理回用裝置可行性的重要考察指標。2013年3—6月,焦化廢水回用工業(yè)化裝置的廢水處理量為215000t,總耗為464400元,平均月處理量為53750t,月總耗為116100元。對工業(yè)化裝置的運行成本核算結(jié)果如表6所示,其中不包括濃縮水處理、人工以及設(shè)備折舊等費用,UF、NF、RO膜元件使用壽命按設(shè)計值3年計算,膜更新費用為2.50元/t(以處理水量計,下同)。
由表6可見,焦化廢水回用工業(yè)化裝置的總處理成本為4.66元/t。寶鋼工業(yè)用水的價格在2.2元/t,與新鮮水價格相比,回用水沒有經(jīng)濟優(yōu)勢,但考慮到焦化廢水達標處理的成本高達20元/t,則該膜工藝深度處理焦化廢水回用工藝的經(jīng)濟優(yōu)勢非常突出。
3結(jié)論
(1)膜工藝深度處理焦化廢水在技術(shù)上是可行的,采用MBR/NF/RO的中試裝置實現(xiàn)了焦化廢水生化出水的連續(xù)穩(wěn)定處理,出水滿足YBFH001010010要求,COD、電導(dǎo)率的去除率分別達到98.7%、95.2%。
(2)經(jīng)過改進后的工業(yè)化裝置在寶鋼焦化廢水生化出水深度處理中得到了成功應(yīng)用,工業(yè)化裝置運行穩(wěn)定,產(chǎn)水率大于60%,出水水質(zhì)優(yōu)于YBFH001010010要求,并已用作循環(huán)水系統(tǒng)的補充水。
(3)焦化廢水回用工業(yè)化裝置的總處理成本為4.66元/t,與焦化廢水達標處理的高成本(20元/t)相比,該膜工藝深度處理焦化廢水回用工藝的經(jīng)濟優(yōu)勢非常突出。