摘要
某電廠燃用霍林河高砷煤種,以該電廠選擇性催化還原(SCR)脫硝蜂窩式催化劑為研究對象,對其在不同運行時間下的脫硝活性進(jìn)行了中試檢測評價,并采用X射線熒光光譜儀、氮氣吸附脫附儀、壓汞儀、全自動化學(xué)吸附儀等對其成分和微觀特性進(jìn)行了檢測分析。研究結(jié)果表明,砷在催化劑表面和微孔內(nèi)的沉積造成其微觀比表面積和孔結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,降低了催化劑表面酸量和氧化還原特性,致使催化劑活性異常劣化,機(jī)組運行1000h時的催化劑脫硝活性僅為新催化劑脫硝活性的69%。為提高催化劑的使用壽命,提出了燃用高砷煤時減緩催化劑砷中毒的催化劑壽命管理建議。
關(guān)鍵詞:燃煤電廠;霍林河煤;高砷煤;SCR催化劑;脫硝活性;砷中毒;催化劑壽命管理
0引言
催化劑壽命管理,即定期對催化劑脫硝工藝性能、機(jī)械性能以及理化特性進(jìn)行檢測評估,通過催化劑層加裝/再生/更換等措施,在氨逃逸量控制在較低水平的同時,使SCR脫硝性能始終滿足火電機(jī)組NOx排放要求。催化劑的化學(xué)壽命期一般為24000h(3年),但實際運行過程中催化劑可能因機(jī)械坍塌、機(jī)組運行異常、化學(xué)中毒等出現(xiàn)提前失活狀況。煤中微量元素,如As、Hg、P、Pb等與催化劑接觸,對SCR催化劑性能產(chǎn)生抑制作用,影響機(jī)組的整體脫硝水平。本文以燃用霍林河煤種的某電廠(下文稱某電廠)在役催化劑為例,通過一系列理化分析,對催化劑砷中毒失活機(jī)理和應(yīng)對措施進(jìn)行討論,以期為燃用相同煤質(zhì)的電廠提供催化劑管理經(jīng)驗。
1試驗部分
1.1活性評價平臺
SCR催化劑活性測試在自主設(shè)計搭建的測試平臺(中試規(guī)模,見圖1)上進(jìn)行,該試驗裝置可完全模擬SCR催化劑設(shè)計煙氣條件。在氨氮摩爾比≥1.0的條件下對某電廠單根全尺寸新催化劑和在役催化劑(見圖2)的活性進(jìn)行檢測評價,以評估催化劑脫硝性能狀況。
圖1SCR催化劑活性測試系統(tǒng)及流程
圖2催化劑外觀
1.2催化劑表征測試
催化劑主要成分分析采用PX9型X射線熒光光譜儀(Thermo)。催化劑微觀比表面積測試采用NOVA2000型氮氣吸附脫附儀(美國Micromeritics公司產(chǎn)),預(yù)處理條件為300℃脫附3h。催化劑孔容孔徑測試采用AutoPoreV9600型壓汞儀(美國Micromeritics公司產(chǎn))。樣品氨吸附能力(NH3–TPD)和氧化還原特性(H2–TPR)表征分析采用AutoChemⅡ2920型全自動化學(xué)吸附脫附儀(美國Micromeritics公司產(chǎn));其中NH3–TPD檢測條件為100mg樣品在N2氣氛、500℃下處理3h,冷卻至室溫后通入體積分?jǐn)?shù)為10%的NH3(以He為載氣)約30min,吹掃后以10℃/min的速率從100℃升至500℃,脫附NH3濃度通過TCD檢測器進(jìn)行記錄;H2–TPR檢測條件為100mg樣品在N2氣氛、500℃下處理3h,冷卻至室溫后通入體積分?jǐn)?shù)為10%的H2(以Ar為載氣)進(jìn)行程序升溫還原檢測,升溫速率為10℃/min,溫度由室溫~900℃,信號變化由TCD檢測器記錄。
1.3催化劑活性評價
催化劑管理需通過對催化劑初始活性(K0)以及定期催化劑活性(K1,K2…Kn)的測試,獲得催化劑的衰減曲線(見圖3),進(jìn)而對催化劑是否能達(dá)到24000h小時的運行效能(K/K0=0.70)做出預(yù)測。由圖3可見,常規(guī)催化劑使用后的活性若按照曲線2的活性設(shè)計衰減,該催化劑可以滿足24000h的化學(xué)壽命要求;如果催化劑出現(xiàn)體積異常失活(砷中毒、堿金屬中毒)等,可能出現(xiàn)如曲線3所示的劣化失活。若催化劑體積量充足或者運行條件良好,實際活性衰減慢于設(shè)計曲線(如曲線1),會出現(xiàn)運行時間遠(yuǎn)大于設(shè)計化學(xué)壽命的情況。
