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水換熱器內(nèi)漏導(dǎo)致循環(huán)水水質(zhì)惡化

  
評論: 更新日期:2011年03月30日

 事故經(jīng)過:

  2000 年 1 月上旬開始,某裝置循環(huán)水的水質(zhì)逐漸惡化,COD、異氧菌等主要水質(zhì)指標超標, 系統(tǒng)滋生大量灰色生物粘泥, 沉積在涼水塔布水槽、 水冷器換熱管束及循環(huán)水管網(wǎng)中,嚴重影響換熱效率,生產(chǎn)負荷被迫降到 80%維持運行。

  從 2 月份開始,使用“舒而果” (Shur-GO)對系統(tǒng)粘泥進行了為期 2 個月共4 個周期的處理。通過投加“舒而果”以及水穩(wěn)劑 WP-4D、分散劑 T-225 等,控制有機膦濃度 1.5~2.5mg/L,Zn2+1~3mg/L,濃縮倍數(shù) 2.0~2.5,使換熱器粘泥松散、脫落下來,被循環(huán)水帶走,通過排污不斷排出系統(tǒng),同時,根據(jù)部分水冷器循環(huán)水流速低,疏松后的粘泥無法帶走的情況,各工藝裝置根據(jù)換熱器壓力變化情況,對出、入口適時進行反沖洗。

  通過采取上述方法,雖在一定程度上緩解了生產(chǎn)危機,但不足以把系統(tǒng)中的粘泥清洗干凈,根本的解決辦法還是要堵住漏點,根除微生物產(chǎn)生的根源。為此,2000 年 4 月 6 日全廠停車 6 天,對循環(huán)水系統(tǒng)進行了大規(guī)模的治理,生物粘泥得到清除,循環(huán)水的水質(zhì)明顯改善,系統(tǒng)恢復(fù)正常。

  原因分析:

  1、循環(huán)水換熱器泄漏是生物粘泥產(chǎn)生的主要原因。由于換熱器制造質(zhì)量較差,1999年12 月下旬在裂解裝置丙烯塔頂冷凝器(E-1555A/B)、丙烯機段間換熱器(E-1699A/B/C)的檢修中竟發(fā)現(xiàn)有 200多根管泄漏,雖經(jīng)多次修復(fù)仍有泄漏。這次加上一段穩(wěn)定塔塔頂冷凝器(E-1725)和丁二烯第一精餾塔頂冷凝器(E-2301)的大面積泄漏,加劇了循環(huán)水出現(xiàn)乳化油的現(xiàn)象,結(jié)合水中的絮狀物,形成深色粘泥,導(dǎo)致水質(zhì)變黑。粘泥和油垢沉積在涼水塔布水槽、水冷器換熱管束及循環(huán)水管網(wǎng)中,嚴重影響換熱效率,迫使裝置降低負荷運行甚至停車。

  2、循環(huán)水殺菌用藥單一。日常投加的非氧化性殺菌劑一直延用低泡沫的 JN-2A,細菌已對其產(chǎn)生抗藥性,殺菌效果不明顯。

  3、循環(huán)水系統(tǒng)投用時預(yù)膜效果不太理想。

  整改措施:

  1、在大修后系統(tǒng)投用時應(yīng)進行酸洗,置換合格后,進行預(yù)膜處理。

  2、正常投用后的強化殺菌,嚴格控制異氧菌和生物粘泥,防止細菌再次大規(guī)模繁殖。

  3、強化日常生產(chǎn)管理。一是在保證冷卻效果的前提下,對冷卻塔逐間停運一段時間進行涼曬,以清除填料上黏附的殘余澡類、粘泥。二是加強旁濾,在不影響循環(huán)水系統(tǒng)正常運行的情況下,除去水中大部分微生物及微生物粘泥。三是完善循環(huán)水換熱器出口取樣管,實行定期監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)、消除泄漏點。

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