一、事故簡況
2022年7月18日1430時,ZYSH有限公司所屬散貨船“JXS”輪在大連長興島恒力石化碼頭102號泊位(位置:39°34.4'N/121°15.5'E)卸貨期間,發(fā)生溢油事故,事故造成約8.8升艉軸滑油泄漏入海,污染面積約60平方米,直接經(jīng)濟損失約25萬元,事故無人員傷亡,事故等級為一般等級。
二、專業(yè)術(shù)語和標準用語標示
IMO:International Maritime Organization 國際海事組織。
MMSI:Maritime Mobile Service Identify 水上移動通信業(yè)務(wù)標識碼。
bar:常用壓強單位(巴)。
三、調(diào)查取證情況
本起事故由大連海事局調(diào)查。大連海事局依據(jù)《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》《中華人民共和國防治船舶污染海洋環(huán)境管理條例》《海上交通事故調(diào)查處理條例》等相關(guān)法律法規(guī),成立了事故調(diào)查組。調(diào)查組通過詢問當事人和相關(guān)證人、現(xiàn)場勘查等方式對事故進行了全面調(diào)查,查明事故經(jīng)過和事故原因,判明事了故責(zé)任。
船名:JXS
船籍港:廣州?? ??? ? ? ? ?船旗國:中國
船舶種類:散貨船
總噸:33511???? ? ? ? ??凈噸:18766
總長:199.99M?? ? ? ? ?船寬:32.26M
型深:18M?? ? ? ? ?主機功率:8510.0KW
滿載吃水:12.8M
建成日期:2004年12月15日
船舶建造廠家:渤海船舶重工有限公司。
船舶所有人:ZHSH運輸有限公司。
船舶經(jīng)營人:ZHSH運輸有限公司。
船舶管理人:ZYSH有限公司。
? ? 船舶管理公司及地址:ZYSH有限公司廣州南沙區(qū)進港大道56號 之11-402房。
(二)船舶狀況。
1.船舶登記及檢驗情況
“JXS”輪船舶所有人和經(jīng)營人為ZHSH運輸有限公司,船舶管理人為ZYSH有限公司。船舶持有中國船級社于2019年9月4日簽發(fā)的《船舶安全管理證書》,有效期至 2024年5月15日。其管理公司《符合證明》由中華人民共和國廣東海事局于2019年4月22日核發(fā),有效期為2019年4月22日至2024年4月21日。事故航次,該輪船舶檢驗證書齊全有效。
2.船舶設(shè)備和設(shè)施
“JXS”輪為近海航區(qū)散貨船,船舶主要配備的航行設(shè)備有電子海圖一臺、AIS一臺、雷達兩臺,事發(fā)時船舶處于碼頭停泊卸貨狀態(tài)。
(三)船員情況調(diào)查。
“JXS”輪實際配備船員24人,全部為中國籍船員。配員情況滿足該輪《船舶最低安全配員證書》要求。船員配備滿足該輪最低救生定員要求。
船長:劉某普,男,中國籍,持有3000 總噸及以上無限航區(qū)船舶船長適任證書。簽發(fā)單位:遼寧海事局,證書有效期:2020年7月3日至2025年7月3日。證書有效。
輪機長:張某,男,中國籍,持有主推進動力裝置3000千瓦及以上船舶輪機長適任證書。簽發(fā)單位:遼寧海事局。證書有效期:2020年7月3日至2025年7月3日。證書有效。
大管輪:于某,男,中國籍,持有主推進動力裝置3000千瓦及以上船舶輪機長適任證書。簽發(fā)單位:遼寧海事局。證書有效期:2017年11月24日至2022年11月24日。證書有效。
(四)管理因素調(diào)查。