圖3催化劑活性衰減曲線
試驗涉及的某電廠異常失活SCR催化劑活性檢測匯總結(jié)果如表1所示。由表1可見,某電廠SCR在役催化劑1僅僅經(jīng)過1000h的運行,活性即下降為新催化劑活性的69%;經(jīng)過3500h的運行,在役催化劑2活性下降至新催化劑活性的58%。
表1某電廠催化劑活性檢測結(jié)果
2結(jié)果與討論
2.1催化劑元素分析
分別對某電廠新催化劑和在役催化劑(距迎風(fēng)端10cm處取樣)進(jìn)行活性成分檢測,其中基體分析為取樣后充分研磨后制樣測試,表面分析為直接取樣進(jìn)行掃描測試。
某電廠新催化劑和不同運行時間下在役催化劑的成分及質(zhì)量分?jǐn)?shù)(w(x))檢測結(jié)果如表2所示。由表2可見,與新催化劑相比,在役催化劑的Si、Ca、P、S等含量有所提高,As含量增加幅度最大,達(dá)1.74%。不同運行時間催化劑檢測結(jié)果表明,As在催化劑上的富集隨運行時間的增加而增加,而且表面沉積量遠(yuǎn)大于基體沉積量,這也與在役催化劑2活性低于在役催化劑1活性的檢測結(jié)果一致。有研究表明,氣態(tài)砷(As2O3)具有強(qiáng)滲透能力,不僅會造成催化劑表面微孔的堵塞,而且在表面和基體產(chǎn)生濃度梯度。
表2SCR催化劑化學(xué)成分檢測結(jié)果
2.2煤質(zhì)及灰分分析
某電廠燃煤以及飛灰中As含量測試結(jié)果如表3所示。由表3可見,機(jī)組燃煤中As質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到42.7×10-6以上,封存煤樣As含量平均值為17.8×10-6。文獻(xiàn)對霍林河14號煤樣中微量元素檢測結(jié)果表明,該煤種As含量約為中國煤As平均含量的6倍,且As主要以無機(jī)態(tài)存在于礦物中,這就使得煙氣飛灰中As含量較高。揮發(fā)性As2O3隨著飛灰進(jìn)入催化劑孔道內(nèi),在催化劑表面和微孔內(nèi)富集勢必會造成催化劑中毒失活。研究表明,飛灰中的CaO可以與As2O3反應(yīng)生成Ca3(AsO4)2,降低煙氣中游離態(tài)砷濃度,可使砷去除率達(dá)95%以上。因此,在高砷煤中添加一定的石灰石可以有效降低煙氣中的As2O3,減緩催化劑砷中毒速度。但由于砷沉積的富集作用,爐內(nèi)噴鈣并不能完成消除SCR催化劑砷中毒的風(fēng)險。
表3某電廠燃煤與飛灰中砷元素檢測結(jié)果
2.3微觀特性檢測
不同運行時間催化劑的微觀比表面積及孔容孔徑檢測結(jié)果如表4所示。由表4可見,經(jīng)過僅1000h的運行,在役催化劑的微觀比表面積降幅即達(dá)13%,且隨著運行時間的增加,比表面積持續(xù)下降。按照催化劑理化特性常規(guī)劣化趨勢,微觀比表面積降幅達(dá)到10%以上的運行時間需8000h以上,某電廠SCR催化劑劣化屬異常失活。此外,與新催化劑相比,在役催化劑所對應(yīng)的孔容積和平均孔徑則增大。研究表明,煙氣中As沉積在催化劑表面或者進(jìn)入微觀孔道形成As吸附層,因毛細(xì)凝結(jié)造成微孔堵塞,致使比表面積下降和平均孔徑增大?;钚晕稽c的堵塞失活將嚴(yán)重影響NO、NH3等組分氣體在活性位點的吸附,從而導(dǎo)致脫硝性能下降。
表4某電廠SCR催化劑微觀特性檢測結(jié)果
