【簡述】2009年05月28日,某電廠發(fā)電機定子冷卻水泄漏進發(fā)電機,定子接地保護動作,機組跳閘。
【事故經(jīng)過】2009年05月28日12時42分,運行人員監(jiān)盤時發(fā)現(xiàn)“3號發(fā)電機液位高”、“3號發(fā)電機液位高高”相繼報警,氫氣壓力由0.288MPa逐漸升高至0.39MPa,主值班員立即進行了匯報并令巡檢對對密封油系統(tǒng)、定冷水系統(tǒng)及氫冷卻器系統(tǒng)進行全面檢查,并對發(fā)電機進行排污,發(fā)現(xiàn)有水排出。13時05分,在發(fā)電機排水過程中機組定子接地保護動作跳閘。機組跳閘后進行了緊急停機操作。
【事故原因】
1. 3號發(fā)電機定子冷卻水管路制造質(zhì)量存在固有缺陷。發(fā)電機汽側(cè)定子繞組3點鐘位置處,匯水環(huán)至發(fā)電機繞組撓性絕緣引水管線圈側(cè)接頭脫落,是造成此次事故的直接原因。
2. 3號發(fā)電機定子冷卻水泵出口壓力及發(fā)電機入口定子冷卻水壓力沒有接入至DCS系統(tǒng)中,而僅在就地設(shè)置了壓力表。運行人員對定子冷卻水系統(tǒng)壓力沒有實時監(jiān)視手段,是造成此次事故的間接原因。
3. 定子冷卻水箱水位僅就地裝設(shè)了水位表,沒有接入至DCS系統(tǒng)中,而僅有水位高、低報警信號。運行人員對定子冷卻水箱水位沒有實時監(jiān)視手段,是造成此次事故的間接原因。
4. 發(fā)電機排污發(fā)現(xiàn)有水后,運行人員沒有按規(guī)程要求打閘停機,造成發(fā)電機進水量增加,是造成此次事故的間接原因。
【防范措施】
1. 充分利用機組設(shè)備檢修的有利時機,對重要部件、重點部位進行詳細全面地檢查、檢修、試驗,降低和減少設(shè)備故障。
2. 對發(fā)電機定子冷卻水泵出口壓力、發(fā)電機入口定子冷卻水壓力、定子冷卻水箱水位計等表計接引至DCS系統(tǒng)中。對就地表計的數(shù)據(jù)要求巡檢員按巡視檢查時間記錄,便于核對數(shù)據(jù)準確。
3. 加強運行人員的的培訓(xùn)力度,工作中嚴格執(zhí)行運行規(guī)程,牢固樹立“保設(shè)備”意識。