1.公司體系文件(編號SMI-S-I03)2.3.9要求艉軸管滑油化驗周期為“每隔6個月或需要時”,在過去一年中,該輪分別于2022年5月28日,2022年3月11日,2021年12月6日,2021年8月20日對艉軸管滑油進行取樣化驗,化驗結(jié)果均正常。符合相關(guān)管理要求。
2.公司體系文件(編號SMI-S-H26)要求配備并記錄《尾管滑油系統(tǒng)耗量記錄表》,對艉軸滑油消耗進行有效監(jiān)測?!癑XS”輪未能嚴格執(zhí)行公司體系要求,沒有按照體系文件要求設(shè)置表格并進行記錄,從而未能及時發(fā)現(xiàn)密封環(huán)漏油情況。
3.公司體系文件(編號SMI-S-H26)要求船舶及時掌握艉軸滑油變化情況,每周檢查艉軸潤滑油系統(tǒng)從放殘考克檢查油質(zhì)狀況?!癑XS”輪未按照體系文件要求,認真檢查艉軸滑油油質(zhì)變化情況,沒有嚴格按照體系文件要求設(shè)置表格和記錄,從而未能及時發(fā)現(xiàn)密封環(huán)漏油情況。
4.據(jù)現(xiàn)場調(diào)查表明,船舶對艉軸管滑油油柜油位及放殘閥只是進行常規(guī)檢查,關(guān)于艉軸管滑油的消耗,艉軸管滑油的溫度等,沒有建立專門的表格進行定期記錄。
(五)氣象水文情況。
大連市專業(yè)氣象臺2022年7月18日發(fā)布的長興島天氣預(yù)報:18日早晨到白天:多云轉(zhuǎn)晴,局部有霧,能見度小于1000米,偏北風(fēng)3到4級轉(zhuǎn)西北風(fēng)3到4級,輕浪。最低氣溫:24℃;最高氣溫:29℃。
根據(jù)《潮汐表》和海圖(長興島北港區(qū),圖號140484)長興島恒力石化港區(qū)7月18日高潮為0400時和1800時,低潮為1000時和2300時。
本報告認定事故發(fā)生時,天氣晴,西北風(fēng)3到4級,潮高1.88米,流向東北。
(六)現(xiàn)場情況調(diào)查。
事發(fā)時,“JXS”輪靠泊在大連長興島恒力102號泊位進行卸貨作業(yè)。
7月18日1530時,大連長興島海事處接到恒力港口調(diào)度電話報警稱恒力102號泊位海面有溢油。
1600時,調(diào)查人員到達現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)“JXS”輪船艉至“LY28”輪船艏海面上有約60平方米黑色油污,清污單位已到達現(xiàn)場,布設(shè)圍油欄,并開始清污作業(yè)。調(diào)查人員立即對靠泊在恒力碼頭的“JXS”輪以及“LY28”輪開展登輪調(diào)查。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)“JXS”輪艉軸處仍有黑色油污間斷冒出水面?!癓Y28”輪船艏處有少量油污,未見溢油跡象。
1740時,調(diào)查人員分別在“JXS”輪船舶燃油艙、主機付機滑油艙、氣缸油艙、艉軸油艙、污油艙、艙底水艙等艙室進行取樣,并勘查了船體周邊和水面情況。
1900時,調(diào)查人員對“JXS”輪船艉處海面油污進行取樣。
2030時,為防止油污擴大,“JXS”輪立即停止卸貨,關(guān)閉艉軸重力油柜出口閥、控制空氣單元至艉軸滑油柜平衡閥、艉軸滑油穩(wěn)壓泵出口總閥,停掉2號艉軸滑油穩(wěn)壓泵,切斷艉軸滑油柜與與軸封之間的油路,此后船尾不再有油污增加現(xiàn)象。