文獻(xiàn)對釩鈦基脫硝催化劑研究表明,高比表面積和小孔徑載體TiO2原料生產(chǎn)的催化劑易發(fā)生砷中毒,因此改善催化劑原料載體特性對其抗砷性能有所提高,但研發(fā)及生產(chǎn)成本相對較高。此外,多孔徑分布催化劑對延緩砷中毒有一定的作用,Mo的添加可以改善催化劑的孔容孔徑分布,提高其抗砷特性。
2.4酸位點(氨吸附脫附)評估
為評估砷對催化劑酸位點的影響,對比了新催化劑和在役砷中毒催化劑的氨吸附脫附(NH3–TPD)曲線(見圖4)。如圖4所示,新催化劑在100~500℃溫度范圍內(nèi)出現(xiàn)3個持續(xù)的NH3脫附峰,其中在100~200℃的峰歸為物理吸附的弱NH3脫附峰(B酸位點),200~350℃和350~500℃的2個峰歸為催化劑釩酸性位點上化學(xué)吸附的強(qiáng)NH3脫附峰(L酸位點)。在役砷中毒催化劑的NH3脫附峰峰形與新催化劑基本一致,但是其脫附量明顯降低,而且脫附溫度范圍縮小至100~410℃。有研究表明,砷沉積在SCR催化劑上與活性物質(zhì)V2O5反應(yīng),生成無催化性能的砷酸鹽類物質(zhì),L酸位點的降低抑制了催化劑對NH3的吸附能力,從而造成脫硝性能下降。
圖4催化劑NH3–TPD譜圖
催化劑表面及活性點位上NH3吸附能力的大小,直接影響其脫硝性能的發(fā)揮。新催化劑和在役催化劑的NH3脫附溫度以及脫附定量分析結(jié)果如表5所示。表5中第1個峰為物理吸附脫附峰,第2、第3個峰為化學(xué)吸附脫附峰。由表5可見,砷對催化劑的NH3脫附溫度和吸附能力均有抑制作用,特別是對化學(xué)吸附NH3的影響最大,直接造成NH3吸附量下降約48.5%左右,這必將影響NH3與氣態(tài)或弱吸附NO的反應(yīng)。酸位點的減少應(yīng)是催化劑催化能力下降的主要原因之一。
表5催化劑酸性比對結(jié)果
2.5氧化還原特性表征
采用氧化還原特性(H2–TPR)對催化劑的氧化還原特性進(jìn)行了表征,結(jié)果如圖5所示。由圖5可見,新催化劑在300~900℃出現(xiàn)2個強(qiáng)H2還原峰,其中532.4℃時的峰歸屬于V5+向V3+的還原峰,861.5℃時的峰為V3+還原為V0的峰。與新催化劑相比,砷中毒催化劑的H2還原峰溫度明顯向低溫方向偏移,V5+–V3+還原峰出現(xiàn)在436.5℃。文獻(xiàn)以浸漬法制備了砷中毒催化劑并對其氧化還原特性進(jìn)行了研究,結(jié)果表明砷與V2O5反應(yīng)對釩價態(tài)造成影響,抑制了催化劑表面氧的流動性,從而影響其氧化還原特性。SCR催化劑表面化學(xué)吸附氧的降低抑制了脫硝反應(yīng)中NH4+轉(zhuǎn)化和四價釩H-O-V4+氧化為五價釩V5+=O的過程,而釩基催化劑發(fā)揮脫硝反應(yīng)的核心就是V活性位點氧化還原過程,這就造成了催化劑脫硝性能的下降。
圖5催化劑H2–TPR譜圖
3結(jié)論與建議
某電廠燃用霍林河煤,其為砷含量較高的高砷煤,致使機(jī)組運行1000h時,SCR催化劑K/K0下降至69%,出現(xiàn)異常失活。對失活催化劑理化分析表明,催化劑性能在短期下降的主要原因為:砷在催化劑表面和基體的沉積造成其微孔堵塞,比表面積下降,平均孔徑增大,有效活性位點數(shù)量降低;砷沉積在催化劑表面,將活性成分V2O5轉(zhuǎn)化為無活性砷酸鹽物質(zhì),抑制了NH3在酸位點的吸附和氧化還原特性。為保證催化劑正常使用壽命,建議:
(1)前期催化劑設(shè)計收資階段做好煤質(zhì)微量元素分析,并在煤質(zhì)燃燒階段即添加固砷物質(zhì)進(jìn)行前端除砷,降低煙氣中游離砷濃度,減緩催化劑中毒失活速率。
(2)鑒于砷在催化劑上的沉積具有濃度梯度,建議電廠可選擇微觀孔結(jié)構(gòu)豐富的催化劑并將其放置于第1層,根據(jù)失活速率及時更換,以延長整體脫硝催化劑使用壽命。
(3)催化劑廠家研制特殊孔結(jié)構(gòu)載體二氧化鈦(TiO2),提高催化劑抗砷中毒能力。