19日1005時,調(diào)查人員對機艙艉軸密封裝置系統(tǒng)進行勘查。發(fā)生溢油后,艉軸滑油柜內(nèi)滑油經(jīng)約為76.2升。經(jīng)核實,事發(fā)前艉軸滑油柜內(nèi)滑油為85升(圖6黑線處)。艉軸滑油柜滑油減少8.8升(經(jīng)事后核實,與海面收集油污量基本一致)。
1036時,調(diào)查人員查看“JXS”輪艉軸滑油系統(tǒng)圖、艉軸密封裝置說明書。確認該裝置中,若該裝置正常工作狀態(tài)下,艉軸滑油腔室壓力應(yīng)等于艉軸滑油穩(wěn)壓泵出口壓力,要略高于控制空氣腔室壓力。結(jié)合前期對艉軸密封裝置的取證情況,調(diào)查人員發(fā)現(xiàn),艉軸滑油穩(wěn)壓泵出口壓力1.25bar,控制空氣出口壓力1.20bar。艉密封滑油腔室壓力0.8bar。若艉軸密封環(huán)工作在正常情況下,艉軸滑油腔室內(nèi)壓力應(yīng)等于艉軸滑油穩(wěn)壓泵出口壓力。現(xiàn)場數(shù)據(jù)表明,艉軸滑油腔室內(nèi)壓力低于艉軸滑油穩(wěn)壓泵出口壓力,由此可判斷艉軸密封環(huán)存在漏泄情況。結(jié)合現(xiàn)場情況與艉軸艉密封結(jié)構(gòu),初步認定該輪艉軸艉密封密封環(huán)異常,導(dǎo)致艉軸滑油泄漏。
調(diào)查中發(fā)現(xiàn),該輪按照《船舶維修保養(yǎng)計劃》每5年進行一次艉軸拆檢,檢驗后更換艉軸密封環(huán)。該輪最近一次是在2019年進塢維修時,進行了艉軸拆檢并更換了2道艉軸艏密封與4道艉密封,共計6道密封環(huán)。
經(jīng)核實該輪2019年塢修資料發(fā)現(xiàn),該輪更換的6道艉軸密封環(huán)型號均為YDH4-560(具有中國船級社出具的形式認可證書)。
20日2123時,中國船級社對該輪艉軸檢驗開據(jù)檢驗報告,確認溢油原因是艉軸艉密封第三道密封環(huán)異常。
隨即中國船級社對“JXS”輪艉軸漏油應(yīng)急預(yù)案進行評估。該輪的應(yīng)急預(yù)案為:將原艉軸滑油穩(wěn)壓泵循環(huán)系統(tǒng)切斷,改為艉軸重力油柜向艉軸滑油系統(tǒng)供油。排空密封環(huán)3與3S之間的艉軸滑油,由密封環(huán)3S作為主要密封環(huán)使用,且密封環(huán)3S在使用中處在被艉軸滑油浸潤的狀態(tài),與艉軸長期處于濕摩擦,其使用壽命受影響最小。中國船級社評估后,認定該方案可行。
四、重要事故因素認定
(一)事發(fā)時間地點認定。
本報告中溢油時間采信船長和輪機長陳述,認定船長接到大副報告船艉附近發(fā)現(xiàn)有油污時間為發(fā)生溢油事故時間:7月18日1430時。事故地點:大連長興島恒力碼頭102號泊位(位置:39°34.4' N?/?121°15.5' E)。
(二)漏油位置。
“JXS”輪因艉軸艉密封第三道密封環(huán)異常,導(dǎo)致艉軸滑油泄漏入海。
(三)現(xiàn)場污染情況。
油污主要集中在“JXS”輪船艉附近海面、岸壁以及“LY28”輪船艏。污染面積約60平方米。
(四)船舶相艉軸密封裝置、艉軸滑油柜情況
1.艉軸密封裝置
船舶艉軸密封裝置是保證軸系正常工作,防止艉軸管內(nèi)潤滑油外泄造成海域污染,防止海水及泥砂侵入軸管內(nèi)加劇軸與軸承磨損、破壞潤滑油的性能和防止?jié)櫥椭苯有孤p失的裝置。
2.艉軸滑油柜
艉軸滑油柜是艉軸滑油的儲存柜,其與艉軸滑油穩(wěn)壓泵的進出口相連,艉軸滑油經(jīng)艉軸滑油穩(wěn)壓泵泵入艉軸密封裝置,經(jīng)循環(huán)后回至艉軸滑油柜?!癑XS”輪日常采用艉軸重力油柜向艉軸滑油柜補油。??
五、事故經(jīng)過
根據(jù)船舶航海日志、輪機日志、油類記錄簿及當事人詢問筆錄等,事故經(jīng)過如下:
2022年7月15日2354時,“JXS”輪在大連長興島1號錨地起錨進港。
2022年7月16日0212時,“JXS”輪靠泊恒力102泊位。
2022年7月18日0830時,“JXS”輪開始卸貨作業(yè)。
2022年7月18日1430時,“JXS”輪船長接到大副報告船艉附近發(fā)現(xiàn)有油污,船長趕到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)船艉附近約有20平方米的油污。船長立即安排輪機部門人員檢查機艙各處管系、通海閥是否有漏油跡象,當時沒有發(fā)現(xiàn)該船有異常,并聯(lián)系碼頭協(xié)助向海事主管機關(guān)報告。
1600時,調(diào)查人員到達恒力港區(qū)。調(diào)查人員到達現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)“JXS”輪船艉至“LY28”輪船艏的海面上有約60平方米的黑色油污,清污單位已到達現(xiàn)場,布設(shè)圍油欄,并開始清污作業(yè)。調(diào)查人員立即對兩輪進行調(diào)查。
1740時,調(diào)查人員分別在“JXS”輪船舶燃油艙、主、副機滑油艙、氣缸油艙、艉軸油艙、污油艙、艙底水艙等艙室進行取樣,并勘查了船體周邊和水面情況。
1830時,調(diào)查人員在“LY28”輪船艏處發(fā)現(xiàn)“JXS”輪艉軸處仍有黑色油污間斷冒出水面,且“LY28”輪除船艏處有少量油污外,未見溢油跡象。
1900時,調(diào)查人員在清污單位的協(xié)助下對“JXS”輪船艉處輪海面油污進行取樣。
2030時,清污人員時發(fā)現(xiàn)“JXS”輪船尾間或有少量黑色油跡出現(xiàn)。
2100時,為防止油污擴大,“JXS”輪立即停止卸貨,關(guān)閉艉軸重力油柜出口閥、控制空氣單元至艉軸滑油柜平衡閥、艉軸滑油穩(wěn)壓泵出口總閥,停掉2號艉軸滑油穩(wěn)壓泵,切斷艉軸滑油柜與與軸封之間的聯(lián)系。之后船尾不再有油冒出。
2022年7月19日1005時,調(diào)查人員對機艙艉軸密封裝置進行勘查,對艉軸滑油柜液位現(xiàn)場測量得知現(xiàn)有艉軸滑油76.2升;根據(jù)之前記錄測算,溢油事故發(fā)生前艉軸滑油柜存有艉軸滑油85升。經(jīng)推算,本次艉軸滑油溢油量約為8.8升。
1036時,調(diào)查人員通過查看“JXS”輪艉軸滑油系統(tǒng)圖、艉軸密封裝置說明書等船舶資料,并根據(jù)開關(guān)相關(guān)艉軸滑油系統(tǒng)閥門,初步認定該輪艉軸艉密封第三道密封環(huán)異常,導(dǎo)致艉軸滑油溢油。
2022年7月20日 1530時,中國船級社驗船師對“JXS”輪艉軸漏油應(yīng)急預(yù)案進行評估,評估合格。
2123時,中國船級社對“JXS”輪出具檢驗報告,確認此次泄漏是由于艉軸艉密封第三道密封環(huán)異常引起。采取緊急替代措施后,該密封系統(tǒng)達到可安全使用狀態(tài)。
六、應(yīng)急處置情況
2022年7月18日1430時,“JXS”輪船長接到大副報告船艉附近發(fā)現(xiàn)有油污,船長趕到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)船艉約有20平方米的油污。船長立即安排輪機部門人員檢查機艙各處管系、通海閥是否有漏油跡象,并聯(lián)系碼頭協(xié)助向海事主管機關(guān)報告。
1500時,經(jīng)恒力碼頭協(xié)調(diào),DLHT水域工程有限公司清污船“LHT7”到達“JXS”輪尾部,并布設(shè)圍油欄,之后清理船尾部的油污。
2100時,“JXS”輪停止卸貨,關(guān)閉艉軸重力油柜出口閥、控制空氣單元至艉軸滑油柜平衡閥、艉軸滑油穩(wěn)壓泵出口總閥,停掉2號艉軸滑油穩(wěn)壓泵,切斷艉軸滑油柜與與軸封之間的聯(lián)系。之后船尾不再有油冒出。
2022年7月19日0700時,清污單位已將海面、岸線及相關(guān)船舶外殼油污清除干凈。
七、事故損失情況
(一)溢油污染面積及溢油量推定。
本次溢油事故污染面積約60平方米,經(jīng)綜合各方資料,本報告認定艉軸滑油泄漏入海約8.8升。
(二)直接經(jīng)濟損失認定。
本次事故未造成人員傷亡。清污費用及備件費用等共計約25萬元,無其他財產(chǎn)損失。
八、事故原因分析
(一)基礎(chǔ)原因分析。
1.船舶艉軸艉密封系統(tǒng),一直浸泡在海水中,一直處于苛刻的工況中,在船舶航行和靠離碼頭過程中看,可能有纜繩、漁網(wǎng)等異物對其進行侵蝕,會造成異常損壞。
2.本次事故中船舶所使用的備件,都是經(jīng)過形式認可廠家生產(chǎn)的正規(guī)產(chǎn)品,但是不同批次的船舶備件,也有其自身的差異性,也有可能單個備件自身原因,偶發(fā)異常造成密封不嚴,從而產(chǎn)生泄漏。
3.船舶艉軸密封系統(tǒng)在重載情況下,由于海水壓力作用,滑油不會滲出。隨著船舶卸貨,吃水減小,內(nèi)外壓差變化,滑油就會從異常破損處滲出,造成溢油。本次事故就是船舶在卸貨過程中被發(fā)現(xiàn)。
4.由于本次事故發(fā)生后,船舶只是采取了緊急替代措施,未進行上塢檢修,所以無法對異常部位進行現(xiàn)場勘驗。只能認定是“JXS”輪艉軸艉密封第三道密封環(huán)異常,但是造成該密封環(huán)異常的原因尚無法最終認定(可能原因:異物侵入、備件材質(zhì)問題等)。
(二)事故原因。
綜上所述,本報告認定,“JXS”輪艉軸艉密封第三道密封環(huán)異常,是本次溢油事故的直接原因。
九、責(zé)任認定
本次污染事故是由于“JXS”輪艉軸艉密封第三道密封環(huán)異常造成,認定“JXS”輪對此次溢油事故負全部責(zé)任。
十、安全管理建議
(一)建議ZYSH有限公司落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任,對所管船舶艉軸密封裝置的維護保養(yǎng)工作進行排查。在下次塢修時“JXS”輪須對發(fā)生異常部件進行詳細檢查,認真查找本次漏油的原因,將事故原因通報至全公司所管船舶,以期盡量避免類似事故的再次發(fā)生。同時做出詳細報告,報送至大連海事局。
(二)鑒于此次事故后,“JXS”輪未能及時進塢修理,而是采取了臨時緊急替代措施。建議“JXS”輪在下次軸檢時間前,嚴格執(zhí)行中國船級社提出的以下要求:1、每季度進行尾軸滑油分析;2、建立專門記錄簿,記錄艉軸滑油溫度及消耗量;3、經(jīng)常檢查放殘閥的情況,確保沒有滑油漏出。如果艉軸滑油狀態(tài)惡化,須立即安排修理更換尾軸密封。
(三)建議ZYSH有限公司加強對船員的安全生產(chǎn)教育。加強對船舶設(shè)備(特別是艉軸密封裝置)維護保養(yǎng)的監(jiān)管。要求船舶嚴格按照安全管理體系要求,對關(guān)鍵性設(shè)備定期監(jiān)測檢查,如發(fā)現(xiàn)異常情況,立即采取相應(yīng)措施,從而防止船舶對海洋環(huán)境造成污染。